[發(fā)明專利]一種堿回收中壓爐節(jié)能降耗的燃燒工藝在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 202111145732.6 | 申請日: | 2021-09-28 |
| 公開(公告)號: | CN113847819A | 公開(公告)日: | 2021-12-28 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 陳慶漢;陳元恭 | 申請(專利權(quán))人: | 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 |
| 主分類號: | F27D17/00 | 分類號: | F27D17/00 |
| 代理公司: | 福州君誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 35211 | 代理人: | 曹元 |
| 地址: | 350000 福建省福州市鼓*** | 國省代碼: | 福建;35 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 回收 中壓爐 節(jié)能降耗 燃燒 工藝 | ||
本發(fā)明公開了一種堿回收中壓爐節(jié)能降耗的燃燒工藝。半濃黒液經(jīng)過Ⅲ效蒸發(fā)器、Ⅱ效蒸發(fā)器、Ⅰ效蒸發(fā)器,控制出濃濃度為60%?62%,送到堿爐混合槽混合堿灰芒硝,再回送到高濃效壓力蒸發(fā)器進行蒸發(fā),控制高濃黑液出濃濃度為70?75%,通過調(diào)節(jié)高濃效壓力蒸發(fā)器閃蒸罐閥門開度來控制高濃黑液的出濃溫度,使得出濃溫度控制在該出濃濃度的沸點以下,然后送至高濃黒液儲存槽,由黒液儲存槽送到堿爐燃燒。本發(fā)明工藝大大減少了蒸發(fā)黒液和堿爐噴槍霧化的用汽量,同時使得堿爐燃燒最大負荷提升6.6%,提高了堿爐負荷和運行工況,并保證爐底墊層穩(wěn)定性,減少了運行過程中掛堿和塌灰的現(xiàn)象,整體上提高了蒸發(fā)效率和堿爐運行工況,又達到了節(jié)能降耗的目的。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及堿回收爐節(jié)能降耗領(lǐng)域,尤其涉及一種堿回收中壓爐節(jié)能降耗的燃燒工藝。
背景技術(shù)
堿回收工藝的工作內(nèi)容是將由洗選工段送來的稀黑液經(jīng)蒸發(fā)站濃縮后送堿爐進行燃燒,燃燒得到的熔物經(jīng)稀白液溶解后送苛化,燃燒產(chǎn)生的中壓蒸汽送熱電廠汽機發(fā)電。堿回收工藝中堿回收爐額定生產(chǎn)能力500 tds/d,燃燒黑液溫度≥95℃,燃燒黑液濃度≥60%,噴射壓力0.1Mpa, 產(chǎn)生的過熱蒸汽量約為(3.82MPa,450℃)70t/h。經(jīng)堿回收節(jié)能環(huán)保提升項目改造完堿回收爐額定生產(chǎn)能力:750 tds/d,燃燒黒液燃燒溫度設(shè)定在128℃左右,燃燒黒液濃度設(shè)定72%左右,噴射壓力0.11Mpa,產(chǎn)生的過熱蒸汽量約為(3.82MPa,450℃)100t/h,產(chǎn)能有了很大的提升。但是由于黒液在堿爐燃燒不穩(wěn)定,產(chǎn)能不易控制且容易造成塌灰,導致一次風管被堵,需要搭油槍處理,造成運行成本的升高。因此,經(jīng)過多年研究對堿回收工藝的深層次的探討和研究分析,決定對蒸發(fā)、堿爐的工藝運行參數(shù)進行調(diào)整,探究出中高壓堿回收爐的最佳的工藝運行參數(shù)。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種堿回收中壓爐節(jié)能降耗的燃燒工藝,解決工業(yè)生產(chǎn)過程中堿回收設(shè)備運行周期短且能耗高的的問題,為大工廠連續(xù)生產(chǎn)開辟一條新路。
為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明的采用的技術(shù)方案如下:
一種堿回收中壓爐節(jié)能降耗的燃燒工藝:半濃黒液經(jīng)過Ⅲ效蒸發(fā)器、Ⅱ效蒸發(fā)器、Ⅰ效蒸發(fā)器,控制出濃濃度為60%-62%,送到堿爐混合槽混合堿灰芒硝,再回送到高濃效壓力蒸發(fā)器進行蒸發(fā),控制高濃黑液出濃濃度為70-75%,通過調(diào)節(jié)高濃效壓力蒸發(fā)器閃蒸罐閥門開度來控制高濃黑液的出濃溫度,使得出濃溫度控制在該出濃濃度的沸點以下,然后送至高濃黒液儲存槽,由黒液儲存槽送到堿爐燃燒。
進一步地,控制高濃黑液出濃濃度為70%、72%或75%。
高濃黑液的出濃溫度為115℃-120℃。
高濃效壓力蒸發(fā)器閃蒸罐閥門開度為50-80%。
進一步的,將半濃黒液濃度控制為20%-30%,新鮮蒸汽首先進入Ⅰ效蒸發(fā)器,從Ⅰ效蒸發(fā)器產(chǎn)生地二次蒸汽進入Ⅱ效蒸發(fā)器,從Ⅱ效蒸發(fā)器產(chǎn)生的三次蒸汽進入Ⅲ效蒸發(fā)器,由經(jīng)過Ⅲ效蒸發(fā)器、Ⅱ效蒸發(fā)器、Ⅰ效蒸發(fā)器逆流串聯(lián)蒸發(fā),將半濃黒液中的水分蒸發(fā)出來,控制出濃濃度為60%-62%。
進一步地,Ⅰ效蒸發(fā)器的溫度為120℃,壓力為80kpa,Ⅱ效蒸發(fā)器的溫度為100℃,壓力為40kpa,Ⅲ效蒸發(fā)器的溫度為80℃,壓力為10kpa。
本發(fā)明所述堿回收爐入爐黒液控制過程包括:通過控制高濃黒液閃蒸罐的閥門開度使黒液的出濃溫度溫度控制在115℃-120℃,切斷堿爐的霧化蒸汽,提高噴液壓力從1.1Mpa提升到1.3Mpa-1.5Mpa。
本發(fā)明通過改用溫度低于黒液沸點的高濃黒液進行燃燒工藝,經(jīng)工藝改造以及生產(chǎn)工藝的調(diào)整,研發(fā)出中壓爐節(jié)能降耗的的生產(chǎn)工藝方法。通過本發(fā)明方案,可以實現(xiàn)以下效果:
(1)減少高濃黒液的出濃溫度,減少蒸汽的使用,提高蒸汽的使用效率,減少能耗。
(2)堿回收中壓爐燃燒工藝使用蒸汽霧化,實現(xiàn)降低能耗,且符合工業(yè)連續(xù)生產(chǎn)的理念。
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