[發明專利]高壓6M50-(76)-312型氮氫氣壓縮機節能改造方法在審
| 申請號: | 202111258775.5 | 申請日: | 2021-10-27 |
| 公開(公告)號: | CN113982888A | 公開(公告)日: | 2022-01-28 |
| 發明(設計)人: | 吳祥其 | 申請(專利權)人: | 上海隆鴻壓縮機制造有限公司 |
| 主分類號: | F04B39/12 | 分類號: | F04B39/12;F04B39/00;F04B39/10 |
| 代理公司: | 北京志霖律師事務所 11575 | 代理人: | 張文祎 |
| 地址: | 201818 上海市嘉定*** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 高壓 m50 76 312 氫氣 壓縮機 節能 改造 方法 | ||
1.高壓6M50-(76)-312型氮氫氣壓縮機節能改造方法,其特征在于,包括如下步驟:
S1、將一級缸體內徑從1340mm改為1342-1343mm,二級缸體內徑從820mm改為822-823mm,三級缸體內徑從530mm改為538-540mm,四級缸體內徑從360mm改為368-370mm;五級缸體內徑從230mm改為234-236mm;
S2、將活塞由分體式改為整體式;且
將一級活塞外徑1330mm改為1332-1334mm,二級活塞外徑811mm改為813-815mm,三級活塞外徑523mm改為531-533mm,四級活塞外徑354mm改為362-364mm;五級活塞外徑225mm改為228-230mm;
將一級活塞重量669kg改為614-616kg,將二級活塞重量515kg改為268-270kg,將三級活塞重量313kg改為104-106kg,將四級活塞重量313KG改為104-106kg,將五級活塞重量186KG改為61-63kg;
S3、將一級氣閥外徑345mm改為347-349mm,二級氣閥外徑320mm改為322-324mm,三級氣閥外徑295mm改為304-306mm,四級氣閥外徑185mm改為229-231mm,五級氣閥外徑230mm改為235-237mm;
S4、將一級閥片外徑315mm改為319-321mm,二級閥片外徑292mm改為296-298mm,三級閥片外徑261mm改為269-271mm,四級閥片外徑160mm改為200-202mm,五級閥片外徑200mm改為201-202mm;
S5、將1-3級缸體氣閥氣道余隙自25mm改為10-13mm;4-5級缸體氣閥氣道余隙自45mm改為34-36mm。
2.根據權利要求1的氮氫氣壓縮機節能改造方法,其特征在于:步驟S1中,所述將一級缸體內徑從1340mm改為1342-1343mm是通過行車精磨進行同心改造實現的。
3.根據權利要求1的氮氫氣壓縮機節能改造方法,其特征在于:步驟S1中,所述二級缸體內徑從820mm改為822-823mm是通過行車精磨進行同心改造實現的。
4.根據權利要求1的氮氫氣壓縮機節能改造方法,其特征在于:步驟S1中,所述三級缸體內徑從530mm改為538-540mm是通過用立車車床加工和行磨精磨改造實現的。
5.根據權利要求1的氮氫氣壓縮機節能改造方法,其特征在于:步驟S1中,所述四級缸體內徑從360mm改為368-370mm是直接通過缸體內缸套置換實現的。
6.根據權利要求1的氮氫氣壓縮機節能改造方法,其特征在于:步驟S1中,所述五級缸體內徑從230mm改為234-236mm是直接通過缸體內缸套置換實現的。
7.根據權利要求1的氮氫氣壓縮機節能改造方法,其特征在于:步驟S2中,所述將一級活塞重量669kg改為614-616kg是通過省略承壓體,以及將活塞由分體式改為整體式實現的。
8.根據權利要求1的氮氫氣壓縮機節能改造方法,其特征在于:步驟S2中,所述將二級活塞重量515kg改為268-270kg是通過將現有原料鑄鐵件JT25-47C替換為經500度硬質氧化處理的鋁合金L108,以及將活塞由分體式改為整體式實現的;
優選地,步驟S2中,所述將三級活塞重量313kg改為104-106kg是通過將現有原料鑄鐵件HT250替換為經500度硬質氧化處理的鋁合金L108,以及將活塞由分體式改為整體式實現的。
9.根據權利要求1的氮氫氣壓縮機節能改造方法,其特征在于:步驟S2中,所述將四級活塞重量313KG改為104-106kg是通過將現有原料35#鋼替換為經800度硬質氧化處理的鋁金屬,以及將活塞由分體式改為整體式實現的;
優選地,步驟S2中,所述將五級活塞重量186KG改為61-63kg是通過將現有原料35#鋼替換為經800度硬質氧化處理的鋁金屬,以及將活塞由分體式改為整體式實現的。
10.根據權利要求1的氮氫氣壓縮機節能改造方法,其特征在于:步驟S5中,所述將1-3級缸體氣閥氣道余隙自25mm改為10-13mm是通過鏜床進行改造實現的;
優選地,步驟S5中,4-5級缸體氣閥氣道余隙自45mm改為34-36mm是通過缸體置換實現的。
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