[發(fā)明專利]一種延長轉(zhuǎn)爐出鋼口壽命的方法在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 202111551845.6 | 申請日: | 2021-12-17 |
| 公開(公告)號: | CN114214476A | 公開(公告)日: | 2022-03-22 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 邵書東;陳培敦;亓海燕;曹旭東;趙樹民;亓振寶;吳榮剛 | 申請(專利權(quán))人: | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 |
| 主分類號: | C21C5/44 | 分類號: | C21C5/44 |
| 代理公司: | 濟南舜科知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 37274 | 代理人: | 張帥 |
| 地址: | 271100 *** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 延長 轉(zhuǎn)爐 出鋼口 壽命 方法 | ||
本發(fā)明涉及冶金技術(shù)領(lǐng)域,具體公開了一種延長轉(zhuǎn)爐出鋼口壽命的方法,1)改進出鋼口結(jié)構(gòu):采用套管磚與座磚的雙層結(jié)構(gòu),對出鋼口套管磚與座磚的縫隙進行填充,對出鋼口的內(nèi)口和外口進行雙噴補;2)降低出鋼溫度:轉(zhuǎn)爐倒入60%的鋼水后,開始吹氧的同時向爐內(nèi)加入輕燒高鎂石灰和造渣劑,并加入轉(zhuǎn)爐廢棄渣,得終點鋼水和終點渣;3)降低鋼水過氧化:采用動態(tài)控制方式進行調(diào)節(jié),控制轉(zhuǎn)爐內(nèi)鋼水碳含量和溫度,使出鋼碳含量控制在0.05~0.06%,溫度控制在1630~1650℃,防止鋼水過氧化出鋼,確保碳溫協(xié)調(diào)出鋼;本發(fā)明通過優(yōu)化出鋼口的結(jié)構(gòu)、降低出鋼溫度和鋼水過氧化,提高了出鋼口的耐侵蝕和磨損程度,提高了出鋼口使用壽命。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及冶金技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種延長轉(zhuǎn)爐出鋼口壽命的方法。
背景技術(shù)
轉(zhuǎn)爐出鋼口是轉(zhuǎn)爐的一個耐材通道,出鋼時,鋼水通過出鋼口注入鋼包。出鋼口磚部分損壞時,鋼水穿過出鋼口磚到達爐殼區(qū)域,發(fā)生法蘭盤與爐殼連接處的爐殼鋼板熔穿,使渣、鋼流出。發(fā)生穿鋼后,需要將剩余鋼水加入大批量的石灰調(diào)渣后,將爐內(nèi)剩余鋼水從大爐口倒入鋼包中,防止爐殼大面積燒損。由于大爐口出鋼沒有擋渣措施,渣鋼共出,下渣回磷嚴重,易產(chǎn)生成品磷高改判、爐口燒爛的現(xiàn)象。
脫磷轉(zhuǎn)爐的煉鋼生產(chǎn)工藝依賴經(jīng)驗操作,由于轉(zhuǎn)爐出鋼溫度高,高溫下出鋼口材料的軟化,強度顯著降低,甚至?xí)芙猓K點鋼水氧化性強,鋼水或渣中氧從鎂碳質(zhì)出鋼口中奪取碳,從而使耐火材料結(jié)構(gòu)疏松而強度變差,都會造成出鋼口的損壞。轉(zhuǎn)爐出鋼口磚不斷侵蝕,容易出現(xiàn)局部侵蝕嚴重,形狀不規(guī)則,出鋼鋼流散流和下渣等問題,在煉鋼過程中易產(chǎn)生成分超差增加,造成成分出格,出鋼口使用壽命難以和爐體同步,出鋼口頻繁更換,每月更換出鋼口次數(shù)13~15次。頻繁更換出鋼口即增加了碳鋼耐材費用,又增加了更換時間,降低了碳鋼產(chǎn)量。為降低耐材費用,增加生產(chǎn)時序,現(xiàn)對出鋼口壽命進行改進。因此,迫切需要設(shè)計一種延長轉(zhuǎn)爐出鋼口壽命的方法,以解決現(xiàn)有轉(zhuǎn)爐出鋼口易磨損侵蝕、壽命低的問題。
發(fā)明內(nèi)容
針對現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題,本發(fā)明的目的在于提供一種延長轉(zhuǎn)爐出鋼口壽命的方法。
本發(fā)明解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是:一種延長轉(zhuǎn)爐出鋼口壽命的方法,包括以下步驟:
1)改進出鋼口結(jié)構(gòu):采用套管磚與座磚的雙層結(jié)構(gòu),對出鋼口套管磚與座磚的縫隙進行填充,對出鋼口的內(nèi)口和外口進行雙噴補;
2)降低出鋼溫度:轉(zhuǎn)爐倒入60%的鋼水后,開始吹氧的同時向爐內(nèi)加入輕燒高鎂石灰和造渣劑,并加入轉(zhuǎn)爐廢棄渣,得終點鋼水和終點渣;
3)降低鋼水過氧化:采用動態(tài)控制方式進行調(diào)節(jié),控制轉(zhuǎn)爐內(nèi)鋼水碳含量和溫度,使出鋼碳含量控制在0.05~0.06%,溫度控制在1630~1650℃,防止鋼水過氧化出鋼,確保碳溫協(xié)調(diào)出鋼。
具體的是,所述步驟1)中的出鋼口結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)爐后大面的厚度控制在980-1000mm,控制轉(zhuǎn)爐的裝入量,裝入量控制在216t-224t范圍內(nèi),廢鋼量按36kg/t控制,使用紅外線檢測下渣,用以濺渣造成鋼水對爐襯和出鋼口的沖刷。
具體的是,所述步驟1)中的出鋼口與轉(zhuǎn)爐上部的夾角為10°,出鋼口套管磚與座磚的縫隙進行填充采用內(nèi)部填充料精準投入到出鋼口套管磚與爐襯座磚內(nèi)部縫隙,填滿后搗實,形成“C”字型擴口,填充料采用自流型熱補料:MgO+C≥80%,SiO2≤6.4%,CaO≤1.3%,1000℃澆注體積密度≥2.3g/cm3。
具體的是,所述步驟1)中的座磚采用98%鎂砂制作,套管磚選用分體式組裝的出鋼口套管磚,分體式出鋼口在制作過程中,采用機械壓實,出鋼口在使用時,不能選用有裂縫的出鋼口套管磚。
具體的是,所述步驟1)中的雙噴補采用的噴涂料含有90-95%的鎂砂,3-4%的磷酸鹽,1-3%的氫氧化鈣,1-4%的三氧化二鉻和0.2-2.5%的燒結(jié)劑,噴涂料同樣做為修補劑進行鏜孔后的修補。
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