[其他]煉鐵高爐爐渣堿度和脫硫的快速調整法無效
| 申請號: | 86107880 | 申請日: | 1986-11-20 |
| 公開(公告)號: | CN86107880A | 公開(公告)日: | 1987-11-11 |
| 發明(設計)人: | 王俊章 | 申請(專利權)人: | 河南省滎陽縣電訊器材廠 |
| 主分類號: | C21B5/00 | 分類號: | C21B5/00 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 河南省滎*** | 國省代碼: | 河南;41 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 煉鐵 高爐 爐渣 堿度 脫硫 快速 調整 | ||
本發明是屬于煉鐵高爐快速調整堿度和脫硫的一種新方法,新工藝。同時也適用于冶煉錳鐵和硅鐵,以達提高產品質量,延長爐令,提高冶煉強度,改善操作技術條件。
在現行的冶煉技術中,常規調整堿度和脫硫是通過調整入爐料的配比,增、減入爐石灰石含量,關于脫硫還有爐外在大溝和鐵水包罐內加堿的補救措施,等。這樣從入爐到出爐需6-8小時,在實際生產中盡管采取種種辦法還是常有單班產量全是廢品的現象。爐外加堿脫硫,根據實踐證明,既浪費原材料,脫硫效果也并非理想。
在高爐冶煉過程中,爐渣堿度的高底直接影響著高爐的產量和產品量。堿度高,爐溫高,將影響高爐順行和產量。堿度低、爐溫低、相??降低了爐渣的脫硫能力,往往又影響產品質量。如何解決這個矛盾?我們知道,高爐內渣、鐵之間的脫硫反應在風口區上部就已開始,而大量的是在爐缸內鐵、渣間接觸中進行的,鐵水滴穿爐缸內的渣層時,與渣有最好的接觸條件,另外在鐵渣界面處,他們又有較長時間的接觸。所以,終渣CaO含量的多少,直接影響到脫硫是否能夠順利進行。
本發明采用低堿度的入爐料配比(既酸性渣操作)。減少石灰石的直接入爐量,但要保持一定焦比。這對高爐冶煉是有利的,他可降低成渣帶的厚度,減少爐內分解石灰石的熱消耗。但是這相應減少了終渣CaO的含量,影響了脫硫的順利進行。我們知道,高爐內的“硫負荷”80%由焦炭帶入,焦炭在燃燒帶大量燃燒,S也就大量揮發、在風口上下部的爐缸又是直接還原區,此處便是生成FeS的關鍵部位。
本發明是通過熱風管道和風口向高爐的燃燒帶直吹“堿性風”,這就是說把控制一定細度和物理化學指標的CaO.MgO一最好是Ca(OH)2Mg(OH)2直接送進燃燒帶。這樣以來FeS的生成就會大大減少。高壓熱風將CaO.MgO在通過送風管道中予熱到800-900℃送入1300℃左右的燃燒帶,這樣CaO,MgO就可直接和焦炭揮發的硫以及已經形成的FeS反應生成CaS,熔于爐渣中。反應式:FeS+CaO+C=Fe+CaS+CO,CaO+s+C=Cas+CO,同時在風口的高溫區又可直接和熔融態的SiO2反應生成,CaSiO3,MgSiO3反應式:CaO+SiO2=CaSO3,MgO+SiO2=MgSiO3。這樣就直接控制了硫進入鐵水中的機會。使用本方法不但達到了有利高爐順行。而且調整提高了終渣堿度,同時又達到了脫硫的目的。
在高爐溫,高堿度的情況下,爐渣的流動性很差,常有放渣困難和渣中帶鐵現象。這樣高爐操作困難,也給操作工人帶來不安全因素(渣中鐵在水中飛淺容易傷人)。
本發明在這種情況下向高爐改吹“酸性風”。可及時降低堿度,并增加Fe的Si含量。我們知道在有金屬鐵存在的情況下,Si的還原就比較容易。通過風送管道予熱后的控制一定細度的石英砂在風口高溫區1300℃左右就可直接還原:SiO2+2C=Si+2CO,并與鐵生成FeSi。熔融態的SiO2又可直接與CaO反應生成CaSiO3,增加了渣中Si的含量,相應降低了終渣的堿度,改善了爐渣的流動性。SiO2的還原需消耗大量的熱同時相應降低了爐溫。在直接還原區SiO2可與Fe及熾熱的固體C反應生成FeSi,CO。反應式:
采用本方法,降低了爐溫和爐渣堿度、改善了爐渣的流動性,同時增加了生鐵中的Si含量。
我們再來試談冶煉錳鐵,煉錳鐵需高焦比(Mn的還原需較多的熱量),高風溫(高溫有利于Mn的還原)、爐渣高堿度(高堿度有利于自由Mn的形成,同時也提高爐缸的溫度)。高堿度對高爐操作順行有困難,高風溫對送風系統有損害。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于河南省滎陽縣電訊器材廠,未經河南省滎陽縣電訊器材廠許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/86107880/2.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 上一篇:光學巖組儀
- 下一篇:船舶導流罩推力鰭組合式節能裝置





