[實用新型]一種柴油機排氣后處理中SCR脫硝催化劑的再生裝置有效
| 申請號: | 201420186785.1 | 申請日: | 2014-04-17 |
| 公開(公告)號: | CN203853090U | 公開(公告)日: | 2014-10-01 |
| 發明(設計)人: | 楊國華 | 申請(專利權)人: | 寧波大學 |
| 主分類號: | B01J38/00 | 分類號: | B01J38/00;B01J38/12;F01N13/08 |
| 代理公司: | 寧波奧圣專利代理事務所(普通合伙) 33226 | 代理人: | 周玨 |
| 地址: | 315211 浙*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 柴油機 排氣 處理 scr 催化劑 再生 裝置 | ||
技術領域
?本實用新型涉及一種SCR(選擇性催化還原)脫硝催化劑的再生技術,尤其是涉及一種柴油機排氣后處理中SCR脫硝催化劑的再生裝置。
背景技術
船舶的主推進動力裝置通常采用的是大型柴油機,由于大型柴油機的燃料一般為含硫量高、含雜量高的重油,因此船舶排放的廢氣中含有大量的NOx、SOx和PM2.5。據報道,上海港船舶排放的SOx、NOx和PM2.5分別占到全市排放清單總量的12.0%、9.0%和5.3%;青島市船舶排放的大氣污染物對市區環境空氣中的SOx和NOx濃度貢獻分別約占8.0%和12.9%。可見,船舶排放的廢氣對于港口及沿海大氣造成的污染是不可忽視的,而且,全球航行的遠洋船舶對于大氣的污染并非局部的,它的排放對整個地球大氣環境造成影響。
鑒于船舶排放的廢氣的嚴重污染,國際海事組織于2008年10月通過了附則VI“防止船舶造成大氣污染規則”的修正案,制定了更加嚴格的船舶SOx、NOx排放法規。根據附則VI修正案,到2016年,低速柴油機NOx的排放限值要從17.0g/(kW·h)降至3.4?g/(?kW·h),高速柴油機NOx的排放限值要從9.8?g/(?kW·?h)降至1.96?g/(?kW·h)。面對如此嚴格的國際排放法規,單純的機內凈化已很難滿足要求,機內凈化與排氣后處理相結合將成為解決NOx排放的必然選擇,而選擇性催化還原(SCR)脫硝技術被公認為最有效的降低NOx排放的船舶排氣后處理技術。
但值得注意的是船舶用SCR脫硝系統在使用過程中遇到了一個十分嚴重的問題,這就是催化劑孔道表面上的微粒沉積問題。大量又細又粘的柴油機排氣微粒極易在催化劑孔道表面上沉積,堵塞孔道,覆蓋催化劑活性點位,使催化劑活性迅速下降,嚴重制約了SCR脫硝催化劑在船舶上的使用。
SCR脫硝催化劑在電站已有廣泛應用,有很多經驗可以借鑒。SCR脫硝催化劑在電站使用過程中隨著時間的增加,會出現飛灰引起的催化劑堵塞、硫酸鹽引起的堵塞、催化劑堿金屬中毒、砷中毒等失效現象,活性逐漸下降,一般使用3年就需要更換。對更換下來的失效催化劑移到再生器或再生床中再生,再生后返回使用,根據國外經驗,再生費用只占新購買新鮮催化劑費用的10%。針對不同的失效機理,要用不同的再生方法。對于電站SCR脫硝催化劑上的積灰和積炭,通常采用吹和洗的方法再生。也有提出采用燒炭再生法去除積炭,但由于積炭的起燃溫度高于目前常用的SCR商用催化劑的許可溫度上限,采用以氧為氧化劑的高溫燒炭再生法很容易引起催化劑的燒結,所以高溫燒炭再生法還沒有實際使用。
中國公告的發明專利“一種釩鈦基煙氣脫硝催化劑的臭氧處理再生方法及裝置”(公告號:CN102133547A)公開了臭氧低溫燒炭再生法,其包括以下步驟:將失活煙氣脫硝催化劑裝入催化劑再生反應床中;將臭氧-空氣混合氣體通入催化劑再生反應床;在-25~125℃氧化10~120min,氧化后即完成煙氣脫硝催化劑的再生過程。中國公開的發明專利申請“一種釩鈦基脫硝催化劑的雙處理清洗再生方法”(公開號:CN103386313A)公開了先用臭氧燒炭、再用活性補充液處理的再生方法,其包括以下步驟:將失活的蜂窩狀釩鈦基脫硝催化劑移置于催化劑再生反應器中;將臭氧濃度為160~200mg/L的空氣-臭氧混合氣體,以2~4m/min的流速充入催化劑再生反應器中,在10~20℃的條件下氧化處理50~70?min,得再生釩鈦基脫硝催化劑。這兩種催化劑再生方法的共同點是:1)更換下來的催化劑需移至催化劑再生反應床(或再生反應器)內再生;2)在-25~125℃或10~20℃的溫度下用空氣-臭氧混合氣體氧化處理。
上述應用于電站的吹和洗再生方法對清除積存于船舶柴油機SCR脫硝催化劑上的微粒是不適合的,原因是:柴油機排氣中有大量又細又粘的微粒,極易在催化劑孔道表面牢固粘結,因此不易靠吹灰清除。
上述兩個專利公開的催化劑再生方法對清除積存于船舶柴油機SCR脫硝催化劑上的微粒也是不適合的,原因是:柴油機排氣中有大量又細又粘的微粒,極易在催化劑孔道表面牢固粘結,催化劑孔道堵塞速度快,短時幾天,長時1~2個月就需要停機清除微粒,對于這種需要頻繁再生的情況,將失效催化劑轉移到再生器去異地再生,費時誤工,顯然是不適合的。
發明內容
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