[發明專利]提高半鋼煉鋼轉爐煤氣中CO含量的方法在審
| 申請號: | 202010975415.6 | 申請日: | 2020-09-16 |
| 公開(公告)號: | CN111961797A | 公開(公告)日: | 2020-11-20 |
| 發明(設計)人: | 陳路;王建;周偉;吳國榮 | 申請(專利權)人: | 攀鋼集團研究院有限公司 |
| 主分類號: | C21C5/35 | 分類號: | C21C5/35;C21C5/36 |
| 代理公司: | 成都虹橋專利事務所(普通合伙) 51124 | 代理人: | 伍云萍 |
| 地址: | 610000 四川省成都市高*** | 國省代碼: | 四川;51 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 提高 煉鋼 轉爐 煤氣 co 含量 方法 | ||
本發明屬于冶金技術領域,具體涉及一種提高半鋼煉鋼轉爐煤氣中CO含量的方法。針對現有半鋼煉鋼轉爐煤氣CO含量低、熱值低的問題,本發明提供了一種提高半鋼煉鋼轉爐煤氣中CO含量的方法,包括以下步驟:a、鋼鐵冶煉時鐵水入爐;入爐鐵水溫度為1280~1330℃;b、兌入鐵水后,吹氧的同時向爐內加入活性石灰,高鎂石灰及酸性復合造渣劑,氧槍噴頭距熔池金屬液面基本槍位1.4~2m,吹煉槍位1.4m~1.8m,開吹槍位2m,拉碳槍位1.4m;吹氧同時底吹氣體;c、控制終點爐渣堿度為3~4,吹氧進度為0~40%時,氧槍供氧強度為2.5~3.5m3/t·min,吹氧進度為40%至吹煉結束,氧槍供氧強度為3.5~4.5m3/t·min。本發明將轉爐煤氣中的CO由40%提高至60%,提高了熱值,有利于轉爐終點煤氣回收。
技術領域
本發明屬于冶金技術領域,具體涉及一種提高半鋼煉鋼轉爐煤氣中CO含量的方法。
背景技術
轉爐冶煉過程中會產生煤氣,煤氣作為轉爐煉鋼的副產物,回收過程中必須對其中的O2和CO含量有嚴格的要求,一般要求O2含量≤1%;CO含量>20%以上;轉爐煤氣熱值>5016 kJ/m3以上。目前一般的冶煉方法CO含量較低,煤氣熱值低,難以達到回收標準。
發明內容
本發明要解決的技術問題為:現有半鋼煉鋼轉爐煤氣CO含量低、熱值低的問題。
本發明解決上述技術問題的技術方案為:提供一種提高半鋼煉鋼轉爐煤氣中CO含量的方法,該方法包括以下步驟:
a、鋼鐵冶煉時入爐鐵水成分包括:按重量百分比計,C:3.5~4.5%,Si:0.05~0.015%, Mn:0.01~0.03%,P:0.056~0.076%,S:0.012~0.032%,V:0.01~0.03%,余量為鐵和不可避免的雜質;入爐鐵水溫度為1280~1330℃;
b、200t轉爐冶煉,轉爐兌入220t鐵水后,吹氧的同時向爐內加入活性石灰10~14kg/t 鋼,高鎂石灰10~14kg/t鋼及酸性復合造渣劑8~12kg/t鋼,氧槍噴頭距熔池金屬液面基本槍位1.4~2m,吹煉槍位1.4m~1.8m,開吹槍位2m,拉碳槍位1.4m;吹氧同時底吹氣體;
c、控制終點爐渣堿度為3~4,吹氧進度為0~40%時,氧槍供氧強度為2.5~3.5m3/t·min,吹氧進度為40%至吹煉結束,氧槍供氧強度為3.5~4.5m3/t·min,直至吹煉終點,得到合格鋼水。
其中,上述提高半鋼煉鋼轉爐煤氣中CO含量的方法中,步驟b所述的活性石灰為CaO 含量85~90%的活性石灰。
其中,上述提高半鋼煉鋼轉爐煤氣中CO含量的方法中,步驟b所述的高鎂石灰為CaO 含量48~55%、MgO含量30~40%的高鎂石灰。
其中,上述提高半鋼煉鋼轉爐煤氣中CO含量的方法中,步驟b所述的造渣劑組成包括:按重量百分比計,SiO2:43~53%,MgO:5~15%,CaO:7~17%,TFe:15~25%,MnO: 3~11%,Al2O3:1~5%,余量為不可避免的雜質。
其中,上述提高半鋼煉鋼轉爐煤氣中CO含量的方法中,步驟b的底吹氣體的具體操作為:吹煉開始至1/3階段采用N2,流量控制為0.06~0.25Nm3/t·min;吹煉1/3~出鋼階段采用CO2,流量控制為0.10~0.45Nm3/t·min。
其中,上述提高半鋼煉鋼轉爐煤氣中CO含量的方法中,步驟b的底吹氣體時分別在吹煉2min、4min、6min時向爐內加入類石墨增碳劑,加入量均為5~10kg/t鋼。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于攀鋼集團研究院有限公司,未經攀鋼集團研究院有限公司許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/202010975415.6/2.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。





