[其他]立波爾窯改造技術無效
| 申請號: | 85103458 | 申請日: | 1985-05-10 |
| 公開(公告)號: | CN85103458B | 公開(公告)日: | 1987-03-18 |
| 發明(設計)人: | 朱雪芳 | 申請(專利權)人: | 朱雪芳 |
| 主分類號: | C04B7/43 | 分類號: | C04B7/43;F27B3/00 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 北京新型建*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 波爾 改造 技術 | ||
本發明有關煅燒水泥熟料的立波爾窯改造技術。
現有生產水泥熟料的立波爾窯,是在回轉窯后,裝置一回轉爐子加熱機。把加入12-14%水的生料,制成白料球后送入回轉爐子加熱機內,來自回轉窯的熱廢氣在排風機的作用下,透過料層和爐子,使白料球得到加熱、干燥、預熱和部分分解,然后送入回轉窯。
立波爾窯的工藝設備缺點是:在加熱機內料層上表面與料層內部及下表面溫差較大,據測定可相差400-600℃,而使生料預熱不均,入窯物料平均分解率較低。一般分解率為15-20%,使煅燒不均勻,而使熟料產、質量不能提高。
本發明的任務,大幅度提高傳質、傳熱效率,在窯外達到很高的分解率。從而達到大幅度提高產、質量,降低熱耗減少污染,降低成本。
本發明的技術方案是在現有煅燒白料球的立波爾窯的基礎上,用摻有煤粉的黑料球代替白料球,把原二室的加熱機分成烘干室,預熱室和分解室,設置一臺助燃風機,供給分解室內黑料球中煤粉燃燒用空氣。
碳酸鈣分解率可由原來15-20%提高到80-100%并且部分熟料礦物在分解室內已經形成。熟料產量可提高50-100%以上,熟料的質量28天耐壓強度可提高50-100公斤/厘米2。熱耗顯著降低。成本也顯著降低。與其它窯型相比減少污染。廢氣中對人體有害的NO2的含量可降低60-80%。本發明可有效的利用資源,可用60-80%的無煙煤或者劣質煤代替煙煤。煙煤是國家調撥燃料尤其五千多個小水泥廠難以得到煙煤指標。
附圖為本發明的工藝流程和設備圖
下面依照附圖詳細闡述本發明
回轉窯(2)后部的加熱機,原有技術是由一道隔墻分成預熱室和烘干室。本發明是由隔墻(5)和隔墻(8),分成分解室(3),預熱室(6)和烘干室(9),并增設一臺助燃風機(13),將窯頭的熱風引向分解室子下,透過分解室的子吹向料層,供給分解室內黑料球中煤粉的燃燒,黑料球在燃燒的同時碳酸鈣分解,并且部分礦物形成。分解室上有點火煙囪(4),剛開窯點火時,廢氣由此排出。在入分解室前,由成球盤(15),將摻有煤粉的生料粉加入14%左右的水,制成黑料球,經過下料溜子,均勻分布在活動的子輸送機(10)上,隨移動的子首先進入烘干室(9),如果是一次通過的則部分熱氣體經過子上隔墻(8)進入烘干室后,透過料層和子烘干料球水分,廢氣由排風機(11)排走。如果是二次通過,則熱氣體是由二次通過風機(7),將預熱室的熱氣體全部送入烘干室透過料層和子,經排風機(11)排走。當黑料球經隔墻(8)進入預熱室(6)后,如果是一次通過,則部分熱氣體透過料層和子由排風機(11)排走。如果是二次通過,熱氣體在二次通過風機(7)的作用下全部透過料層子。當黑料球經隔墻(5),進入分解室(3)完成前述反應,由刮板刮入下料溜子(12),進入回轉窯(2),由噴煤管(1),在窯內噴出的風煤形成高溫火焰(16),燒成熟料后,進入冷卻筒(14)。
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