[發(fā)明專(zhuān)利]一種利用LF精煉爐回吃廢鋼的方法在審
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 202011527488.5 | 申請(qǐng)日: | 2020-12-22 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN112725561A | 公開(kāi)(公告)日: | 2021-04-30 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 滕廣義;王金星;鄭力飛;孔超;沈陽(yáng);牛志濤 | 申請(qǐng)(專(zhuān)利權(quán))人: | 河鋼股份有限公司承德分公司 |
| 主分類(lèi)號(hào): | C21C5/56 | 分類(lèi)號(hào): | C21C5/56;C21C7/06;C21C7/064;C21C7/072 |
| 代理公司: | 石家莊國(guó)為知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所 13120 | 代理人: | 郝曉紅 |
| 地址: | 067000 河北省承*** | 國(guó)省代碼: | 河北;13 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 利用 lf 精煉爐 廢鋼 方法 | ||
本發(fā)明涉及鋼鐵冶煉技術(shù)領(lǐng)域,具體公開(kāi)一種利用LF精煉爐回吃廢鋼的方法。所述利用LF精煉爐回吃廢鋼的方法包括以下步驟:a、轉(zhuǎn)爐出鋼的鋼包凈空控制在600~800mm,進(jìn)入LF爐處理位,進(jìn)行化渣和加熱,將所述鋼包轉(zhuǎn)至LF爐吊包位,通入氬氣,加入廢鋼50~80kg/噸鋼;b、將所述鋼包轉(zhuǎn)至LF爐加熱位,對(duì)所述鋼包中的鋼水進(jìn)行第一次成分微調(diào),通入氬氣攪拌至所述廢鋼全部熔化;c、將所述鋼包中的鋼水加熱至1510~1570℃,進(jìn)行第二次成分微調(diào),完成LF精煉過(guò)程。本發(fā)明方法顯著提高了廢鋼的吸收率和有益元素吸收率,且操作簡(jiǎn)單,只需一次廢鋼投入工序且在原有設(shè)備上即可完成,易于推廣應(yīng)用。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及鋼鐵冶煉技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種利用LF精煉爐回吃廢鋼的方法。
背景技術(shù)
廢鋼是可以循環(huán)利用的鐵資源,將其回收進(jìn)行循環(huán)煉鋼可大幅降低環(huán)境污染和綜合能耗,并有助于解決當(dāng)前鋼鐵行業(yè)資源短缺和環(huán)境污染嚴(yán)重的問(wèn)題。
目前的廢鋼回爐煉鋼主要采用電爐工藝和高爐-轉(zhuǎn)爐工藝。但利用目前的這兩種工藝進(jìn)行廢鋼回爐煉鋼,廢鋼吸收率僅為20-30%,造成廢鋼存量逐漸累積和增加,這不僅會(huì)給環(huán)境帶來(lái)?yè)p害,也是資源的巨大浪費(fèi)。同時(shí)高爐-轉(zhuǎn)爐工藝過(guò)程存在廢鋼中有益合金元素的氧化現(xiàn)象,無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)有益合金元素的有效回收,且高爐-轉(zhuǎn)爐回吃廢鋼在轉(zhuǎn)爐吹煉過(guò)程存在吹損現(xiàn)象,致使廢鋼吸收率進(jìn)一步降低。因此,提高廢鋼添加比例以及提高廢鋼利用效率是解決當(dāng)前鋼鐵行業(yè)資源短缺和環(huán)境污染嚴(yán)重的關(guān)鍵。
發(fā)明內(nèi)容
針對(duì)現(xiàn)有廢鋼回爐煉鋼工藝過(guò)程存在廢鋼添加比例和吸收率低,造成廢鋼的大量積累和環(huán)境污染嚴(yán)重的問(wèn)題,本發(fā)明提供一種利用LF精煉爐回吃廢鋼的方法。
為達(dá)到上述發(fā)明目的,本發(fā)明實(shí)施例采用了如下的技術(shù)方案:
一種利用LF精煉爐回吃廢鋼的方法,包括以下步驟:
a、將轉(zhuǎn)爐出鋼的鋼包凈空控制在600~800mm,進(jìn)入LF爐處理位,向所述鋼包中加入渣料進(jìn)行化渣,在初渣形成后加熱至1610~1630℃,將所述鋼包轉(zhuǎn)至LF爐吊包位,通入氬氣,加入廢鋼50~80kg/噸鋼;
b、將所述鋼包轉(zhuǎn)至LF爐加熱位,對(duì)所述鋼包中的鋼水進(jìn)行第一次成分微調(diào),通入氬氣攪拌至所述廢鋼全部熔化;
c、將所述鋼包中的鋼水以4~6℃/min的速率加熱至1510~1570℃,進(jìn)行第二次成分微調(diào),完成LF精煉過(guò)程。
LF精煉是爐外精煉的主要方法之一,其主要功能為脫硫、脫氧、提高合金收得率、去除夾雜和改善鋼水純凈度。但在LF精煉過(guò)程中,脫硫、脫氧、提高合金收得率和去除夾雜之間存在一定的矛盾,較難兼顧,需要統(tǒng)籌考慮。若想要在LF精煉過(guò)程中加入廢鋼來(lái)實(shí)現(xiàn)LF精煉回吃廢鋼更是難上加難。目前還未出現(xiàn)簡(jiǎn)單且能兼顧脫硫、脫氧、提高合金收得率、去除夾雜、提高廢鋼利用率和吸收率的LF精煉方法。本發(fā)明提供的利用LF精煉爐回吃廢鋼的方法通過(guò)設(shè)定鋼包凈空大小以及在初渣形成后的特定溫度(1610~1630℃)下一次性加入定量的廢鋼,可保證鋼水在LF精煉過(guò)程中實(shí)現(xiàn)較佳的脫硫、脫氧和去除夾雜物的效果,還可以將廢鋼中有益合金元素全部進(jìn)入鋼液中,避免合金元素的氧化,顯著提高廢鋼的利用率。與此同時(shí),在初渣形成后加熱至1610~1630℃結(jié)合鋼包凈空體積和吹氬操作,解決了若鋼水溫度過(guò)高容易漏包,而鋼水溫度過(guò)低不利于廢鋼快速熔化的問(wèn)題,保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
本發(fā)明提供的利用LF精煉爐回吃廢鋼的方法依次通過(guò)兩次成分微調(diào)并在第二次成分微調(diào)前通過(guò)特定的加熱速率、加熱終點(diǎn)溫度和吹氬工序,可使廢鋼中有益元素合金的吸收率達(dá)到95%以上,使廢鋼的最終吸收率達(dá)到98%以上,顯著降低生產(chǎn)成本和資源短缺壓力。
本發(fā)明提供的利用LF精煉爐回吃廢鋼的方法操作簡(jiǎn)單,只需一次廢鋼投入工序且在原有設(shè)備上即可完成,無(wú)需添加新的設(shè)備。同時(shí),廢鋼的儲(chǔ)存和加入方式非常適合現(xiàn)場(chǎng)操作,為廢鋼的回收利用提供了一種簡(jiǎn)單、全新的方法,可顯著降低廢鋼的積累,并易于推廣應(yīng)用。
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