[發(fā)明專利]一種肉食品加工廢水高效脫氮工藝在審
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 202010032235.4 | 申請(qǐng)日: | 2020-01-13 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN111204922A | 公開(kāi)(公告)日: | 2020-05-29 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 王雙;宋永賓;白廣宜 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 遼寧栢澳環(huán)保有限公司 |
| 主分類號(hào): | C02F9/14 | 分類號(hào): | C02F9/14;C02F101/16;C02F101/38;C02F103/32 |
| 代理公司: | 沈陽(yáng)工匠智誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 21256 | 代理人: | 于婷婷 |
| 地址: | 114000 遼寧省*** | 國(guó)省代碼: | 遼寧;21 |
| 權(quán)利要求書(shū): | 查看更多 | 說(shuō)明書(shū): | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 肉食品 加工 廢水 高效 工藝 | ||
本發(fā)明公開(kāi)了一種肉食品加工廢水高效脫氮工藝,涉及肉食品加工廢水脫氮工藝技術(shù)領(lǐng)域,所述肉食品加工廢水高效脫氮工藝,由以下步驟實(shí)現(xiàn):步驟1:隔油處理,將肉食加工時(shí)產(chǎn)生的廢水排入隔油池內(nèi),在水解酸化池內(nèi),將一部分凱氏氮轉(zhuǎn)化為氨氮,在一級(jí)好氧池內(nèi)將氨氮氧化成硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮,在厭氧池內(nèi)將硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮反硝化成為氮?dú)鈴氐着懦鱿到y(tǒng),同時(shí)將水中殘余凱氏氮繼續(xù)分解成氨氮,在二級(jí)好氧池內(nèi)將氨氮繼續(xù)氧化為硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮,隨之,含有硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮的廢水進(jìn)入MBR反硝化濾池,通過(guò)控制溶解氧,使得MBR反硝化濾池達(dá)到缺氧狀態(tài),繼續(xù)反硝化,最終使得出水總氮達(dá)到15mg/l以下。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及肉食品加工廢水脫氮工藝技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種肉食品加工廢水高效脫氮工藝。
背景技術(shù)
食品工業(yè)原料廣泛,制品種類繁多,排出廢水的水量、水質(zhì)差異很大,肉食品加工廢水主要具有含油量高、總氮高、COD高,從而使得食品加工產(chǎn)生的廢水處理得到重視。
如名稱為一種豆制品廢水生物脫氮工藝及模糊控制裝置和方法,公開(kāi)號(hào)為CN1266053C的發(fā)明中,設(shè)計(jì)了一種采用模糊控制裝置控制生物脫氮過(guò)程中的好氧曝氣和缺氧攪拌時(shí)間,從根本上解決了曝氣或攪拌時(shí)間不足所引起的硝化或反硝化不完全和曝氣或攪拌時(shí)間過(guò)長(zhǎng)所帶來(lái)的運(yùn)行成本提高和能源浪費(fèi)的問(wèn)題,并且能夠根據(jù)原水水質(zhì)水量的變化,實(shí)時(shí)控制各個(gè)生化反應(yīng)所需投加的藥劑量、反應(yīng)時(shí)間,實(shí)現(xiàn)智能化的控制,保證出水水質(zhì)的前提下優(yōu)化節(jié)能,適時(shí)控制曝氣和攪拌時(shí)間,避免了短程硝化已完成,仍繼續(xù)曝氣的過(guò)度曝氣現(xiàn)象的發(fā)生,不為硝酸鹽菌在亞硝酸鹽積累條件下提供充足的溶解氧,使反應(yīng)池內(nèi)硝化產(chǎn)生 的亞硝酸鹽氮及時(shí)經(jīng)缺氧攪拌還原為氮?dú)猓粸橄跛峋峁┥L(zhǎng)所需的底物,從根本上抑 制硝酸菌的生長(zhǎng),從根本上減小了短程硝化向傳統(tǒng)全程硝化轉(zhuǎn)化的可能性,使短程硝化類型更穩(wěn)定、持久、采用的是SBR工藝,使有機(jī)物和含氮化合物在一個(gè)反應(yīng)池內(nèi)得到去除,減少了缺氧池和沉淀池等處理構(gòu)筑物,從而降低了基建投資和整個(gè)工藝的占地面積,采用短程硝化生物脫氮工藝,因而它節(jié)省了好氧階段供氧量25%左右;節(jié)約反 硝化所需碳源40%左右;減少污泥生成量;減少硝化過(guò)程的投堿量;縮短反應(yīng)時(shí)間,相應(yīng) 地減少了反應(yīng)池容積30%~40%左右,整個(gè)工藝由模糊控制系統(tǒng)完成,管理操作方便,費(fèi)用低、耐沖擊負(fù)荷強(qiáng),不易發(fā)生污泥膨脹,但現(xiàn)有的廢水脫氮工藝中有大量混合液回流,并且廢水中的COD和動(dòng)植物有不能夠有效的進(jìn)行清除,肉食品加工產(chǎn)生的總氮不能夠有效的進(jìn)行清除,降低了廢水脫氮的工作效率。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是為了解決上述問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種肉食品加工廢水高效脫氮工藝。
實(shí)現(xiàn)上述目的本發(fā)明的技術(shù)方案為,一種肉食品加工廢水高效脫氮工藝,所述肉食品加工廢水高效脫氮工藝,由以下步驟實(shí)現(xiàn):
步驟1:隔油處理
將肉食加工時(shí)產(chǎn)生的廢水排入隔油池內(nèi),利用油滴與水的密度差產(chǎn)生上浮作用來(lái)去除含油廢水中可浮性油類物質(zhì);
步驟2:調(diào)節(jié)處理
將步驟1中的除油后的廢水導(dǎo)入調(diào)節(jié)池內(nèi),調(diào)節(jié)池在至少16℃溫度下對(duì)除油后的廢水進(jìn)行水質(zhì)以及水量的調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)池反應(yīng)時(shí)間為16~20小時(shí);
步驟3:氣浮除雜
將步驟2中調(diào)節(jié)后的廢水導(dǎo)入氣浮機(jī)內(nèi),氣浮機(jī)內(nèi)投入PAC以及PAM藥劑,調(diào)節(jié)后的廢水在氣浮機(jī)以及PAC、PAM藥劑作用下除去水中的乳化油和溶解油;
步驟4:水解酸化
將步驟3中氣浮反應(yīng)后的廢水導(dǎo)入水解酸化池內(nèi),水解酸化池內(nèi)含有水解菌以及酸化菌,水解酸化池在至少16℃的溫度下反應(yīng)24~32小時(shí),水解菌以及酸化菌將氣浮反應(yīng)后的廢水中不容性有機(jī)物水解為溶解性有機(jī)物;
步驟5:一級(jí)好氧處理
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