[發明專利]一種降低轉爐雙渣鐵損的方法在審
| 申請號: | 202211514982.7 | 申請日: | 2022-11-30 |
| 公開(公告)號: | CN115874007A | 公開(公告)日: | 2023-03-31 |
| 發明(設計)人: | 嚴明;黃樂;劉學佳 | 申請(專利權)人: | 陽春新鋼鐵有限責任公司 |
| 主分類號: | C21C5/28 | 分類號: | C21C5/28;C21C5/32;C21C5/36;C21C7/00;C21C7/072 |
| 代理公司: | 廣州京諾知識產權代理有限公司 44407 | 代理人: | 梁思慧 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 降低 轉爐 雙渣鐵損 方法 | ||
本發明公開了一種降低轉爐雙渣鐵損的方法,包括以下步驟:S1、利用轉爐兌鐵水加廢鋼,采用鈣質冶金石灰、輕燒白云石、燒結返礦造渣;S2、采用雙渣法操作;S3、將供氮壓力比供氧壓力適當降低;S4、氮氣剎鐵工藝操作:不采用留渣操作時,在吹煉至準備倒前期渣時,將氧槍槍位降至3~5m,將氧氣切換成氮氣。采用留渣操作時,在吹煉至準備倒前期渣時,將氧槍槍位降至2~4m,將氧氣切換成氮氣。該降低轉爐雙渣鐵損的方法雙渣剎鐵工藝的應用,使渣中全鐵含量的控制實現重要突破,現已將該工藝進行了推廣。通過對渣樣對比分析,工藝應用后渣中全鐵含量較之前降低2.5%,金屬損失進一步減少,避免了煉鋼生產環節中的巨大浪費。
技術領域
本發明涉及鋼鐵冶煉技術領域,具體為一種降低轉爐雙渣鐵損的方法。
背景技術
雙渣操作爐次倒前期渣時,爐渣中彌散著大量的CO及CO氣泡,這些氣泡造成爐渣的泡沫化,泡沫化的爐渣中裹挾著大量的液態金屬,如果將這種爐渣直接倒掉,就會造成大量的金屬損失。
原有技術是在雙渣法操作倒前期渣時直接將爐渣倒掉,渣中含有大量的金屬小液滴倒到渣罐中,造成大量的金屬損失,增加鋼鐵料消耗。
所以我們提出了一種降低轉爐雙渣鐵損的方法,以便于解決上述中提出的問題。
發明內容
本發明的目的在于提供一種降低轉爐雙渣鐵損的方法,以解決上述背景技術提出的雙渣法操作倒前期渣時直接將爐渣倒掉,渣中含有大量的金屬小液滴倒到渣罐中,造成大量的金屬損失,增加鋼鐵料消耗的問題。
為實現上述目的,本發明提供如下技術方案:一種降低轉爐雙渣鐵損的方法,包括以下步驟:
S1、利用轉爐兌鐵水加廢鋼,采用鈣質冶金石灰、輕燒白云石、燒結返礦造渣;
S2、采用雙渣法操作;
S3、將供氮壓力比供氧壓力適當降低;
S4、氮氣剎鐵工藝操作:不采用留渣操作時,在吹煉至準備倒前期渣時,將氧槍槍位降至3~5m,將氧氣切換成氮氣。采用留渣操作時,在吹煉至準備倒前期渣時,將氧槍槍位降至2~4m,將氧氣切換成氮氣;
S5、優化倒前期渣操作:為了進一步降低爐渣中小鋼液滴,提氧槍倒爐時,當搖爐至前傾45°時,將爐渣中含有的小鋼液滴進一步下沉,做到倒渣前將爐渣中TFe含量降到最低。搖正爐子,將氮氣切換為氧氣繼續冶煉;
S6、雙渣剎鐵工藝與普通雙渣工藝前期爐渣成分對比。
優選的,所述S2中前期渣堿度控制在1.65-1.95,倒前期渣時間控制在3-5分鐘。
優選的,所述S3中供氮壓力控制為0.7-0.8Mpa。
優選的,所述S4中氧槍槍位降至3~5m,使用氮氣剎鐵時間控制在30-50秒。
優選的,所述S4中氧槍槍位降至2~4m,使用氮氣剎鐵時間控制在60-90秒。
優選的,所述S5中當搖爐至前傾45°時,停爐約5-10秒。
與現有技術相比,本發明的有益效果是:該降低轉爐雙渣鐵損的方法,為了進一步降低雙渣倒渣時爐渣帶鐵量,降低渣中全鐵含量,提高金屬回收率,降低成本,針對轉爐冶煉前期鋼水溫度低,爐渣氧化鐵含量高,堿度低,爐渣泡沫化嚴重,通過在雙渣操作時采用氮氣雙渣剎鐵工藝,利用高壓氮氣,將爐渣中的CO及CO氣泡趕出,降低爐渣的泡沫化程度,將混夾在爐渣中的液態金屬重新返回到鋼液中,從而避免了金屬浪費,爐渣全鐵含量降低,進而倒出的爐渣重量減輕,同時雙渣剎鐵工藝的應用,使渣中全鐵含量的控制實現重要突破,現已將該工藝進行了推廣。通過對渣樣對比分析,工藝應用后渣中全鐵含量較之前降低2.5%,金屬損失進一步減少,避免了煉鋼生產環節中的巨大浪費。
具體實施方式
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