[發明專利]一種高硫鐵水KR脫硫的方法在審
| 申請號: | 202110274718.X | 申請日: | 2021-03-15 |
| 公開(公告)號: | CN113073167A | 公開(公告)日: | 2021-07-06 |
| 發明(設計)人: | 尚世震;王剛;潘瑞寶;趙帥;李旭 | 申請(專利權)人: | 鞍鋼股份有限公司 |
| 主分類號: | C21C1/02 | 分類號: | C21C1/02 |
| 代理公司: | 鞍山嘉訊科技專利事務所(普通合伙) 21224 | 代理人: | 徐喆 |
| 地址: | 114000 *** | 國省代碼: | 遼寧;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 鐵水 kr 脫硫 方法 | ||
本發明涉及一種高硫鐵水KR脫硫的方法,S的質量百分比≥0.070%的鐵水進行測溫,溫度在1280℃以上的鐵水直接進入KR脫硫裝置,溫度小于1280℃的鐵水與高溫鐵水混合;進入KR脫硫操作工位后,對鐵水進行首次扒渣,扒渣至鐵水面裸露面積占80%以上;首次KR脫硫處理,30%?40%的脫硫熔劑加入鐵水罐中,攪拌,吹氮氣,扒渣,鐵水S的質量百分比脫到0.010%以下;二次脫硫處理,將剩余的脫硫熔劑加入鐵水中,攪拌,吹氮氣,將鐵水液面扒凈,鐵水S的質量百分比脫到0.002%以下。優點是:采用兩次短程處理,實現了高硫鐵水脫硫效果好,脫硫時間短不回硫。
技術領域
本發明屬于鋼鐵冶金鐵水預處理領域,尤其涉及一種高硫鐵水KR脫硫的方法。
背景技術
由于高爐不順行造成入煉鋼廠的鐵水條件參差不齊,高硫鐵水頻發,原有的KR脫硫熔劑加入方式及操作模式造成脫硫時間長,對高硫鐵水脫硫效果不好回硫嚴重,熔劑加入量過大,影響了品種鋼生產,造成鑄機降速,品種鋼改鋼等質量事故,脫硫效果不能滿足現有生產。
發明內容
為克服現有技術的不足,本發明的目的是提供一種高硫鐵水KR脫硫的方法,采用兩次短程處理,實現脫硫效果好,滿足現有生產需求,縮短脫硫時間,不回硫。
為實現上述目的,本發明通過以下技術方案實現:
一種高硫鐵水KR脫硫的方法,包括以下步驟:
1)S的質量百分比≥0.070%的鐵水進行測溫,溫度在1280℃以上的鐵水直接進入KR脫硫裝置,溫度小于1280℃的鐵水與高溫鐵水混合,保證進入KR脫硫裝置的鐵水溫度在1280℃以上;
2)進入KR脫硫操作工位后,對鐵水進行首次扒渣,扒渣至鐵水面裸露面積占80%以上;
3)首次KR脫硫處理,按KR方式計算脫硫熔劑的加入量為7-9kg/噸鋼,先向鐵水罐中加入計算量的30%-40%的脫硫熔劑,然后將攪拌槳插入鐵水液面以下,攪拌時間控制在5-6分鐘,抬槳后將吹起趕渣槍推到距渣鐵液面200-300mm高度的位置停止,吹氮氣,氮氣流量控制在2-3Nm3/min,將鐵水液面扒凈,首次脫硫控制目標按鐵水S的質量百分比脫到0.010%以下;
4)將扒凈的鐵水進行二次脫硫處理,此次脫硫采取深脫硫的模式,將剩余的脫硫熔劑(按計算結果第一次加入脫硫熔劑后的剩余量)加入鐵水中,然后將攪拌槳插入鐵水液面以下,攪拌時間控制在7-8分鐘,抬槳后將吹起趕渣槍推到距渣鐵液面100-200mm高度的位置停止,吹氮氣,氮氣流量控制在3-4Nm3/min,將鐵水液面扒凈,脫硫最終目標按鐵水S的質量百分比脫到0.002%以下。
5)對扒渣后的鐵水表面加蓋200-300kg覆蓋劑。
步驟3)中攪拌槳攪拌鐵水的深度與時間的控制關系:
一次攪拌時間1min,攪拌深度2.8m;
二次攪拌時間2min,攪拌深度3.0m;
三次攪拌時間3min,攪拌深度3.0m;
四次攪拌時間4min,攪拌深度3.4m;
五次攪拌時間5min,攪拌深度3.2m;
六次攪拌時間6min,攪拌深度3.2m。
步驟4)中攪拌槳攪拌鐵水的深度與時間的控制關系:
一次攪拌時間1min,攪拌深度3.0m;
二次攪拌時間2min,攪拌深度3.2m;
三次攪拌時間3min,攪拌深度3.2m;
四次攪拌時間4min,攪拌深度3.4m;
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