[其他]頂?shù)讖痛缔D爐底吹氧氣復合噴嘴無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 85107265 | 申請日: | 1985-09-29 |
| 公開(公告)號: | CN85107265B | 公開(公告)日: | 1988-08-31 |
| 發(fā)明(設計)人: | 郝寶升 | 申請(專利權)人: | 鞍山鋼鐵公司;鞍鋼鋼鐵研究所 |
| 主分類號: | C21C5/48 | 分類號: | C21C5/48;C21C5/34 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 遼寧省*** | 國省代碼: | 遼寧;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 頂?shù)讖痛?/a> 轉爐 氧氣 復合 噴嘴 | ||
本發(fā)明屬于轉爐冶煉中頂?shù)讖痛缔D爐底吹氧氣 復合噴嘴及噴嘴的吹煉工藝。
一般用在頂?shù)讖痛缔D爐爐底吹氧的復合噴嘴均 為金屬管同軸心雙層套管,其中心管通氧氣、氮氣、 空氣,環(huán)縫通丙烷和天然氣等。冷卻介質為丙烷和 天然氣,靠化學裂解冷卻噴嘴進行操作。1982年8 月《鋼鐵學會V01》22期中“熱日鐵大分廠LD-DB 工藝的冶金特征”和《鋼鐵工程師》1981年№12,39 頁“LD-AC頂?shù)状倒に嚨陌l(fā)展和應用”兩篇文 章中介紹的底吹氧氣復合噴嘴就是雙金屬套管的噴 嘴。由于它是由金屬管構成的噴嘴,耐高溫能力差, 如果溫度超過1100℃,金屬管就會軟化,因此噴嘴 壽命很短,并且由于噴嘴噴出的氣流面積小,而爐 內氣流的后座力大,對噴嘴周圍耐火材料及爐底蝕 損嚴重。另外由于冷卻介質為丙烷、天然氣等碳氫 化合物,不但浪費能源而且因為鋼中增加了氫氣, 對鋼的質量有很大影響。本發(fā)明解決了上述產品和 工藝的不足,節(jié)約了能源,降低氧耗,提高了鋼的 質量,延長爐底及噴嘴的使用壽命。
圖為爐底吹復合噴嘴的剖面圖。圖中1為非金 屬的中心管,圖中2為金屬外管,圖中3為不銹鋼 衛(wèi)星管,圖中4為高壓成型的鎂碳質耐火材料,圖 中5為氣室。
本發(fā)明的要點在于噴嘴的雙層套管是采用不銹 鋼管和非金屬管相配合制做而成的,并在其周圍設 有若干個衛(wèi)星管和高壓成型的鎂碳質耐火材料來保 護噴嘴。這種噴嘴由于中心管是由非金屬制成的, 耐高溫能力在1400~1600℃,所以提高了噴嘴的使用 壽命;而雙層套管的周圍設有若干個衛(wèi)星管,衛(wèi)星 管中吹入的氣體形成了一個氣墊。這個氣墊對爐內 氣流的后作力具有抗御作用,所以對爐底和噴嘴起 到了保護作用。另外由于噴嘴的中心管通氧氣,環(huán) 縫通氮氣、氬氣或者二氧化碳氣體,衛(wèi)星管通氮氣、 氬氣或者二氧化碳等氣體,噴嘴的冷卻不用碳氫化 合物作冷卻介質而靠氣流本身的速度進行冷卻這樣 既節(jié)約了能源又因消除了碳氫化合物中氫氣對鋼的 影響,從而提高了鋼的質量。
發(fā)明人曾作過一個實施例。噴嘴冷卻靠中心管 和環(huán)縫所通氣流的速度,速度為150~200米/秒;衛(wèi) 星管的出口壓力大于或者等于鋼水靜壓力。
本發(fā)明應用在轉爐氧氣攪拌的復合吹煉上,可 以增強溶池攪拌能力,節(jié)約能源,降低氧耗,縮短 冶煉時間,延長爐底壽命,提高鋼的質量,提高轉 爐生產效率。
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