[其他]白鎢礦藥劑處理電選除錫方法無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 86103767 | 申請日: | 1986-05-27 |
| 公開(公告)號: | CN86103767A | 公開(公告)日: | 1987-05-06 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 張宗華;石道民;李世厚 | 申請(專利權(quán))人: | 昆明工學(xué)院 |
| 主分類號: | B03C7/00 | 分類號: | B03C7/00;B03B7/00 |
| 代理公司: | 云南省專利事務(wù)所 | 代理人: | 陳綺蘊 |
| 地址: | 云南省昆明市*** | 國省代碼: | 云南;53 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 白鎢礦 藥劑 處理 方法 | ||
本發(fā)明涉及一種白鎢礦藥劑處理電選除錫的方法。適用于選礦廠分離鎢錫金屬礦。其特征是在電選之前對白鎢礦用堿類藥劑,特別是用含鉀、鈉離子的堿類藥劑進行處理,清水漂洗后分級干燥分級電選除錫。使鎢精礦含錫量符合國家出口標(biāo)準(zhǔn)(0.2%以下)。
目前國內(nèi)外鎢錫分離多采用浮選法或氯化揮發(fā)的方法除去白鎢礦中的錫。浮選法雖經(jīng)多次選別也很難將白鎢礦中的錫含量降到0.2%(重量%)以下。高溫氯化揮發(fā)除錫的方法,雖能將鎢精礦中的錫含量降至0.2%以下,但是由于氯化揮發(fā)法是在高溫下的氯化焙燒,不僅熱耗大、電耗大,而且焙燒產(chǎn)生大量的氯化氫氣體。經(jīng)水洗一部份氯化氫氣體溶于水中變成稀鹽酸排掉,另一部分排放至空中。既造成嚴重的環(huán)境污染又造成金屬流失。鎢精礦中的氯化氫亦很難除盡,致使產(chǎn)品運輸途中造成腐蝕。氯化揮發(fā)法成本高,工藝流程復(fù)雜。電選是利用礦物的電性差異來選分礦物的一種方法。實踐證明采用單純電選的方法無法將鎢精礦中的錫含量降至0.2%以下。
本發(fā)明的目的是要提供一種工藝可靠,無腐蝕的白鎢礦藥劑處理電選除錫方法。此法能使鎢精礦中的錫含量達到0.08%的好指標(biāo)。
本發(fā)明是以如下方式完成的:將白鎢礦粉碎磨細或采用經(jīng)重選、浮選后的白鎢粗精礦為礦料,放入攪拌槽中,加入適量的水,並加入工業(yè)用含有鉀、鈉離子的堿類藥劑:氫氧化鉀或氫氧化鈉、碳酸鈉、無水碳酸鈉等尤其是用碳酸氫鈉進行攪拌處理。控制礦料混合液的pH=8-13。而后用清水漂洗,再用水力旋流器或濕式篩分進行分級,各粒級分別干燥后,利用白鎢礦中的鎢、錫在高壓電場中的電性差異進行電選除錫。得到含錫量為0.2%~0.08%的鎢精礦。用分級干燥分級電選可以保證生產(chǎn)過程連續(xù)化。采用含有鉀、鈉離子的工業(yè)用堿類藥劑處理礦物,是因為堿類藥劑能改變礦物表面的電性。上述堿類藥劑中又以碳酸氫鈉成本最低,除錫效果亦好,所以最好使用碳酸氫鈉藥劑。碳酸氫鈉的用量控制在0.8~4.5Kg/T礦料,當(dāng)碳酸氫鈉的用量小于0.8Kg/T礦料,則分級電選后的鎢精礦含錫量高于0.2%。當(dāng)碳酸氫鈉用量等于或大于5Kg/T礦料,則鎢精礦含錫量亦高于0.2%,且鎢精礦成本增高。本發(fā)明工藝過程簡單,產(chǎn)品性能指標(biāo)符合要求,成本低廉,既節(jié)能省電又可減少環(huán)境污染。
下面列表說明不同藥劑、不同用量對鎢精礦含錫量的影響。
注:α1:為電暈電極角度
α2:為前面分礦隔板向后傾角
S:為電極距離
n:為輥筒轉(zhuǎn)數(shù)
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