[發(fā)明專利]一種合成橡膠生產(chǎn)廢水的膜處理方法有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 200810224860.8 | 申請日: | 2008-10-24 |
| 公開(公告)號: | CN101723526A | 公開(公告)日: | 2010-06-09 |
| 發(fā)明(設計)人: | 趙輝;程學文;劉正;欒金義;楊永強;張申;龔小芝;孫杰;趙鵬 | 申請(專利權(quán))人: | 中國石油化工股份有限公司;中國石油化工股份有限公司北京化工研究院 |
| 主分類號: | C02F9/04 | 分類號: | C02F9/04;C02F1/72;C02F1/52;C02F1/44 |
| 代理公司: | 北京思創(chuàng)畢升專利事務所 11218 | 代理人: | 韋慶文 |
| 地址: | 100728 北*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 合成橡膠 生產(chǎn) 廢水 處理 方法 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種化工廢水的處理方法,更具體地說,涉及合成橡膠生產(chǎn)廢水的膜處理方法。
背景技術(shù)
合成橡膠是以石油化工中間產(chǎn)物為原料聚合而成的,主要用于制造汽車輪胎,在膠鞋、膠管、膠帶、膠板、電纜和醫(yī)療用具等方面有著廣泛的應用。合成橡膠生產(chǎn)廢水具有排放量大、水質(zhì)復雜、有機物含量高、可生化性差、處理難度大等特點。
目前,合成橡膠生產(chǎn)廢水的處理,基本上是采用預處理與生化處理相結(jié)合的方法,有關(guān)技術(shù)研發(fā)工作也把重點放在如何提高預處理效率及生化處理效率上。合成橡膠生產(chǎn)廢水的預處理措施主要包括混凝沉降法、混凝氣浮法、電解絮凝法、催化氧化法等,其后續(xù)的生化處理措施主要包括水解酸化法、接觸氧化法、活性污泥法、使用高效優(yōu)勢菌等。從合成橡膠生產(chǎn)廢水處理的工程實踐來看,盡管通過預處理與生化處理相結(jié)合的方法能夠明顯去除污染物,但由于廢水中存在一些不可生物降解的物質(zhì),導致生化處理出水的水質(zhì)較差,影響達標排放。
在經(jīng)過二級生化處理的合成橡膠生產(chǎn)廢水的深度處理和回用方面,有人提出了混凝沉淀、活性炭吸附、反滲透處理等方法,但這些方法普遍存在著處理效果不夠理想、處理費用偏高、運行不夠穩(wěn)定等制約因素,難以實現(xiàn)工業(yè)應用。
現(xiàn)有技術(shù)中,上海環(huán)境科學1998,47~50“橡膠工業(yè)廢水深度處理回用的研究”,針對丁苯橡膠與順丁橡膠的混合生產(chǎn)廢水經(jīng)過二級生物處理的排出水,采用“混凝沉淀+砂濾+活性炭吸附+反滲透”的工藝進行處理,反滲透產(chǎn)水COD為0~5mg/L。由于混凝沉淀+砂濾過程不能去除溶解性COD,該方法依靠活性炭吸附去除有機物,活性炭很快會達到飽和狀態(tài),導致處理成本較高,并且膜分離系統(tǒng)的平穩(wěn)運行受到影響。
發(fā)明內(nèi)容
為了克服現(xiàn)有技術(shù)中,以膜分離方法深度處理橡膠生產(chǎn)廢水的二級生化處理出水時,難生化降解的有機物不能有效去除,對膜系統(tǒng)的運行造成不利影響,本發(fā)明提供了一種“催化氧化+混凝沉淀+超濾+反滲透”的處理流程,通過經(jīng)濟、高效的預處理過程,去除了廢水中的難降解有機物,保證了膜分離系統(tǒng)的平穩(wěn)、高效運行。
合成橡膠生產(chǎn)廢水經(jīng)二級生化處理后的,其pH一般為5~9、COD一般為80~120mg/L、TOC一般為25~35mg/L,廢水中含有的難于生化降解的低聚物。
本發(fā)明的深度處理方法是這樣實現(xiàn)的:
一種合成橡膠生產(chǎn)廢水的膜處理方法,針對經(jīng)過二級生化處理的合成橡膠生產(chǎn)廢水,該處理方法依次包括以下步驟:
a.催化氧化處理:以雙氧水為氧化劑,以硫酸亞鐵為催化劑,對所述廢水進行催化氧化處理;
其中,所述氧化劑的用量為:純H2O2與水相TOC的重量比為1.5~5.5,所述催化劑的用量為:Fe2+與純H2O2的重量比為0.2~1.0;催化氧化反應的反應壓力為常壓,反應溫度為10~60℃,反應時間為30~240min;
b.混凝沉淀處理:調(diào)節(jié)經(jīng)過催化氧化處理的廢水pH為9~11,混凝5~30min,然后進行渣水分離;
c.超濾處理:對渣水分離后的廢水進行超濾處理,所述超濾采用全量過濾,運行通量為50~90L/m2·h,運行周期為30~40min,反洗頻率:鹽酸洗為1次/5~8個運行周期、次氯酸鈉洗為1次/6~10個運行周期;
d.反滲透處理:對超濾處理后的廢水進行反滲透處理,所述反滲透處理的運行溫度15~45℃、運行通量為16~22L/m2·h、回收率為60~75%、沖洗頻率為1次/4~12h。
在具體實施時,在步驟a,所述雙氧水為27.5wt%的雙氧水,所述硫酸亞鐵為七水合硫酸亞鐵;所述氧化劑的用量為:純H2O2與水相TOC的重量比為2.0~5.0,所述催化劑的用量為:Fe2+與純H2O2的重量比為0.4~0.8;所述催化氧化反應的反應溫度為20~40℃,反應時間為60~180min。
在具體實施時,在步驟b,調(diào)節(jié)經(jīng)過催化氧化處理的廢水的pH為10.0~10.5,混凝10~25min,然后進行渣水分離;渣水分離使用斜板沉淀池,沉淀池的上升流速<1.5m/h。
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