[發(fā)明專利]一種改善IF鋼水口堵塞的精煉雙聯生產方法在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 202110299971.0 | 申請日: | 2021-03-22 |
| 公開(公告)號: | CN113106187A | 公開(公告)日: | 2021-07-13 |
| 發(fā)明(設計)人: | 張志建;董廷亮;周彥召;陳明毅;岳重祥;劉利香;陳剛 | 申請(專利權)人: | 張家港宏昌鋼板有限公司;江蘇省沙鋼鋼鐵研究院有限公司;江蘇集萃冶金技術研究院有限公司 |
| 主分類號: | C21C5/28 | 分類號: | C21C5/28;C21C7/00;C21C7/06;C21C7/064;C21C7/10;B22D11/111;B22D11/16;C21C1/02 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 215625 江蘇省*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 改善 if 鋼水 堵塞 精煉 生產 方法 | ||
1.一種改善IF鋼水口堵塞的精煉雙聯生產方法,其特征在于,工藝流程依次包括:鐵水預處理工序、轉爐冶煉工序、LF精煉工序、RH精煉工序和連鑄工序,其中:
(1)鐵水脫硫預處理工序:采用KR法或噴吹法脫硫,脫S后進行扒渣操作,保證脫S后鐵水中的[S]≤0.003%,扒渣率在95%以上;
(2)轉爐冶煉工序:轉爐終點碳含量控制范圍為0.03~0.07%,氧活度控制范圍為0.05~0.08%,控制終點溫度≥1650℃,出鋼過程控制溫降≤50℃;采用擋渣出鋼操作,控制鋼包內頂渣厚度≤80mm;不進行脫氧;
(3)LF精煉工序:鋼水進行加熱升溫,LF出站溫度為1650~1660℃;LF出站前進行頂渣改質,改質目標w(FeO+MnO)≤7%;
(4)RH精煉工序:保證RH真空度≤100Pa;控制進站鋼水溫度為1640~1650℃,氧活度≥0.05%,采用自然脫碳模式對鋼中的碳進行控制,鋼中碳含量為≤0.0020%;脫碳結束后控制鋼水氧活度≤0.035%,并加入鋁粒進行脫氧及合金化,之后高真空度下靜循環(huán)6~10min,去除Al2O3夾雜;真空處理結束后對鋼水進行鎮(zhèn)靜,鎮(zhèn)靜時間≥20min;
(5)連鑄:中包鋼水過熱度為20~45℃;中包采用無碳堿性覆蓋劑保溫;中包液位全程高位運行;采用鋼包下渣檢測技術,防止換包時下渣;采用全程保護澆注,控制連鑄增氮量≤3ppm。
2.根據權利要求1所述的一種改善IF鋼水口堵塞的精煉雙聯生產方法,其特征在于,所述的LF精煉工序采用微正壓操作。
3.根據權利要求1所述的一種改善IF鋼水口堵塞的精煉雙聯生產方法,其特征在于,所述脫碳結束后加入鋁粒,控制[Als]在0.03~0.06%。
4.根據權利要求1所述的一種改善IF鋼水口堵塞的精煉雙聯生產方法,其特征在于,所述RH精煉過程鋁脫氧后,間隔3~5min后再加入鈦鐵、鈮鐵的一種或兩種進行合金化。
5.根據權利要求1所述的一種改善IF鋼水口堵塞的精煉雙聯生產方法,其特征在于,所述連鑄過程中,中包內鋼液重量控制在最大容量的90%以上;換包時中包內鋼液重量不得小于最大容量的70%。
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