[發(fā)明專利]一種制備磷酸三烷基酯的方法有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201810144587.1 | 申請日: | 2018-02-12 |
| 公開(公告)號: | CN108129511B | 公開(公告)日: | 2020-06-16 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 鄒偉 | 申請(專利權(quán))人: | 海安縣中麗化工材料有限公司 |
| 主分類號: | C07F9/11 | 分類號: | C07F9/11 |
| 代理公司: | 北京集智東方知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11578 | 代理人: | 吳倩 |
| 地址: | 226600 江*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 制備 磷酸 烷基 方法 | ||
本發(fā)明提供了一種磷酸三烷基酯的制備方法,屬于化工領(lǐng)域,惰性氣體保護(hù)下,在冰水浴條件下將三鹵氧磷和醇反應(yīng),使用離子交換樹脂做催化劑,反應(yīng)完畢之后將體系冷卻至室溫,減壓蒸餾脫除多余的醇和鹽酸,使用鼓泡法進(jìn)一步除去體系中的醇和酸,得到磷酸三烷基酯粗品,然后經(jīng)減壓精餾得到磷酸三烷基酯純品。該催化劑避免了與磷酸三烷基酯絡(luò)合,有效地避免傳統(tǒng)催化劑與產(chǎn)物絡(luò)合造成的不良影響,提高了產(chǎn)物的收率和純度,使用鼓泡的方式進(jìn)一步除雜,有效地除去了減壓蒸餾過程中殘留的雜質(zhì),進(jìn)一步提高了磷酸三烷基酯的收率和純度。產(chǎn)品總收率大于95.9%,純度大于99.8%。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于化工領(lǐng)域,具體涉及到一種制備磷酸三烷基酯的方法。
背景技術(shù)
磷酸三烷基酯的用途非常廣泛,例如可用于塑料和涂料中的增塑劑、阻燃劑、硬化劑,還可以用于濕潤劑、浮選劑、消泡劑、乳化劑、穩(wěn)定劑等。
目前,磷酸三烷基酯的制備方法主要是采用三氯氧磷和醇的反應(yīng),制備的過程中可以適當(dāng)加入催化劑以利于反應(yīng)的進(jìn)行,現(xiàn)有技術(shù)中通常使用路易斯酸或者鈦酸酯作為催化劑,為了除去多余的醇和生成的酸,往往采取減壓蒸餾的方式。這樣做的缺點在于催化劑容易和產(chǎn)物磷酸三烷基酯絡(luò)合,導(dǎo)致產(chǎn)品收率和純度下降,減壓蒸餾的方式很難將生成的酸和多余醇的除干凈,同樣會導(dǎo)致產(chǎn)品收率和純度下降。
發(fā)明內(nèi)容
基于解決上述問題,本發(fā)明提供了一種提高收率和純度的磷酸三烷基酯的制備方法。
本發(fā)明所采用的技術(shù)方案是:
一種制備磷酸三烷基酯的方法,包括以下步驟,
(1)酯化反應(yīng):在惰性氣體保護(hù)下,在冰水浴條件下將三鹵氧磷和醇按照摩爾比1:3~1:8置于反應(yīng)容器中,攪拌10-15min,慢慢升溫至20-30℃,緩緩加入離子交換樹脂,繼續(xù)加熱至回流,持續(xù)20-30min,其中離子交換樹脂的質(zhì)量為三鹵氧磷和醇的質(zhì)量總和的1%-10%;
(2)除酸除醇:將體系冷卻至室溫,減壓蒸餾脫除多余的醇和鹽酸,使用鼓泡法進(jìn)一步除去體系中的醇和酸,得到磷酸三烷基酯粗品;減壓壓力為-1~-0.01MPa,蒸餾時間為1-3h;
(3)精餾:將得到的磷酸三烷基酯粗品減壓精餾得到磷酸三烷基酯純品。
優(yōu)選地,步驟(1)中所述三鹵氧磷為三氯氧磷或三溴氧磷,所述離子交換樹脂選自酸性陽離子交換樹脂,進(jìn)一步選自D113型、732型,所述的醇選自碳原子數(shù)為C1-C6的醇。
進(jìn)一步優(yōu)選地,步驟(1)中所述三鹵氧磷和醇的摩爾比優(yōu)選為1:3~1:6。
優(yōu)選地,所述步驟(2)進(jìn)一步包括以下過程:將得到的磷酸三烷基酯粗品進(jìn)行pH值測試,如果pH值大于或等于6.5,則進(jìn)行步驟(3),如果pH值小于6.5,則需要將磷酸三烷基酯放入堿性溶液中堿洗,以達(dá)到pH值大于或等于6.5,然后再進(jìn)行步驟(3),所述堿性溶液為堿金屬或堿土金屬的氫氧化物溶液、碳酸鹽溶液或碳酸氫鹽溶液。
本發(fā)明的優(yōu)點如下:
(1)本發(fā)明首次使用了離子交換樹脂作為催化劑,代替了以往的路易斯酸催化劑和鈦酸酯催化劑,反應(yīng)溫和,且有效地縮短了反應(yīng)時間,節(jié)省了能源消耗,減低成本,該類催化劑還能避免與磷酸三烷基酯絡(luò)合,有效地避免傳統(tǒng)催化劑與產(chǎn)物絡(luò)合造成的不良影響,提高了產(chǎn)物的收率和純度。
(2)除酸和除醇過程中使用鼓泡的方式進(jìn)一步除雜,有效地除去了減壓蒸餾過程中殘留的雜質(zhì),進(jìn)一步提高了磷酸三烷基酯的收率和純度。
具體實施方式
第一實施例
該專利技術(shù)資料僅供研究查看技術(shù)是否侵權(quán)等信息,商用須獲得專利權(quán)人授權(quán)。該專利全部權(quán)利屬于海安縣中麗化工材料有限公司,未經(jīng)海安縣中麗化工材料有限公司許可,擅自商用是侵權(quán)行為。如果您想購買此專利、獲得商業(yè)授權(quán)和技術(shù)合作,請聯(lián)系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201810144587.1/2.html,轉(zhuǎn)載請聲明來源鉆瓜專利網(wǎng)。





