[發明專利]一種端頭預制式毛細管型光纖的制作方法有效
| 申請號: | 201910236117.2 | 申請日: | 2019-03-27 |
| 公開(公告)號: | CN111751924B | 公開(公告)日: | 2022-05-17 |
| 發明(設計)人: | 陳文銓 | 申請(專利權)人: | 無錫天創光電科技有限公司 |
| 主分類號: | G02B6/032 | 分類號: | G02B6/032 |
| 代理公司: | 無錫市朗高知識產權代理有限公司 32262 | 代理人: | 趙華 |
| 地址: | 214000 江蘇省無錫市新吳區菱*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 端頭 預制 毛細管 光纖 制作方法 | ||
本發明的目的在于提供一種端頭預制式毛細管型光纖的制作方法,既能保證入纖長度,又能避免元器件報廢;包括以下步驟:S1:按照要求的光纖長度的2倍+10cm裁0.9緊包光纜;S2:在光纜兩端加上相應的型號的連接器,使之成為一根光跳線。測試兩端的插回損,合格品流入下道,不良品剪掉壞的連接器,重新加頭;S3:按要求+5mm的長度剪斷光跳線,取得2根等長的尾纖;本發明的有益效果為:1、由于采用連接器預制的方式,所以確保了在滿足技術要求的前提下,光纖的長度符合客戶要求;2、將預制件投入組裝,由于預制了連接器,光信號通過適配器加載到組裝零件上,使鏈路損耗大大降低,減少了組裝的干擾因素,縮短了組裝時間,提高了約15%的單班產量。
技術領域
本發明屬于高密度光纖領域,尤其涉及端頭預制式毛細管型光纖的制作方法。
背景技術
常規的PLC分路器或者WDM的單纖輸入端,是用預制棒拉制的毛細管在其尾部打錐形孔,在毛細管內注入專用的環氧膠,再插入250um裸光纖后,用專用加熱爐加熱到膠水固化溫度并保持一段時間,使膠水完全固化以后,裝夾具在毛細管的另一端研磨出8°角。成品檢驗合格,入庫或流入下道工序。
在一些高密度應用場合,或者一些海外高端客戶,對迷你型PLC分路器或WDM成品的入纖(0.9mm線徑)長度有著極其苛刻的要求,一般允許長度誤差是0±5mm以內。在實際生產過程中,由于第一次加頭不成功,需要二次剝纖的話,產品的輸入端出纖長度就無法達標,從而造成該產品的報廢或降級為二等品,無法出貨,會因此造成較大的損失,還可能帶來交期延誤的后果。
如何在確保入纖長度的前提下,提高產品的良率成為重中之重。
因此研發出了一種新的光纖,既能保證入纖長度,又能避免元器件報廢。
發明內容
本發明的目的在于提供一種端頭預制式毛細管型光纖的制作方法,既能保證入纖長度,又能避免元器件報廢。
本發明提供一種端頭預制式細管型光纖的制作方法,包括以下步驟:
S1:按照要求的光纖長度的2倍+10cm裁0.9緊包光纜。
S2:在光纜兩端加上相應的型號的連接器,使之成為一根光跳線。測試兩端的插回損,合格品流入下道,不良品剪掉壞的連接器,重新加頭,使產品成為兩端都合格的跳線。
S3:按要求+5mm的長度剪斷光跳線,取得2根等長的尾纖。
S4:毛細管打尾孔的針加粗,打孔深度加深,使毛細管尾孔的內徑超過0.9mm,深度有1.5mm以上。
S5:剝出尾纖的裸光纖,裸光纖長度5mm左右,穿入點好膠水的毛細管。
S6:用專用加熱爐加熱到膠水固化溫度,并保持一段時間,使膠水完全固化。
S7:測量產品的最終長度是否符合客戶要求,合格品流入下道工序。
S8:裝夾具,在毛細管的末端研磨出8°角。
S9:用激光測試儀測試8°角是否合格(±0.5°),不合格品重新裝夾具研磨,合格品入庫或流入下道工序。
本發明的有益效果為:
1、由于采用連接器預制的方式,所以確保了在滿足技術要求的前提下,光纖的長度符合客戶要求。
2、將預制件投入組裝,由于預制了連接器,光信號通過適配器加載到組裝零件上,使鏈路損耗大大降低,減少了組裝的干擾因素,縮短了組裝時間,提高了約15%的單班產量
3、生產過程中出現的不良品返工,只需要返工跳線,不涉及到高成本的芯片以及帶纖Fa。即使有連接器報廢,也只是損失了一個連接器的成本,避免了因長度不足而報廢整個產品,大大節約了整個器件的制造成本。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于無錫天創光電科技有限公司,未經無錫天創光電科技有限公司許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201910236117.2/2.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 上一篇:一種流體管路旁通結構
- 下一篇:一種新型線切割生成指定錐度模具的方法





