[發(fā)明專利]超低氮IF鋼的轉(zhuǎn)爐冶煉方法在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 201910328431.3 | 申請日: | 2019-04-23 |
| 公開(公告)號: | CN110106304A | 公開(公告)日: | 2019-08-09 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 劉國慶;程迪;代紅星;陳達;唐笑宇;王學(xué)民;武志杰 | 申請(專利權(quán))人: | 邯鄲鋼鐵集團有限責(zé)任公司;邯鋼集團邯寶鋼鐵有限公司 |
| 主分類號: | C21C5/35 | 分類號: | C21C5/35 |
| 代理公司: | 石家莊冀科專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 13108 | 代理人: | 趙紅強 |
| 地址: | 056015 河*** | 國省代碼: | 河北;13 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 氬氣 吹煉 槍位 轉(zhuǎn)爐冶煉 低氮 副槍 點火 測量 氮含量控制 產(chǎn)品品質(zhì) 出鋼過程 控制過程 強度控制 全程吹氬 碳氧反應(yīng) 氧氣壓力 轉(zhuǎn)爐吹氧 轉(zhuǎn)爐原料 鋼水 重量比 鐵水 出鋼 廢鋼 鋼包 小粒 氧槍 石灰 氧氣 保證 成功 | ||
本發(fā)明公開了一種超低氮IF鋼的轉(zhuǎn)爐冶煉方法,其方法工藝為:轉(zhuǎn)爐原料中鐵水/廢鋼的重量比為7~10;轉(zhuǎn)爐吹氧時,氧氣濃度≥99.6%,氧氣壓力為0.90~0.95MPa;氧槍控制過程為,吹煉開始時采用1800~1900mm槍位點火,點火成功后槍位提至2050~2150mm恒槍位操作,當(dāng)鋼水碳含量到達0.15~0.25%時槍位降至1700~1750mm直至吹煉結(jié)束;采用全程吹氬操作,氬氣濃度≥99%;氬氣強度控制過程為,吹煉初期的氬氣強度為2.0~2.4m3/h·t,碳氧反應(yīng)劇烈階段的氬氣強度為0.48~0.80m3/h·t,吹煉用氧量達到8000Nm3,至副槍測量前的氬氣強度為1.6~2.08m3/h·t,副槍測量后再吹階段的氬氣強度為3.15~3.25m3/h·t;所述出鋼過程中,當(dāng)出鋼至鋼包1/3~2/5位置時,加入1.6~3.8kg/t鋼的小粒石灰。本方法可將氮含量控制在0.0013%以下,有效保證了產(chǎn)品品質(zhì)。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于鋼鐵冶金領(lǐng)域,尤其是一種超低氮IF鋼的轉(zhuǎn)爐冶煉方法。
背景技術(shù)
隨著社會的不斷發(fā)展,對鋼鐵產(chǎn)品的要求越來越高,尤其是對鋼中有害元素的控制,要求越來越嚴格。對于超低氮IF鋼來說,鋼中氮含量是一種典型的有害元素,其對鋼材性能造成一定影響,會降低鋼材的韌性以及成形性能。因此,在IF鋼的轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,氮含量控制應(yīng)越低越好。
轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,脫氮主要在冶煉中期,碳氧反應(yīng)最劇烈使時期進行,此時轉(zhuǎn)爐熔池內(nèi)產(chǎn)生大量的CO氣泡,鋼液中的氮會自發(fā)進入CO氣泡中排出爐外達到脫氮的目的。影響轉(zhuǎn)爐冶煉氮含量的主要因素有:(1)原料影響:鐵水氮含量高,導(dǎo)致最終鋼水氮高;廢鋼氮含量高,并且廢鋼塊度大冶煉前期難于熔化,導(dǎo)致后期增氮。(2)氣體介質(zhì)影響:如氧氣、氬氣純度不足,或冶煉過程采用底吹氮氣均會增氮。(3)冶煉后期,由于碳氧反應(yīng)減弱,無法有效形成爐內(nèi)正壓,當(dāng)氧槍吹開渣層時,鋼水與空氣接觸導(dǎo)致增氮。(4)由于轉(zhuǎn)爐二級底吹模型程序中DB820數(shù)據(jù)塊中數(shù)據(jù)的類型問題,使得wincc數(shù)據(jù)不能和PLC數(shù)據(jù)塊中的數(shù)據(jù)對應(yīng)上,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐底吹氬含量控制出現(xiàn)問題。(5)出鋼過程中,出鋼量小和鋼包采用脫氧合金化均會造成增氮;出鋼口出鋼量小,出鋼時間長,導(dǎo)致鋼液與空氣接觸時間長造成增氮;出鋼過程中加入脫氧劑或合金會導(dǎo)致增氮,同時如果鋼包無足夠渣層覆蓋在鋼水表面同樣會導(dǎo)致增氮。
對于IF鋼冶煉而言,其終點碳含量控制較低,冶煉后期碳氧反應(yīng)明顯減弱,易造成終點氮含量高;如采用常規(guī)冶煉方法,出鋼后鋼水氮含量無法滿足最終產(chǎn)品要求,影響最終產(chǎn)品品質(zhì)。
目前,對于轉(zhuǎn)爐冶煉IF鋼超低氮含量控制的研究較少,其中公開號為CN102230051A的專利申請公開了一種半鋼冶煉控制鋼中氮含量的方法,其主要針對鐵水提釩后半鋼氮含量的控制進行闡述,未涉及常規(guī)轉(zhuǎn)爐工藝鐵水冶煉過程氮含量的控制。公開號為CN101469356A的專利申請公開了一種利用轉(zhuǎn)爐出鋼弱脫氧降低鋼中氮含量的煉鋼方法,該方法采用對出鋼過程的控制達到降低氮含量的目的,但是未對轉(zhuǎn)爐冶煉過程如何控制氮含量進行闡述。同時還有一些專利申請主要為鋼水增氮的相關(guān)研究,如公開號為CN101168817A的一種含氮純凈鋼的增氮方法和公開號為CN101440420A的含氮齒輪鋼生產(chǎn)工藝中的增氮方法等。均未對轉(zhuǎn)爐IF鋼冶煉過程中超低氮含量的控制進行闡述。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是提供一種效果好的超低氮IF鋼的轉(zhuǎn)爐冶煉方法。
為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明所采取的技術(shù)方案是:轉(zhuǎn)爐原料中鐵水/廢鋼的重量比為7~10;
轉(zhuǎn)爐吹氧時,氧氣濃度≥99.6%,氧氣壓力為0.90~0.95MPa;氧槍控制過程為,吹煉開始時采用1800~1900mm槍位點火,點火成功后槍位提至2050~2150mm恒槍位操作,當(dāng)鋼水碳含量到達0.15~0.25%時槍位降至1700~1750mm直至吹煉結(jié)束;
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