[其他]降低硅鐵冶煉能耗的新工藝無效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 85100665 | 申請(qǐng)日: | 1985-04-01 |
| 公開(公告)號(hào): | CN85100665B | 公開(公告)日: | 1987-08-05 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 張榮生 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 冶金部鋼鐵研究總院 |
| 主分類號(hào): | C22C33/04 | 分類號(hào): | C22C33/04 |
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| 地址: | 北京市學(xué)院*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 降低 冶煉 能耗 新工藝 | ||
本發(fā)明屬于鐵合金冶煉工藝
目前硅鐵主要在電熱爐中生產(chǎn),其能耗比較高,如75%Si的硅鐵,電耗一般在8000~9000度/噸。為了降低硅鐵生產(chǎn)的能耗,各國研究了不同的技術(shù)方法,如采用半封閉式或封閉式電熱爐,改進(jìn)操作,改進(jìn)原料配比,選擇適當(dāng)?shù)脑匣蜻€原劑,采用各種加入劑,利用余熱等,均能在不同程度上收到節(jié)能的效果。
本發(fā)明基于氯化鈣能降低二氧化硅熔點(diǎn)和提高二氧化硅活度的原理,進(jìn)行了氯化鈣-二氧化硅熔體的還原試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)氯化鈣對(duì)二氧化硅的還原具有促進(jìn)作用。并將此結(jié)果用于硅鐵冶煉,即在硅鐵生產(chǎn)的原料配比中加入適量的氯化鈣,從而達(dá)到節(jié)能的效果。試驗(yàn)是在石墨坩堝中進(jìn)行的。試驗(yàn)熱源是高頻感應(yīng)爐,試驗(yàn)溫度為1650℃。碳飽和鐵液和二氧化硅-氯化鈣熔渣在1650℃溫度下,相互作用20分鐘后,由于金屬與不同比例的二氧化硅-氯化鈣系統(tǒng)熔體作用,使金屬重量發(fā)生了變化,如附圖1所示。由圖看出,由于加入氯化鈣,使二氧化硅還原量比不加時(shí)增多,即金屬硅回收量增加。在同樣的熱力學(xué)條件下,能使金屬硅回收量增加,則回收單位重量金屬硅的耗能量下降。另外還試驗(yàn)了氯化鈣不同比例的熔渣,在不同溫度下與鐵液的作用,得出了硅從渣中還原進(jìn)入鐵液中的速率,經(jīng)換算后的結(jié)果如附圖2所示。圖中R是硅進(jìn)入鐵液中的速率(單位是g/cm2h)。從試驗(yàn)結(jié)果看出,溫度為1550℃時(shí),加入少量氯化鈣的二氧化硅已呈開始熔化狀態(tài),即把二氧化硅的熔點(diǎn)降低了150℃左右。降低反應(yīng)物的熔點(diǎn)使得反應(yīng)加速,這是導(dǎo)致生產(chǎn)節(jié)能的因素之一。同時(shí)還表明,二氧化硅-氯化鈣系統(tǒng)中的活度對(duì)拉烏爾定律呈正偏差,這對(duì)降低反應(yīng)所需溫度也是有利的。
本發(fā)明利用氯化鈣對(duì)二氧化硅與鐵液的反應(yīng)的促進(jìn)作用,將氯化鈣用于硅鐵生產(chǎn),即把氯化鈣加入硅鐵冶煉的配料,與二氧化硅、鋼屑、焦炭等爐料混合在一起,待混合均勻后,一起裝入電熱爐中,按一般冶煉規(guī)程進(jìn)行操作。加入氯化鈣的量為二氧化硅量的≤20%,即氯化鈣∶二氧化硅≤1∶5,按此方法冶煉硅鐵,效果顯著,平均電耗降低,產(chǎn)量增加,低鋁產(chǎn)品比例上升,同時(shí),氯化鈣是一種工業(yè)廢料,又發(fā)揮了利廢的作用。
實(shí)施例利用氯化鈣冶煉75%Si的硅鐵
在工業(yè)電熱爐上冶煉75%Si的硅鐵,爐子的變壓器容量為1800KW。在一般冶煉配料的基礎(chǔ)上,向料中配入硅石量的1%的氯化鈣,配料混合均勻后,再加入爐中,仍按常規(guī)冶煉規(guī)程進(jìn)行操作。為了比較,在同一電熱爐和同樣條件下還冶煉了不加氯化鈣的比較爐次。原料配比和平均耗能量如表1。
表1原料配比(公斤)及耗能量
加入氯化鈣,在生產(chǎn)過程中,爐料松散,透氣性均勻,料面火焰分布均勻,火焰長(zhǎng),電極插入深,坩堝區(qū)擴(kuò)大,反應(yīng)區(qū)寬,反應(yīng)開始區(qū)上移,爐料消耗快,下沉均勻,殘?jiān)可佟:辖鸷枇糠€(wěn)定,含鋁量稍有下降。產(chǎn)品成分如表2,產(chǎn)品質(zhì)量符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。平均耗電量降低2.7%,爐產(chǎn)量增加2.9%,低鋁(Al<20%)產(chǎn)品占37.4%,而比較爐次中則都是高鋁(即Al為2.0~2.5%)產(chǎn)品。
表2產(chǎn)品成分(%)
從實(shí)例可知,在生產(chǎn)硅鐵的配料中加入適當(dāng)?shù)穆然},既能節(jié)省電耗,又能增加產(chǎn)量。
附圖說明
附圖1是鐵-渣反應(yīng)過程中金屬重量的變化曲線,橫坐標(biāo)為CaCl2和SiO2的相對(duì)含量(重量百分比);縱坐標(biāo)代表金屬重量的相對(duì)變化量ΔW(%);試驗(yàn)溫度為1650℃,時(shí)間20分鐘。
附圖2是傳硅率與反應(yīng)溫度的關(guān)系。橫坐標(biāo)代表試驗(yàn)溫度,從1550至1700℃,縱坐標(biāo)R代表硅進(jìn)入鐵液中的速率,單位是克/厘米2·小時(shí)。圖中曲線1、2、3、4代表含不同CaCl2和SiO2的試樣,其中1含90%SiO2+10%CaCl2;2含100%SiO2;3含65%SiO2+35%CaCl2;4含65%SiO2+35%CaO。
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