[發(fā)明專利]脫氯前饋控制在審
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 202010127263.4 | 申請(qǐng)日: | 2020-02-28 |
| 公開(公告)號(hào): | CN111258347A | 公開(公告)日: | 2020-06-09 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 俞欽 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 萬華化學(xué)(寧波)氯堿有限公司 |
| 主分類號(hào): | G05D21/02 | 分類號(hào): | G05D21/02;C01D3/04;C01D3/14 |
| 代理公司: | 杭州中利知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 33301 | 代理人: | 盧海龍 |
| 地址: | 315812 浙江*** | 國(guó)省代碼: | 浙江;33 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 脫氯前饋 控制 | ||
本發(fā)明公開了脫氯前饋控制,包括如下步驟:步驟一、加酸控制原理:PH檢測(cè)儀表PH?264檢測(cè)到D?260淡鹽水儲(chǔ)罐內(nèi)鹽水PH值,然后內(nèi)操在DCS畫面上設(shè)置好PH312目標(biāo)值,結(jié)合淡鹽水軟儀表測(cè)量淡鹽水量,通過理論計(jì)算出31%濃度鹽酸加入量,減去對(duì)應(yīng)氯酸鹽分解裝置加酸量4FIT_397(l/h),經(jīng)過K系數(shù)比例調(diào)整后作為FICA?313回路的SV值,調(diào)節(jié)閥FC?313動(dòng)作,使回路正常作用。本發(fā)明克服了現(xiàn)有PH控制回路非線性和滯后性,運(yùn)用脫氯前饋控制技術(shù)后,增加PH控制回路穩(wěn)定性及及時(shí)性,使此回路DCS操作數(shù)降至0,根據(jù)計(jì)算值,將脫氯前PH從1.4提高至1.7,理論能夠減少加酸量360L/h,一天節(jié)約31%酸8.64m3,一天節(jié)約32%堿7.99m3,一天節(jié)約成本約9000元,從而降低了生產(chǎn)工作的難度,降低了生產(chǎn)成本。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及化工生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域,具體為脫氯前饋控制。
背景技術(shù)
脫氯塔加酸目的主要是降低氯氣在淡鹽水的溶解度,去除鹽水中的游離氯,由PHICV-312調(diào)節(jié)控制PH值在1.0-1.8左右,低于指標(biāo)不僅會(huì)降低淡鹽水中游離氯的脫出率,而且會(huì)使裝置中的鈦設(shè)備受到腐蝕,并且在脫氯后中會(huì)增加燒堿的加入量,造成浪費(fèi);高于指標(biāo),會(huì)使淡鹽水中的一部分游離氯以HCLO形式存在而不易脫除,使得脫氯效果大大降低,并造成出塔鹽水中的游離氯含量偏高,導(dǎo)致亞鈉加入量偏多,同時(shí)增加了返回淡鹽水中的硫酸根含量;
脫氯塔出來的淡鹽水經(jīng)PHICV-314調(diào)節(jié)控制加入NaOH,調(diào)節(jié)淡鹽水PH為10.0-11.5,保證進(jìn)入后系統(tǒng)的淡鹽水呈堿性,低于指標(biāo)會(huì)使后系統(tǒng)ORP偏高且亞硫酸鈉在酸性條件下不穩(wěn)定且還原性弱,難以造成氯離子的去除,高于指標(biāo)則堿性的鹽水至一次鹽水工序后,將會(huì)導(dǎo)致Si、Al、I離子增多,影響一次鹽水精制,造成浪費(fèi);在原來控制邏輯下,由于中和過程的非線性和滯后性屬非參數(shù)模型,采用常規(guī)的PID自控手段難以穩(wěn)定控制,不僅增加了加工的難度,而且還增加了生產(chǎn)成本。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供脫氯前饋控制,具備高效的優(yōu)點(diǎn),解決了在原來控制邏輯下,由于中和過程的非線性和滯后性屬非參數(shù)模型,采用常規(guī)的PID自控手段難以穩(wěn)定控制,不僅增加了加工的難度,而且還增加了生產(chǎn)成本的問題。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術(shù)方案:脫氯前饋控制,包括如下步驟:
步驟一、加酸控制原理:
PH檢測(cè)儀表PH-264檢測(cè)到D-260淡鹽水儲(chǔ)罐內(nèi)鹽水PH值,然后內(nèi)操在DCS畫面上設(shè)置好PH312目標(biāo)值,結(jié)合淡鹽水軟儀表測(cè)量淡鹽水量,通過理論計(jì)算出31%濃度鹽酸加入量,減去對(duì)應(yīng)氯酸鹽分解裝置加酸量4FIT_397(l/h),經(jīng)過K系數(shù)比例調(diào)整后作為FICA-313回路的SV值,調(diào)節(jié)閥FC-313動(dòng)作,使回路正常作用,PHICA-312實(shí)際值作為整個(gè)回路是否準(zhǔn)確的最重要的驗(yàn)證數(shù)據(jù);
步驟二、加堿控制原理:
PH檢測(cè)儀表PHICA-312檢測(cè)到進(jìn)T-310淡鹽水儲(chǔ)罐內(nèi)鹽水PH值,然后內(nèi)操在DCS畫面上設(shè)置好PH-314目標(biāo)值,結(jié)合淡鹽水軟儀表測(cè)量淡鹽水量通過理論計(jì)算出32%濃度燒堿加入量,經(jīng)過K系數(shù)比例調(diào)整后作為FICA-315回路的SV值,調(diào)節(jié)閥FC-315動(dòng)作,使回路正常作用,PHICA-314實(shí)際值作為整個(gè)回路是否準(zhǔn)確的最重要的驗(yàn)證數(shù)據(jù);
步驟三、性能檢測(cè):
內(nèi)操將PH目標(biāo)值從1.55增加到1.6,加酸量自動(dòng)從原來的540L/h下降至480L/h,降低加酸量60L/h,脫氯塔檢測(cè)回路顯示PH從1.52上升至1.69,各項(xiàng)參數(shù)及調(diào)整過程穩(wěn)定。
優(yōu)選的,所述步驟一和步驟二中的淡鹽水量均為FIT4_FUNCTION_2*0.58-FIT4_1002,K系數(shù)正常情況為1。
優(yōu)選的,所述步驟一中31%濃度鹽酸加入量的邏輯公式為:
該專利技術(shù)資料僅供研究查看技術(shù)是否侵權(quán)等信息,商用須獲得專利權(quán)人授權(quán)。該專利全部權(quán)利屬于萬華化學(xué)(寧波)氯堿有限公司,未經(jīng)萬華化學(xué)(寧波)氯堿有限公司許可,擅自商用是侵權(quán)行為。如果您想購買此專利、獲得商業(yè)授權(quán)和技術(shù)合作,請(qǐng)聯(lián)系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/202010127263.4/2.html,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聲明來源鉆瓜專利網(wǎng)。
- 二氧化氯自動(dòng)加藥控制系統(tǒng)
- 一種基于負(fù)荷調(diào)度曲線的噴氨量調(diào)節(jié)方法與系統(tǒng)
- 一種噴氨量控制系統(tǒng)和方法
- 一種火電機(jī)組脫硝系統(tǒng)的全工況達(dá)標(biāo)排放控制方法
- 一種廢脫氯劑再利用方法
- 一種火電機(jī)組脫硝的動(dòng)態(tài)前饋帶內(nèi)模控制方法及系統(tǒng)
- 脫氯前饋控制
- 一種用于噴氨偏差抑制的動(dòng)態(tài)前饋設(shè)置方法、系統(tǒng)及存儲(chǔ)介質(zhì)
- 一種脫硝優(yōu)化方法
- 一種脫硝系統(tǒng)脫離飽和區(qū)域的穩(wěn)定方法、系統(tǒng)及裝置





