[發(fā)明專利]一種降低冷軋汽車板夾雜缺陷率的方法在審
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201310388375.5 | 申請(qǐng)日: | 2013-08-29 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN103451507A | 公開(kāi)(公告)日: | 2013-12-18 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 王鵬飛;簡(jiǎn)龍;毛志勇;孫艷霞;康永弟;趙志剛;何芳名 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 鞍鋼股份有限公司 |
| 主分類號(hào): | C22C33/04 | 分類號(hào): | C22C33/04;C21C5/28;C21C7/00 |
| 代理公司: | 鞍山嘉訊科技專利事務(wù)所 21224 | 代理人: | 張群 |
| 地址: | 114000 *** | 國(guó)省代碼: | 遼寧;21 |
| 權(quán)利要求書(shū): | 查看更多 | 說(shuō)明書(shū): | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 降低 冷軋 汽車 夾雜 缺陷 方法 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種降低冷軋汽車板夾雜缺陷率的方法。
背景技術(shù)
目前,煉鋼廠冷軋汽車板夾雜缺陷率在0.6%~0.75%,廢品率較高,原技術(shù)轉(zhuǎn)爐出鋼溫度控制在1695~1710℃,轉(zhuǎn)爐不剩鋼出鋼,到真空后75%以上的罐次不滿足自然脫碳條件([O]初始(ppm)?≥氬站[C](ppm)?+?300)需要強(qiáng)制吹氧脫碳和鋁氧化學(xué)升溫,造成鋼水夾雜增加,并且在真空處理結(jié)束后,不對(duì)鋼水鈣處理。在鋼水澆注時(shí),塞棒及上水口吹氬流量控制偏大,經(jīng)常造成聚集在上水口的夾雜物突然掉進(jìn)結(jié)晶器,導(dǎo)致夾雜增加。
發(fā)明內(nèi)容
為克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,本發(fā)明的目的是提供一種降低冷軋汽車板夾雜缺陷率的方法,降低夾雜缺陷率,提高汽車板的產(chǎn)品質(zhì)量。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明通過(guò)以下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn):
一種降低冷軋汽車板夾雜缺陷率的方法,包括以下步驟:
1)生產(chǎn)第一罐前,安排成分為C≤0.20?Si≤0.10%?Mn≤0.50%的鋼水進(jìn)入RH爐涮管,清理真空室內(nèi)的渣氧;
2)選用頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,并且出鋼時(shí)間必須大于5.5-8分鐘;
3)轉(zhuǎn)爐中加入鋼水250-270t,廢鋼0-20t,并保證出鋼溫度大于1730-1750℃,出鋼氧含量控制在0.0500%-0.0800%;
4)在出鋼中后期,加入擋渣鏢,當(dāng)擋渣鏢擋上后,當(dāng)裝入量剩3~8噸鋼水時(shí)抬爐;
5)出鋼結(jié)束后,在鋼水表面加入改質(zhì)劑,對(duì)鋼水表面的頂渣改質(zhì),降低頂渣中FeO的含量;
6)鋼水進(jìn)RH爐后,測(cè)溫定氧:如果溫度氧值滿足:溫度值+[O]ppm×0.04≥1645,則此罐鋼水不用升溫;
7)RH爐處理?[O]初始、氬站[C]滿足下式要求,進(jìn)行自然脫碳:初始[O]?(ppm)≥氬站[C](ppm)+?200;
8)合金化結(jié)束后,鋼水凈循環(huán)時(shí)間設(shè)定7-10分鐘;
9)RH破空后,往鋼水中喂入鋁鈣線0.5-0.8kg/t·鋼;
10)澆鋼時(shí),將連鑄機(jī)塞棒吹氬流量設(shè)定為2-6L/min,上水口吹氬流量設(shè)定為3-7L/min;
11)大罐澆注末期,鋼水罐剩鋼7~10噸時(shí)停澆。
所述的改質(zhì)劑為質(zhì)量百分比含量為99.9%以上的鋁粉,鋁粉粒度為5-10mm。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果是:
利用本發(fā)明方法,實(shí)驗(yàn)10個(gè)澆次,共60罐鋼,每個(gè)澆次冷軋夾雜缺陷率控制在0.35%以下,平均0.29%?,汽車板的質(zhì)量及成材率得到極大提高,實(shí)現(xiàn)了降本增效的目的。
具體實(shí)施方式
下面對(duì)本發(fā)明進(jìn)行詳細(xì)地描述,但是應(yīng)該指出本發(fā)明的實(shí)施不限于以下的實(shí)施方式。
一種降低冷軋汽車板夾雜缺陷率的方法,包括以下步驟:
1)生產(chǎn)第一罐前,安排成分為C≤0.20?Si≤0.10%?Mn≤0.50%的鋼水進(jìn)入RH爐涮管,清理真空室內(nèi)的渣氧;
2)選用頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,并且出鋼時(shí)間必須大于5.5-8分鐘;
3)轉(zhuǎn)爐中加入鋼水250-270t,廢鋼0-20t,并保證出鋼溫度大于1730-1750℃,出鋼氧含量控制在0.0500%-0.0800%;
4)在出鋼中后期,加入擋渣鏢,當(dāng)擋渣鏢擋上后,當(dāng)裝入量剩3~8噸鋼水時(shí)抬爐;
5)出鋼結(jié)束后,在鋼水表面加入改質(zhì)劑,對(duì)鋼水表面的頂渣改質(zhì),降低頂渣中FeO的含量;
6)鋼水進(jìn)RH爐后,測(cè)溫定氧:如果溫度氧值滿足:溫度值+[O]ppm×0.04≥1645,則此罐鋼水不用升溫;
7)RH爐處理?[O]初始、氬站[C]滿足下式要求,進(jìn)行自然脫碳:初始[O]?(ppm)≥氬站[C](ppm)+?200;
8)合金化結(jié)束后,鋼水凈循環(huán)時(shí)間設(shè)定7-10分鐘;
9)RH破空后,往鋼水中喂入鋁鈣線0.5-0.8kg/t·鋼;
10)澆鋼時(shí),將連鑄機(jī)塞棒吹氬流量設(shè)定為2-6L/min,上水口吹氬流量設(shè)定為3-7L/min;
11)大罐澆注末期,鋼水罐剩鋼7~10噸時(shí)停澆。
所述的改質(zhì)劑為質(zhì)量百分比含量為99.9%以上的鋁粉,鋁粉粒度為5-10mm。
實(shí)施例:鐵水條件?Si?0.45%,T?1331℃,裝入量鐵水245t,廢鋼20t,選擇頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,當(dāng)擋渣鏢擋上后,剩鋼抬爐,到RH爐后,定氧溫度1625℃,氧值710?ppm,不用吹氧升溫也不用強(qiáng)制脫碳,RH破空后,往鋼水中喂入鋁鈣線500米,澆鋼時(shí),將連鑄機(jī)塞棒吹氬流量設(shè)定為2L/min,上水口吹氬流量設(shè)定為3L/min。大罐澆注末期,鋼水罐剩鋼8噸停澆。
該專利技術(shù)資料僅供研究查看技術(shù)是否侵權(quán)等信息,商用須獲得專利權(quán)人授權(quán)。該專利全部權(quán)利屬于鞍鋼股份有限公司,未經(jīng)鞍鋼股份有限公司許可,擅自商用是侵權(quán)行為。如果您想購(gòu)買此專利、獲得商業(yè)授權(quán)和技術(shù)合作,請(qǐng)聯(lián)系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201310388375.5/2.html,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聲明來(lái)源鉆瓜專利網(wǎng)。
- 延伸凸緣性和彎曲加工性優(yōu)良的高強(qiáng)度鋼板及其鋼水的熔煉方法
- 一種車輪鋼的生產(chǎn)方法
- 一種大體積鋼中非金屬夾雜物尺寸的統(tǒng)計(jì)計(jì)算方法
- 一種均勻基質(zhì)中的二維聲子晶體
- 一種篩選鋼中復(fù)合夾雜物的統(tǒng)計(jì)方法
- 一種鋼中最大尺寸夾雜物的預(yù)測(cè)方法
- 一種鋼中大尺寸夾雜物的溯源分析方法
- 鋼中硫化物夾雜檢測(cè)和評(píng)價(jià)方法及鋼種切削性能評(píng)價(jià)方法
- 用于固體夾雜物在鋼液中運(yùn)動(dòng)軌跡的模擬方法及系統(tǒng)
- 一種夾雜物統(tǒng)計(jì)分析方法





