[發明專利]一種轉爐終點低氧值穩定控制方法有效
| 申請號: | 202010940736.2 | 申請日: | 2020-09-09 |
| 公開(公告)號: | CN112063792B | 公開(公告)日: | 2022-03-22 |
| 發明(設計)人: | 齊志宇;李玉德;潘統領;譚振軍;毛志勇;陳柏宇;周鵬 | 申請(專利權)人: | 鞍鋼股份有限公司 |
| 主分類號: | C21C5/30 | 分類號: | C21C5/30 |
| 代理公司: | 鞍山嘉訊科技專利事務所(普通合伙) 21224 | 代理人: | 張群 |
| 地址: | 114000 *** | 國省代碼: | 遼寧;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 轉爐 終點 低氧 穩定 控制 方法 | ||
1.一種轉爐終點低氧值穩定控制方法,其特征在于,具體包括:
1)要求用2支以上底槍進行可視底吹;
2)建立靜態模型:
a)鐵水中C 4.4wt%~4.6wt%;Si+Ti 0.3%;不留渣廢鋼量23~25t,留渣廢鋼量20~22t;不留渣白灰8~9t,留渣白灰7~8t;白云石4~5t;過程目標C 0.55~0.75wt%;過程目標溫度1590~1620℃;終點目標氧值400~600PPm;終點目標溫度1680~1700℃;
b)鐵水中C 4.4wt%~4.6wt%;Si+Ti 0.4%;不留渣廢鋼量28~30t,留渣廢鋼量25~28t;不留渣白灰9~10t,留渣白灰8~9t;白云石4~5t;過程目標C 0.55~0.75wt%;過程目標溫度1590~1620℃;終點目標氧值400~600PPm;終點目標溫度1680~1700℃;
c)鐵水中C 4.4wt%~4.6wt%;Si+Ti 0.5%;不留渣廢鋼量33~35t,留渣廢鋼量31~33t;不留渣白灰10~11t,留渣白灰9~10t;白云石4~5t;過程目標C 0.55~0.75wt%;過程目標溫度1590~1620℃;終點目標氧值400~600PPm;終點目標溫度1680~1700℃;
d)鐵水中C 4.4wt%~4.6wt%;Si+Ti 0.6%;不留渣廢鋼量38~40t;不留渣白灰10~11t,留渣白灰9~10t;白云石4~5t;石灰石1~2t;過程目標C 0.55~0.75wt%;過程目標溫度1590~1620℃;終點目標氧值400~600PPm;終點目標溫度1680~1700℃;
e)鐵水中C 4.4wt%~4.6wt%;Si+Ti 0.7%;不留渣廢鋼量43~45t;不留渣白灰9~10t,留渣白灰8~9t;白云石4~5t;石灰石2~3t;過程目標C 0.55~0.75wt%;過程目標溫度1590~1620℃;終點目標氧值400~600PPm;終點目標溫度1680~1700℃;
3)入爐廢鋼不得使用連鑄回收中包;
4)采用公式(1)計算時間氧累:
氧累=(鐵水碳wt%-過程目標碳wt%)×100×27.7m3 (1)
5)過程測試后,應用回歸過程測試后脫碳、升溫曲線,調整終點溫度,提高終點命中;曲線擬合公式為:
終點溫度℃=1172+0.315×過程溫度℃+29.0×過程碳wt% (2)
公式(2)中過程溫度℃是某氧累值狀態下的過程測定溫度值,過程碳wt%是某氧累值狀態下的過程測定碳wt%值;
6)過程測試后,如果終點溫度高則進行底吹零攪拌操作,按照6~8℃/min的降溫速度進行底吹;
7)過程測試碳含量×100與過程溫度之和低于1660時,需要加硅鐵提溫,按照1kg/t加入量時增加20℃計算加入量。
2.根據權利要求1所述的一種轉爐終點低氧值穩定控制方法,其特征在于,白灰CaO含量≥88wt%,粒度介于10mm~60mm之間,燒減≤5%。
3.根據權利要求1所述的一種轉爐終點低氧值穩定控制方法,其特征在于,白云石CaO含量≥29wt%,MgO含量≥19wt%,粒度介于10mm~30mm之間。
4.根據權利要求1所述的一種轉爐終點低氧值穩定控制方法,其特征在于,石灰石粒度10mm~40mm。
5.根據權利要求1所述的一種轉爐終點低氧值穩定控制方法,其特征在于,上述步驟1)中底吹強度為0.1m3/t·min以上。
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