[發明專利]一種轉爐底吹噴粉的冶煉工藝有效
| 申請號: | 202110443646.7 | 申請日: | 2021-04-23 |
| 公開(公告)號: | CN113234883B | 公開(公告)日: | 2022-03-15 |
| 發明(設計)人: | 王德勇;張英嘉;茹作棟;王春江;韓志國;趙志銀 | 申請(專利權)人: | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 |
| 主分類號: | C21C5/35 | 分類號: | C21C5/35 |
| 代理公司: | 蘭州智和專利代理事務所(普通合伙) 62201 | 代理人: | 趙立權 |
| 地址: | 735100 甘肅*** | 國省代碼: | 甘肅;62 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 轉爐 底吹噴粉 冶煉 工藝 | ||
本發明提供了一種轉爐底吹噴粉的冶煉工藝,通過在轉爐底部安裝底吹噴槍,利用高壓氮氣、氬氣為載體,將轉爐冶煉所需粉劑從底吹噴槍噴入轉爐內部,噴入的粉劑參與爐內的氧化反應,降低頂部渣料加入量從而降低總渣量,提高轉爐反應動力學條件,達到提高鋼水質量的目的。
技術領域
本發明屬于礦業冶煉技術領域,涉及一種轉爐底吹噴粉的冶煉工藝。
背景技術
目前,轉爐煉鋼多采用頂底復吹轉爐來進行,頂底復吹轉爐煉鋼用的方法是利用轉爐頂吹氧槍向熔池吹氧、轉爐底部通過供氣原件向熔池吹入氮氣或氬氣,完成爐渣有效乳化,促進鋼渣反應界面得到充分釋放,提高冶煉效率,造渣料從爐口加入,然而,受爐內底吹氣體壓力弱,頂吹氧槍攪拌存在攪拌力弱等缺點,往往存在化渣不良,終點成分不均、磷含量高等現象,影響轉爐冶煉過程控制的穩定。
發明內容
本發明的目的在于針對現有技術存在的問題,提供一種轉爐底吹噴粉的冶煉工藝,解決了爐內底吹氣體壓力弱,頂吹氧槍攪拌存在攪拌力弱的問題。
為此,本發明采取以下技術方案:
一種轉爐底吹噴粉的冶煉工藝,包括如下步驟:
a.將所需的石灰、石灰石磨碎成粉末進行鈍化處理,要求為:小于等于60目的比例大于98%、小于等于200目的比例大于80%、自然堆角≤25°;
b.在原有轉爐底部增加2支及以上底吹噴槍,將冶煉所需的石灰全部由底吹噴槍噴入,其中,底吹噴槍的供氧強度為0.6-1.6Nm3/t/min,噴粉強度為3-5 kg/t/min,環縫流量為主吹流量的8-12%,頂吹氧槍的供氧強度為2.0-3.0 Nm3/t/min,采用高槍位操作,增強二次燃燒;
c.將吹煉階段劃分為吹煉前期、吹煉中期和吹煉末期,其中,吹煉中期停止噴吹鈍化石灰粉,為了快速脫碳,增大頂吹供氧強度至2.0-3.0Nm3/t/min;
吹煉后期為了避免回磷,以1.5-2.5kg/t/min的噴粉強度噴吹鈍化石灰粉,噴粉時間為2-4 min;
d.非吹煉階段,底吹噴槍的內管和環縫均噴吹氮氣,內管流量為100-120Nm3/min,環縫流量為10-12 Nm3/min,防止噴槍堵塞;
e.加完廢鋼和鐵水后,將底吹噴槍的內管切換為氧氣,環縫切換為氮氣,以純底吹氧氣方式開始吹煉,底吹供氧強度0.5-1.5Nm3/t/min,開吹后加入輕燒白云石、鎂球造渣料,開吹30s-60s后,頂吹氧槍開始下槍供氧,為避免硅快速氧化導致爐渣堿度低,適當降低頂吹供氧強度至1.5-2.5 Nm3/t/min;
f.底吹氧氣開吹并穩定后,打開噴粉罐下料閥,以最大強度噴吹鈍化石灰粉,以便于前期快速脫磷和形成堿性爐渣,噴粉強度為2-5kg/t/min,前期噴粉時間為5-8min;
g.吹煉接近終點時,關閉頂吹氧氣,依靠底吹氧氣完成終點控制目標,以純底吹方式結束吹煉。
本發明的有益效果在于:
本發明解決了轉爐底吹噴粉冶煉的技術問題,利用底吹噴粉的優良底吹攪拌效果,將轉爐冶煉所需粉劑從底吹噴槍噴入轉爐內部,噴入的粉劑參與爐內的氧化反應,降低頂部渣料加入量從而降低總渣量,提高轉爐反應動力學條件,達到提高鋼水質量的目的。
具體實施方式
下面結合實施方法對本發明的技術方案進行相關說明。
一種轉爐底吹噴粉的冶煉工藝,包括如下步驟:
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