[發明專利]一種活性白土兩段活化生產工藝有效
| 申請號: | 201711085468.5 | 申請日: | 2017-11-07 |
| 公開(公告)號: | CN107827119B | 公開(公告)日: | 2020-04-24 |
| 發明(設計)人: | 陸植才 | 申請(專利權)人: | 陸植才 |
| 主分類號: | C01B33/40 | 分類號: | C01B33/40;B01J20/12;B01J20/30 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 活性 白土兩段 活化 生產工藝 | ||
本發明公開了一種活性白土兩段活化生產工藝,工藝步驟為:(1)膨潤土經球磨機研磨成漿料;(2)球磨漿料進入常壓活化釜,再按0.40噸/噸干礦加入硫酸;(3)加熱至100℃,并在該溫度下反應3小時;(4)漿料泵入加壓活化釜,蒸汽加熱、加壓,于壓力為0.35MPa~0.40MPa狀態下反應2小時;(5)活化漿料泵送至換熱器進行換熱冷卻;(6)活化漿料泵入壓濾機壓濾;(7)濾餅卸入化漿池,在化漿池中用清水化漿,化漿后再進入壓濾機壓濾;如此反復,直至壓濾機廢水酸度pH≥4.0;(8)濾餅經烘干、磨粉得產品。本發明工藝簡單,活化反應徹底,產品質量好,酸耗低,形成副產品少,熱量利用率高,解決了活化反應前期對加壓設備腐蝕的問題;適合于規模化生產。
技術領域
本發明涉及活性白土生產工藝,具體涉及一種活性白土兩段活化生產工藝。
背景技術
活性白土活化主要目的是將膨潤土中的金屬離子溶解,部分大半徑的金屬離子被酸中小半徑的氫離子取代,活化的結果致使膨潤土孔徑增大,比表面面積增大,吸附能力增強。膨潤土的二氧化硅為主要的成分(含量一般60%),金屬氧化物中,鋁含量(一般含量約16%)最高。因膨潤土中鋁的結構不同,其中部分氧化鋁難溶于酸,需要在高溫、壓力狀態下才能溶解。目前,國內活性白土生產廠家基本上是采用常壓活化法,常壓活化法的缺點是反應不徹底,硫酸消耗大,同樣品質的產品耗酸量增加30%;同時,由于硫酸耗量大,反應不徹底,對后工序的廢酸處理難度加大,于廢水處理過程中形成過多的副產品石膏。目前,加壓活化法未被廣泛應用的原因是設備上的問題,在活化反應初期,由于酸濃度高(約20%)和反應初期產生大量的腐蝕性氣體,如硫化氫、氟化氫等,加上反應溫度高,一般的金屬材料包括321、316L、2205不銹鋼耐不了腐蝕。如要進行加壓活化,只能選用搪瓷設備,但搪瓷設備的容積不能制作過大,一般只能制作8m3~10m3,否則設備的搪瓷保護層容易爆裂;同時,由于反應釜的溫度變化頻繁,搪瓷釜的使用壽命不長。由于上述原因,產能受到限制,設備維護費用高。
發明內容
本發明的目的在于克服現有技術的不足,提供一種適合于規模化生產,保證設備安全運行,提高活性白土品質,降低酸耗,減少副產品石膏產生量的活性白土兩段活化生產工藝。
本發明的目的通過以下技術方法來實現:
一種活性白土兩段活化生產工藝,工藝步驟為:
(1)膨潤土原料加水經球磨機研磨成漿料;
(2)步驟(1)所得球磨漿料進入常壓活化釜,按0.40噸硫酸/噸干礦加入硫酸;
(3)步驟(2)加入硫酸后將常壓活化釜內的漿料加熱至溫度為100℃,并在該溫度和常壓下反應3小時;
(4)步驟(3)反應完畢的漿料泵入加壓活化釜,用蒸汽加熱加壓,于壓力為0.35MPa~0.40MPa狀態下活化反應2小時;
(5)步驟(4)活化結束,所得活化漿料泵送至換熱器進行換熱冷卻;
(6)經步驟(5)換熱冷卻后的活化漿料泵入壓濾機壓濾成濾餅,廢水進入廢酸處理池處理后外排;
(7)步驟(6)所得濾餅卸入化漿池,在化漿池中用清水化漿,化漿后再泵入壓濾機壓濾;如此反復,直至壓濾機廢水酸度pH≥4.0;
(8)步驟(7)最后所得濾餅經烘干、磨粉得產品。
所述步驟(2)的硫酸質量濃度為98%。
所述步驟(5)的活化漿料控制冷卻溫度為≤70℃。
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