[發(fā)明專利]矸石脫介的處理工藝在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 201910581631.X | 申請日: | 2019-06-30 |
| 公開(公告)號: | CN110280381A | 公開(公告)日: | 2019-09-27 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 賀慧通;王鵬;蔣小龍;王運來;高慶強;胡建峰 | 申請(專利權(quán))人: | 唐山森普工程設(shè)計有限公司 |
| 主分類號: | B03B7/00 | 分類號: | B03B7/00;B03B9/00 |
| 代理公司: | 唐山永和專利商標事務(wù)所 13103 | 代理人: | 明淑娟 |
| 地址: | 064102 河北*** | 國省代碼: | 河北;13 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 矸石 合格介質(zhì) 脫介 脫介篩 處理工藝 磁選回收 稀介質(zhì) 磁選 分流 脫水 生產(chǎn)指標 合格介質(zhì)懸浮液 分流處理 工藝設(shè)定 維護方便 循環(huán)利用 噴淋水 懸浮液 煤泥 尾礦 返回 生產(chǎn) | ||
本發(fā)明公開了一種矸石脫介的處理工藝,包括以下步驟:(1)矸石及合格介質(zhì)懸浮液混合加入噴淋水進行脫介脫水篩分;(2)脫介脫水篩分后分成三部分:矸石脫介篩合格介質(zhì)、篩分后的稀介質(zhì)、篩分后的矸石產(chǎn)品;(3)矸石脫介篩合格介質(zhì)進行分流處理分成兩部分,一部分分流后的合格介質(zhì)反回合格介質(zhì)桶、另一部分分流后與脫介篩上加噴水后的稀介質(zhì)混合后進行磁選回收,經(jīng)磁選回收分成兩部分,一部分是磁選后的合格介質(zhì),另一部分是尾礦;磁選后的合格介質(zhì)返回合介桶循環(huán)利用。該工藝設(shè)定好后可根具實際生產(chǎn)情況,調(diào)節(jié)分流大小,控制懸浮液中煤泥含量,降低介耗,達到理想的生產(chǎn)指標。后期維護方便,構(gòu)造簡單。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及礦石分選技術(shù),確切地說是一種矸石脫介的處理工藝。
背景技術(shù)
選煤廠無壓三產(chǎn)品重介選煤工藝中,分流是常用的降低系統(tǒng)煤泥含量的有效措施,但往往分流只設(shè)置在精煤脫介環(huán)節(jié),而矸石脫介環(huán)節(jié)沒有設(shè)置。其理論是矸石脫介環(huán)節(jié)合格介質(zhì)濃度大,磁選機回收效果不好導(dǎo)致跑介。然而實際生產(chǎn)過程中由于精煤處分流設(shè)置不能及時排除系統(tǒng)中的煤泥含量,導(dǎo)致系統(tǒng)中高灰煤泥含量較高,介耗增加,甚至系統(tǒng)無法正常分選的情況時有發(fā)生。
其原因是,精煤脫介環(huán)節(jié)的分流,無法分離出懸浮液系統(tǒng)中灰分較高的細泥含量,無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的分選原理,其輕產(chǎn)物為精煤,而高灰細泥屬于重產(chǎn)物,精煤脫介環(huán)節(jié)中分流的懸浮液中含量很少,不利于分出。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是提供一種矸石脫介的處理工藝,該工藝設(shè)定好后可根具實際生產(chǎn)情況,調(diào)節(jié)分流大小,控制懸浮液中煤泥含量,降低介耗,達到理想的生產(chǎn)指標。后期維護方便,構(gòu)造簡單。
為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明采用如下技術(shù)手段:
一種矸石脫介的處理工藝,包括以下步驟:
(1)矸石及合格介質(zhì)懸浮液混合加入噴淋水進行脫介脫水篩分;
(2)脫介脫水篩分后分成三部分,其中第一部分是矸石脫介篩合格介質(zhì)、第二部分是篩分后的稀介質(zhì)、第三部分是篩分后的矸石產(chǎn)品;
(3)矸石脫介篩合格介質(zhì)進行分流處理分成兩部分,一部分分流后的合格介質(zhì)反回合格介質(zhì)桶、另一部分分流后與脫介篩上加噴水后的稀介質(zhì)混合后進行磁選回收,經(jīng)磁選回收分成兩部分,一部分是磁選后的合格介質(zhì),另一部分是尾礦;磁選后的合格介質(zhì)返回合介桶循環(huán)利用。
當分入磁選的流量超過磁選機分選能力時,調(diào)節(jié)減少分入磁選回收處的流量,保障磁選機的回收效率;當懸浮液系統(tǒng)中的煤泥含量較高,出現(xiàn)分選效果較差,分選精度下降,及可調(diào)節(jié)加大磁選回收處的流量,降低懸浮液系統(tǒng)中的煤泥含量。調(diào)節(jié)分流大小時結(jié)合生產(chǎn)使用實際情況靈活調(diào)節(jié),保障系統(tǒng)達到最佳平衡狀態(tài)。隨著循環(huán)液系統(tǒng)中多余的高灰細泥含量降低,分選粘度適中,進入精煤磁選機中的入料粘度也隨之降低,提高了磁選機的回收效果,因此降低了介質(zhì)消耗。
通過在矸石脫介環(huán)節(jié),增加分流處理則能很好解決高灰細泥不易篩分的問題,因為高灰細泥這些重產(chǎn)物會隨同矸石一起排至矸石脫介篩,此時對矸石脫介篩合格介質(zhì)設(shè)置分流,恰好能排出返回循環(huán)利用的懸浮液中多余的高灰細泥。合格介質(zhì)懸浮液中的高灰細泥含量的降低,有利于介質(zhì)的回收,有利于分選精度的提高,有利于浮選成本及入料灰分的降低。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,其突出的特點是:
本工藝可根據(jù)實際生產(chǎn)情況,調(diào)節(jié)分流大小;控制懸浮液中煤泥含量,降低介耗,達到理想的生產(chǎn)指標,該工藝后期維護方便,構(gòu)造簡單,容易施工,成本造價極低。
進一步的優(yōu)選技術(shù)方案如下:
所述的矸石脫介篩合格介質(zhì)設(shè)置分流,分流后的部分合格介質(zhì)經(jīng)過磁選機分選回收,然后與其他合格介質(zhì)匯合后返回合介桶循環(huán)利用。
上述設(shè)置便于利用同一回輸管路對合格介質(zhì)進行回輸。
附圖說明
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