[發明專利]一種降低鋼包內襯耐材消耗的含硼鋼生產方法有效
| 申請號: | 201310295314.4 | 申請日: | 2013-07-15 |
| 公開(公告)號: | CN103422006A | 公開(公告)日: | 2013-12-04 |
| 發明(設計)人: | 常金寶;李雙武;馬德剛;劉善喜;韓志杰;于勇;王蘭玉;王新東;李一棟;項有兵;王子然;孫志魁 | 申請(專利權)人: | 河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司 |
| 主分類號: | C22C33/04 | 分類號: | C22C33/04;C21C5/28;C21C7/06;C21C7/10;C21C7/072;B22D11/111 |
| 代理公司: | 石家莊冀科專利商標事務所有限公司 13108 | 代理人: | 李桂琴 |
| 地址: | 063016*** | 國省代碼: | 河北;13 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 降低 鋼包 內襯 消耗 含硼鋼 生產 方法 | ||
技術領域
本發明涉及一種降低鋼包內襯耐材消耗的含硼鋼生產方法,屬于煉鋼生產技術領域。
背景技術
硼微合金化可以提高鋼材的淬透性、降低鋼材的屈服強度;加入適量硼還可以降低鋼中夾雜物的熔點,實現夾雜物塑性化要求。然而,由于存在一定量的B2O3,爐渣性能發生了較大的變化,其與耐材的作用機理以及對耐材侵蝕的控制方法同樣值得關注。由MgO-B2O3相圖可看出,B2O3易與MgO反應生成MgO·B2O3、2MgO·B2O3、3MgO·B2O3等低熔點的化合物。含硼鋼與滑板的反應(國外耐火材料,1999年第8期)一文研究表明,B2O3沿鎂質耐材空隙向內部滲透并在反應界面處生成低熔點的MgO·B2O3化合物,這與相圖預測結論相符。B2O3對MgO耐材的侵蝕呈現一定的選擇性,其一方面與MgO質耐材內部結構相關,另一方面主要與受含B2O3熔渣流動性影響。于雄等(重慶大學學報,2011年第一期)和祝貞學等(上海金屬,2006年第一期)研究發現,B2O3改善熔渣流動性能,雖然對機理解釋有所偏差,但均普遍認為,B2O3對熔渣具有助熔效果;同時,B2O3替代CaF2實現無氟渣系的應用正在為更多的研究者所關注。爐渣的表面張力等性能對B2O3與MgO的反應也具有重要的影響。綜上,隨著溫度升高、渣中B2O3含量增加、MgO含量減少以及堿度降低,B2O3對MgO質包襯的滲透性和反應性均增強,損耗速率大幅增加。
不同研究者分別提到利用真空冶煉(例如中國專利200810015497.9)以及在中間包長水口噴射含硼粉劑(例如中國專利200910011914.7)等方法,此類方法不僅顯著提高了硼的收得率(最高70~90%),同時因最小程度降低了爐渣中B2O3含量而不存在鋼包內襯的損耗速率增大等問題,但其卻存在諸如硼收得率不穩定、真空處理費用高、中間包長水口處鋼水氧化嚴重等問題。背景技術工藝中,通常先用鋁脫氧,再用釩、鋯、鈦等固氮,最后采用硼鐵或硼包芯線合金化三步驟操作,此類控制方法(中國專利201110293963.1、200710049005.3、200710053097.2)旨在通過對鋼水控氧和控氮提高和穩定硼的收得率,其優點在于硼合金化在精煉末期、渣中B2O3含量增加有限、鋼包耐材損耗不顯著,弊端是鈦、釩、鋯等脫氮合金的消耗增加了冶煉成本等。中國專利200910115090.8僅依靠控制LF精煉期間鋼水Als和T[O]?含量,即不需單獨固氮處理便可實現較高的硼收得率,由于硼合金化多處于白渣期間,硼的收得率波動較大,同時,含硼渣與鋼包內襯接觸時間較長,鋼包耐材損耗較高。因此,如何既提高和穩定硼收得率,又有效降低鎂質鋼包內襯消耗速率,是本領域亟待解決的技術問題。
發明內容
本發明目的是提供一種降低鋼包內襯耐材消耗的含硼鋼生產方法,既提高和穩定硼收得率,又有效降低鎂質鋼包內襯消耗速率,降低綜合冶煉成本,解決背景技術中存在的上述問題。
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