[其他]己酸乙酯生產的新工藝和設備無效
| 申請號: | 86104220 | 申請日: | 1986-06-18 |
| 公開(公告)號: | CN86104220A | 公開(公告)日: | 1987-12-30 |
| 發明(設計)人: | 吳夢海;汪綸章;何偉民 | 申請(專利權)人: | 國營吳江香料廠 |
| 主分類號: | C07C69/14 | 分類號: | C07C69/14 |
| 代理公司: | 江蘇省專利服務中心蘇州服務部 | 代理人: | 孫莘隆,沈俊才 |
| 地址: | 江蘇省吳*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 己酸 生產 新工藝 設備 | ||
本發明涉及己酸乙酯的生產新工藝和設備。
據檢索,在本發明作出之前,尚未發現與本發明特別相關的文獻?!妒澜缇毣な謨浴罚?982年版)介紹的日本井上香料制造所、高陽化學、三榮化學、豐玉香料等公司生產己酸乙酯的方法:“在硫酸存在下,將無水乙醇與正己酸一起加熱,蒸餾即得。以蒸餾法精制?!痹撝品ㄖ袩o水乙醇只用于配料酯化,并不是用作脫水劑。
除此之外,國內外生產己酸乙酯,大多沿用傳統的生產工藝,即將己酸、95°乙醇、硫酸(或樹脂)按一定比例(通常,三者重量比為1∶0.5∶0.2)進行配料,放入酯化鍋內加熱酯化,然后冷卻,再加入稀堿液中和未酯化的己酸。加堿中和后的己酸鈉溶液,回收稀乙醇及少量粗酯后,泵入濃縮鍋經濃縮后,再泵入酸化鍋內,加入硫酸進行酸化,所得回收己酸再用于配料,回復使用,稀乙醇經濃縮后,亦用于回復使用。上層粗酯經水洗后,吸入油浴精餾鍋(塔)中,電加熱精餾三十余小時,得己酸乙酯成品。
上述傳統工藝的缺點在于:原料消耗大,生產成本高;工藝復雜,生產周期長,得率低;設備復雜龐大,電耗高,僅主要設備就需要酯化鍋、濃縮鍋、酸化鍋、精餾鍋(塔)等。
本發明的目的是為了提供一種生產己酸乙酯的新工藝,以及為實現這種工藝的設備。
本發明的目的是通過以下的工藝流程來實現的:按照新的配比配制原料,并放入酯化精餾鍋(塔);蒸汽加熱,回流酯化;滴入無水乙醇進行脫水酯化;常壓回收乙醇、冷卻、淡堿水洗;蒸汽加熱,減壓精餾,制得己酸乙酯成品。
完成上述新工藝所用的主要設備為一座酯化精餾鍋(塔)。
本發明的要點是:確定了新的配料比例;選用無水乙醇作為脫水劑;將酯化設備、精餾設備合二為一;將電加熱常壓精餾己酸乙酯改為蒸汽加熱減壓精餾。
圖1示出了采用新工藝生產己酸乙酯的設備簡圖。
采用新工藝生產己酸乙酯的設備包括:反應鍋〔1〕、反應塔〔2〕、冷凝器〔3〕、存液器〔4〕、套管換熱器〔5〕、視筒〔6〕、轉子流量計〔7〕、〔8〕、〔9〕及其它輔助設備,如溫度計〔T〕、壓力表〔P〕等。
圖中〔10〕為己乙成品出料口;〔11〕為淡乙醇(己乙頭子)出料口;〔12〕為無水乙醇進料口;〔13〕為反應鍋進料口。
顯而易見,本發明所涉及的設備,比采用傳統工藝生產己酸乙酯的設備簡化了許多,不但將酯化、精餾二套設備合在了一起,而且省去了濃縮、酸化等設備。
以下參照附圖,并結合發明者所作的實施例,對本發明進行詳盡的描述:
1.配料????本發明采用精己酸(含量95%)和95°乙醇為原料,選用硫酸或氫型樹脂作催化劑。用硫酸作催化劑時,己酸、乙醇、硫酸三者之間的重量比以1∶0.8~1.2∶0.008為宜,如用氫型樹脂作催化劑,則選擇1∶0.8~1.2∶0.04的重量比。
2.全回流酯化????將按上述配比配制的原料(含催化劑),投入1000立升反應鍋〔1〕,在反應鍋〔1〕的夾套內通入蒸汽,將原料加熱回流酯化2.5小時,生成己酸乙酯粗酯。全回流酯化過程,應將蒸汽壓力、回流量(由轉子流量計〔7〕控制)分別控制在3.92~4.9N/cm2和150~165升/小時。全回流酯化結束,鍋中料液酸度應在10~12%。
3.無水乙醇脫水酯化 為了盡可能地提高己酸得率,全回流酯化過程結束后,將無水乙醇滴入反應鍋〔1〕底部,對己酸乙酯粗酯進行脫水酯化,并開啟出料閥,蒸出淡乙醇。無水乙醇滴加量由轉子流量計〔8〕控制,以使淡乙醇蒸出量與無水乙醇滴入量保持基本平衡為好。該過程在蒸汽壓力為11.8~17.3N/cm2,反應塔〔2〕頂部溫度為78.5~79.2℃,鍋內液溫為87~88℃的條件下進行。經6~7小時,蒸出淡乙醇濃度達95~96℃,鍋中料液酸度降至1.8%以下(如采用氫型樹脂酯化,則酸度在0.8%以下),脫水酯化結束。
4.常壓回收乙醇 脫水酯化結束,開始常壓回收乙醇(如采用樹脂催化,則需冷卻,分去樹脂后,再進行常壓回收乙醇)。反應塔蒸出的乙醇,經冷凝器〔3〕、存液器〔4〕、套管換熱器〔5〕、視筒〔6〕、淡乙醇(己乙頭子)出料口〔11〕,回收至容器內。此階段,逐漸升高反應鍋〔1〕夾套蒸汽壓力,直至24.5N/cm2;逐漸降低回流量,自130升/小時開始,最終降為0;塔頂溫度78.4~78.2℃,當鍋中料液溫度升至128~130℃,蒸出乙醇量很少時,常壓回收乙醇結束。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于國營吳江香料廠,未經國營吳江香料廠許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/86104220/2.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。





