[發明專利]一種GCr15軸承鋼的制備方法在審
| 申請號: | 202011135310.6 | 申請日: | 2020-10-21 |
| 公開(公告)號: | CN112481549A | 公開(公告)日: | 2021-03-12 |
| 發明(設計)人: | 黃亞鶴 | 申請(專利權)人: | 南京鋼鐵股份有限公司 |
| 主分類號: | C22C33/06 | 分類號: | C22C33/06;C22C38/02;C22C38/04;C22C38/06;C22C38/42;C22C38/44;C22C38/50;C21C1/02;C21C5/35;C21C7/00;C21C7/06;C21C7/064;C21C7/10 |
| 代理公司: | 南京蘇高專利商標事務所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 陳秋明 |
| 地址: | 210035*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 gcr15 軸承鋼 制備 方法 | ||
本發明公開了一種GCr15軸承鋼的制備方法,通過KR法脫硫,有效改善了鐵水硫含量不穩定的危害,采用轉爐雙渣法及冶煉終點的二次造渣工藝、出鋼合金化的渣化手段,達到了轉爐去硫的目的,減輕了LF脫硫的壓力,通過轉爐爐后獨特的爐渣去氧手段,保證了LF爐造渣過程中不使用鋁系脫氧劑,從而保證了高合金含量鋼種在精煉過程中復合夾雜物的生成,最終保證了在RH真空處理前,鋼中的夾雜物以Al2O3為主的單一化合物,通過冶煉工藝的改進,取替了目前行業被迫使用的精煉二次造渣方法,有效提高了精煉作業率,精煉爐的作業率有之前的90min降低至目前的50min,連鑄由一組6爐提高到目前一組15爐,有效的提高了連鑄的作業率。
技術領域
本發明涉及一種鋼的制備方法,具體涉及一種GCr15軸承鋼的制備方法。
背景技術
軸承鋼是機械基礎用件,軸承鋼質量的好壞直接影響到重工業發展的高度,影響到大型裝備的精度、性能、壽命與可靠性。隨著社會經濟的不斷發展,對軸承鋼的純凈度要求越來越高。如何能夠更加有效的降低鋼中的夾雜物含量,尤其是復合氧化的種類與含量,提高鋼材的質量,保證軸承鋼的均勻性,保證夾雜物均勻分布,減少帶狀碳化物及碳化液析的產生,保證好軸承鋼表面質量,保證零部件的加工精度,這些問題亟待解決。
發明內容
發明目的:為了克服現有技術的缺陷,本發明提供一種GCr15軸承鋼的制備方法,該方法能夠同時滿足軸承鋼對鋼水潔凈度、鑄坯成份均勻性、產品表面質量的要求。
技術方案:本發明所述的一種GCr15軸承鋼的制備方法,包括如下步驟:
(1)采用KR法對鐵水進行脫硫處理,確保入爐鐵水中S≤0.002%;
(2)轉爐采用頂底復吹模式,供氧量達到80%時根據火焰進行觀測,C:0.30~0.5%,溫度1590~1630度提槍;
進行雙渣操作,倒渣結束后,進行二次造渣,吹煉終點溫度1660~1690℃,出鋼C≤0.20%,P≤0.013%;
進行出鋼脫氧合金化操作,鋼水覆蓋鋼包底部后加入高純石墨碳材脫氧,隨后加入預熔精煉渣4.17-5Kg/t鋼,雜灰0.83-1.67Kg/t鋼,最后加入高碳鉻鐵、錳鐵、硅鐵及鋁塊;
出鋼結束后氬氣流量調整到500~600Nl/min,保證渣面及合金全部熔化,渣面熔化后向渣面喂入純鈣線,去除爐渣中氣體含量,處理結束后鋼水吊運至LF爐;
(3)鋼水吊運LF爐后進行升溫處理,保證鋼水溫度到達1620~1640℃,然后向鋼包底部喂入鋁線,對鋼水進行脫氧,鋼水定氧小于20ppm后進行爐渣微脫氧處理,爐渣微脫氧過程中不加入鋁系脫氧劑,保證硫含量滿足成分要求,對鋼水進行合金化處理;
(4)鋼水吊運至RH進行真空處理,鋼水真空結束后進行定氫處理,氫含量不低于1.0ppm;
(5)連鑄過程采用全程保護澆注,采用動態輕壓下技術,保證鑄坯內部質量均勻性,并且不使用電磁攪拌。
其中,所述步驟(2)中,倒渣結束后,加入石灰、鐵礦石進行二次造渣。
所述步驟(4)中,真空處理的真空度不大于2.0毫巴,保持時間≥30min。
所述步驟(5)中,連鑄過程的過熱度控制在15~35度,拉速控制在0.5~0.6m/min。
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