[發(fā)明專利]一種緩解連退爐爐輥結(jié)瘤的方法有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201910547259.0 | 申請日: | 2019-06-24 |
| 公開(公告)號: | CN110238208B | 公開(公告)日: | 2021-05-07 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 江歡;鄭旺;胡笛 | 申請(專利權(quán))人: | 馬鋼(合肥)板材有限責(zé)任公司 |
| 主分類號: | B21B45/02 | 分類號: | B21B45/02;B21B15/00;C21D9/52 |
| 代理公司: | 安徽知問律師事務(wù)所 34134 | 代理人: | 張振環(huán) |
| 地址: | 230000 安徽省合*** | 國省代碼: | 安徽;34 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 緩解 連退爐爐輥結(jié)瘤 方法 | ||
本發(fā)明公開了一種緩解連退爐爐輥結(jié)瘤的方法,屬于冷軋連續(xù)退火領(lǐng)域。它包括在清洗段經(jīng)過堿洗、刷洗、電解清洗、水洗和漂洗后,帶鋼鋼面的反射率≥92%,采用本發(fā)明的方法對清洗后帶鋼的反射率進(jìn)行精準(zhǔn)控制,能夠有效緩解連退爐爐輥結(jié)瘤,連退爐爐輥可以實現(xiàn)150天以上不更換,累計少更換爐輥數(shù)量10根以上,通過本發(fā)明能有效地連續(xù)組產(chǎn),提高產(chǎn)量,釋放產(chǎn)能,降低生產(chǎn)加工成本。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于冷軋連續(xù)退火領(lǐng)域,更具體地說,涉及一種緩解連退爐爐輥結(jié)瘤的方法。
背景技術(shù)
連續(xù)退火爐在連續(xù)退火的過程中由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷更新和調(diào)整,不可避免的會產(chǎn)生爐輥結(jié)瘤,如果爐輥結(jié)瘤,將會在爐輥的表面形成密集的“小疙瘩”,這些“小疙瘩”會隨著生產(chǎn)的延續(xù),愈長愈大,最終將會導(dǎo)致在冷軋帶鋼的表面形成密集的小麻點,從而影響冷軋產(chǎn)品的帶鋼表面判級,一旦結(jié)瘤嚴(yán)重后必須停產(chǎn)檢修,停爐,打開連續(xù)退火爐,用砂紙將爐輥表面打磨干凈或者進(jìn)行更換爐輥,待爐輥更換完成或者打磨干凈后才能重新做復(fù)產(chǎn)準(zhǔn)備,停爐更換爐輥加上復(fù)產(chǎn)最少需要5天的時間,這樣既打亂了生產(chǎn)節(jié)奏又增加了生產(chǎn)成本。
周建明等在《江西冶金》發(fā)表的冷軋連退爐爐輥結(jié)瘤原因分析及控制措施,介紹新鋼冷軋連續(xù)退火爐爐輥結(jié)瘤的形貌特點,對爐輥的粘附型結(jié)瘤、反應(yīng)型結(jié)瘤的形成機(jī)理及產(chǎn)生原因進(jìn)行分析,采取相應(yīng)的控制措施后爐輥結(jié)瘤現(xiàn)象得到了有效控制。其中提到,控制帶鋼清洗后的反射率不小于90%,能夠控制清洗質(zhì)量,但對于如何控制以及控制目的和控制效果如何并未提及。該文獻(xiàn)中還提到LC056這種涂層,但受熱震穩(wěn)定性影響不建議使用。
發(fā)明內(nèi)容
1.要解決的問題
針對現(xiàn)有連退爐爐輥容易結(jié)瘤的問題,本發(fā)明提供一種緩解連退爐爐輥結(jié)瘤的方法,能夠有效地減緩連退爐爐輥結(jié)瘤的進(jìn)度,提高爐輥的使用壽命,節(jié)約爐輥更換的成本。
2.技術(shù)方案
為了解決上述問題,本發(fā)明所采用的技術(shù)方案如下:
一種緩解連退爐爐輥結(jié)瘤的方法,在清洗段經(jīng)過堿洗、刷洗、電解清洗、水洗和漂洗后,帶鋼鋼面的反射率≥92%。
作為優(yōu)化方案,帶鋼在所述清洗段經(jīng)過1#堿洗、1#刷洗、2#堿洗、2#刷洗、電解清洗、水刷洗和漂洗,所述清洗段的運(yùn)行速度不低于60m/min;
所述1#堿洗、1#刷洗、2#堿洗和2#刷洗的溫度為70℃~80℃,所述1#堿洗、1#刷洗、2#堿洗和2#刷洗的電導(dǎo)率為40ms/cm~50ms/cm,所述電解清洗的溫度為70℃~90℃,所述電解清洗的電導(dǎo)率為45ms/cm~65ms/cm,所述水刷洗和漂洗的溫度為60℃~80℃,漂洗的電導(dǎo)率控制在50μs/cm以下。
作為優(yōu)化方案,酸軋機(jī)組控制S2的乳化液濃度為2.0%~3.0%,S3的乳化液濃度不高于0.7%;F1-F4的乳化液的鐵粉含量不高于300ppm,F(xiàn)5機(jī)架軋機(jī)的乳化液的鐵粉含量不高于100ppm;F1-F5機(jī)架軋機(jī)的乳化液的流量為5000L/min~6000L/min;乳化液的溫度控制S2的溫度為50℃~60℃,S3的溫度為45℃~55℃;乳化液的pH值為5~7。
S表示乳化液箱體,S2表示2#乳化液箱體,S3表示3#乳化液箱體,F(xiàn)表示軋機(jī)的機(jī)架,F(xiàn)1-F5分別表示軋機(jī)的5個機(jī)架。
作為優(yōu)化方案,每隔4h~6h對清洗段的水進(jìn)行一次更新,每次更新過程為0.8h~1.2h。
作為優(yōu)化方案,正常生產(chǎn)時,連退爐內(nèi)保持0.8mbar~1.0mbar的氣氛,對于含磷量低于0.08%的鋼種,均熱段和緩冷段的放散閥開度設(shè)定為20%~30%,對于含磷量在0.08%~0.1%的鋼種,均熱段和緩冷段的放散閥開度設(shè)定為50%~60%。
作為優(yōu)化方案,連退爐爐內(nèi)各段的氧氣含量在20ppm下。
該專利技術(shù)資料僅供研究查看技術(shù)是否侵權(quán)等信息,商用須獲得專利權(quán)人授權(quán)。該專利全部權(quán)利屬于馬鋼(合肥)板材有限責(zé)任公司,未經(jīng)馬鋼(合肥)板材有限責(zé)任公司許可,擅自商用是侵權(quán)行為。如果您想購買此專利、獲得商業(yè)授權(quán)和技術(shù)合作,請聯(lián)系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201910547259.0/2.html,轉(zhuǎn)載請聲明來源鉆瓜專利網(wǎng)。





