[實用新型]一種常、減頂氣增壓脫硫裝置有效
| 申請號: | 201920341318.4 | 申請日: | 2019-03-18 |
| 公開(公告)號: | CN210193774U | 公開(公告)日: | 2020-03-27 |
| 發明(設計)人: | 吳小琪;張樹青;周暉;宗士猛;周海燕 | 申請(專利權)人: | 中國寰球工程有限公司 |
| 主分類號: | C10G53/00 | 分類號: | C10G53/00 |
| 代理公司: | 北京科龍寰宇知識產權代理有限責任公司 11139 | 代理人: | 孫皓晨 |
| 地址: | 100012 北京市朝*** | 國省代碼: | 北京;11 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 減頂氣 增壓 脫硫 裝置 | ||
本實用新型公開了一種常、減頂氣增壓脫硫裝置。所述裝置包括噴射器、氣液分離罐、工作液泵、工作液冷卻器、富胺液泵、氣體脫硫塔、凈化氣分液罐、脫硫塔底泵以及相應的連接管線。本實用新型的裝置具有設備簡單、投資小、脫硫效果好,運行穩定,維修費用低等特點,凈化后的氣體可直接作為常減壓蒸餾裝置加熱爐燃料,滿足環保及提高加熱爐熱效率的要求,有效消除了含高濃度硫化氫的常、減頂氣對壓縮機、長距離輸送管線的腐蝕危害。
技術領域
本實用新型涉及一種石油化工行業的常減壓蒸餾裝置中常、減頂氣增壓脫硫裝置。
背景技術
常減壓蒸餾工藝是將原油按照其所含組分的沸點或蒸汽壓的不同,通過加熱后經常壓、減壓蒸餾得到所需直餾汽油、煤油、柴油、蠟油和減壓渣油等餾分的物理分餾過程,此過程中副產少量的常、減頂不凝氣,這部分常、減頂氣通常作為燃料送入減壓爐燒掉。近年來,由于我國煉廠常減壓蒸餾裝置加工高硫原油的比例日益增多,常、減頂氣中硫化氫的含量不斷升高,特別是減頂氣硫化氫含量一般達20mol%,甚至達到40mol%。與此同時環保要求逐步提高,根據《GB31570-2015石油煉制工業污染物排放標準》,工藝加熱爐燃燒生成的煙氣中二氧化硫濃度應≤100mg/m3,另一方面,為提高加熱爐熱效率(滿足≥93%的要求),需要降低加熱爐排煙溫度(降至≤120℃),而煙氣露點腐蝕溫度決定了排煙溫度,這也要求必須嚴格控制燃料氣中的硫化氫含量,以降低煙氣中二氧化硫濃度,達到降低露點煙氣露點腐蝕溫度,控制排煙溫度的目的。綜上所述,為了滿足環保及加熱爐熱效率的要求,常、減頂不凝氣必須要經過脫硫處理后才能作為加熱爐燃料,目前國內煉廠加熱爐燃料氣硫化氫濃度一般要求≤20mg/m3。
由于常、減頂氣壓力較低,一般小于0.20MPa(A),常、減頂氣脫硫工藝方案一般是采用壓縮機增壓脫硫方案,即在常減壓蒸餾裝置內使用壓縮機(如螺桿式或液環式壓縮機)將常、減頂氣壓縮增壓至0.30~0.40MPa(A),然后外送至催化裂化裝置或延遲焦化裝置的壓縮機入口,與催化裂化或延遲焦化分餾塔頂氣一起增壓至1.0MPa(A)以上,再送入氣體脫硫塔,在氣體脫硫塔內,氣體與貧胺液(N-甲基二乙醇胺溶液,也稱MDEA溶液)逆流接觸,達到脫硫的目的。此種工藝方案的存在如下問題:一是關鍵設備壓縮機投資成本高,設備復雜,故障率較高,運行維護成本較高。二是高濃度硫化氫的常、減頂氣在壓縮機腔內壓縮過程中,會對壓縮機產生濕硫化氫腐蝕及沖刷腐蝕,另外常、減頂氣經過長距離管線輸送至外部裝置處理,同樣會造成長距離輸送管線的腐蝕問題。
如果采用液體噴射增壓脫硫技術,即在常減壓蒸餾裝置內將常、減頂氣體送入噴射器,噴射器以高壓的胺液(30w%的N-甲基二乙醇胺溶液)為工作液,在使氣體升壓的同時,胺液和高含硫化氫的氣體充分混合,使胺液充分吸收硫化氫,同時集成應用氣體脫硫塔,將噴射增壓脫硫后的氣體進一步脫硫,實現在較低壓力下,最大程度脫除常、減頂氣中硫化氫的目的,滿足脫硫后氣體硫化氫濃度≤20mg/m3的要求,該凈化后的氣體可直接作為常減壓蒸餾裝置加熱爐燃料。與傳統的壓縮機升壓脫硫方案相比,具有設備簡單、投資小;增壓和抽氣效率高、脫硫效果好;運行維護簡單等特點,并且有效消除了含高濃度硫化氫的常、減頂氣對壓縮機、長距離輸送管線的腐蝕危害。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于中國寰球工程有限公司,未經中國寰球工程有限公司許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201920341318.4/2.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 上一篇:一種鋼性滑塊自動復位機構
- 下一篇:抽血采集組合裝置





