[實用新型]一種濃硝蒸汽節(jié)能裝置有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201821855099.3 | 申請日: | 2018-11-12 |
| 公開(公告)號: | CN209438060U | 公開(公告)日: | 2019-09-27 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 楊卓印;徐根松 | 申請(專利權(quán))人: | 安徽華爾泰化工股份有限公司 |
| 主分類號: | B01D1/00 | 分類號: | B01D1/00;B01D1/30;C01F5/38 |
| 代理公司: | 合肥中博知信知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 34142 | 代理人: | 李德勝 |
| 地址: | 247260*** | 國省代碼: | 安徽;34 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 蒸汽換熱器 加熱器 鎂蒸發(fā)器 上端 蒸汽 蒸汽節(jié)能裝置 本實用新型 加熱器出口 加熱器管道 加熱器進口 加熱器蒸汽 影響加熱器 蒸汽進氣管 產(chǎn)品蒸汽 底部連接 過熱蒸汽 換熱效果 蒸發(fā)效果 蒸發(fā)器 換熱 加熱 消耗 | ||
本實用新型公開了一種濃硝蒸汽節(jié)能裝置,包括硝鎂蒸發(fā)器和加熱器,其特征在于:所述硝鎂蒸發(fā)器一側(cè)設(shè)有蒸汽換熱器,且硝鎂蒸發(fā)器上端的一側(cè)通過管道與蒸汽換熱器一側(cè)的上端連接,所述蒸汽換熱器一側(cè)的中部設(shè)有蒸汽進氣管,蒸汽換熱器另一側(cè)的中部通過管道與加熱器一側(cè)的上端連接,所述加熱器一側(cè)的底部通過管道與蒸汽換熱器另一側(cè)的底部連接。在進加熱器管道上增加一臺蒸汽換熱器,用加熱出來蒸汽與進加熱器蒸汽換熱,因進加熱器的蒸汽是過熱蒸汽,降低加熱器進口蒸汽溫度不影響加熱器換熱效果,但提高加熱器出口溫度,有利于蒸發(fā)器蒸發(fā)效果,減少產(chǎn)品蒸汽消耗。
技術(shù)領(lǐng)域:
本實用新型涉及濃硝生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種濃硝蒸汽節(jié)能裝置。
背景技術(shù):
我公司濃硝裝置是將稀硝車間送來的56~65%稀硝,用硝鎂法在濃縮塔內(nèi)蒸餾提濃至98%以上濃硝酸。工藝流程是將71~78%的硝酸鎂與56~65%的稀硝酸按4~6:1的比例,經(jīng)濃鎂高位槽孔板流量計與稀硝高位槽轉(zhuǎn)子流量計計量加到混合器,稀硝酸中所含的水立即被濃鎂吸去,同時濃鎂稀釋發(fā)出熱量,這個熱量立即把一部分硝酸汽化,濃度就超過68.4%,這時的硝鎂的濃度就下降了。這兩種混合物在提餾塔內(nèi)繼續(xù)進行蒸餾,這個過程熱量由加熱器提供,從提餾頂塔出來的85%硝酸蒸汽,在精餾塔進一步提濃到97.2%以上,通過噴淋式冷凝器冷凝后進入分配器,2/3作回流,余則進入漂白塔熱漂后再經(jīng)冷卻進成品罐。硝酸鎂溶液由提餾塔底部出來,進入加熱器內(nèi)脫硝≤0.20%以下,濃度達到64~70%流入稀鎂槽,經(jīng)膜式蒸發(fā)器在550~650mmHg真空下蒸發(fā)提濃至71~78%進入濃鎂槽循環(huán)使用。硝鎂加熱器及蒸發(fā)器都使用的是一次蒸汽加熱,加熱后蒸汽溫度、壓力低、利用率小,導致噸酸蒸汽耗高。
實用新型內(nèi)容:
現(xiàn)有技術(shù)難以滿足人們的需要,為了解決上述存在的問題,本實用新型提出了一種濃硝蒸汽節(jié)能裝置。
為實現(xiàn)上述目的,本實用新型提供如下技術(shù)方案:一種濃硝蒸汽節(jié)能裝置,包括硝鎂蒸發(fā)器和加熱器,其特征在于:所述硝鎂蒸發(fā)器一側(cè)設(shè)有蒸汽換熱器,且硝鎂蒸發(fā)器上端的一側(cè)通過管道與蒸汽換熱器一側(cè)的上端連接,所述蒸汽換熱器一側(cè)的中部設(shè)有蒸汽進氣管,蒸汽換熱器另一側(cè)的中部通過管道與加熱器一側(cè)的上端連接,所述加熱器一側(cè)的底部通過管道與蒸汽換熱器另一側(cè)的底部連接。
優(yōu)選的,所述硝鎂蒸發(fā)器底部的一側(cè)設(shè)有出口管,所述出口管上設(shè)有蒸汽去膨脹槽。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型的有益效果是:
在進加熱器總管上增加一臺蒸汽換熱器,用加熱出來蒸汽與進加熱器蒸汽換熱,因進加熱器的蒸汽是過熱蒸汽,降低加熱器進口蒸汽溫度不影響加熱器換熱效果,但提高加熱器出口溫度,有利于蒸發(fā)器蒸發(fā)效果,減少產(chǎn)品蒸汽消耗。
通過硝鎂加熱器及蒸發(fā)器設(shè)備的性能,加熱器控制壓力1.2MPa,蒸發(fā)器控制壓力1.1MPa,先將一次蒸汽進入加熱器再進入蒸發(fā)器。因蒸發(fā)器采用的真空蒸發(fā),可以采用二次蒸汽蒸發(fā),減少噸酸蒸汽耗。
實施后,噸酸的蒸汽耗從1.5噸降到1.45噸。
實施后產(chǎn)生的經(jīng)濟效益分析:
一年節(jié)約蒸汽費用:265000噸×0.05噸/噸×235.1元=311.5萬元
技術(shù)改造投資費用:60萬元;
投資回收期:60÷311.5=0.19年。
附圖說明:
圖1為本實用新型的整體連接結(jié)構(gòu)示意圖;
圖中:1-硝鎂蒸發(fā)器、2-蒸汽去膨脹槽、3-出口管、4-蒸汽進氣管、5-蒸汽換熱器、6-加熱器。
具體實施方式:
為了使本實用新型實現(xiàn)的技術(shù)手段、創(chuàng)作特征、達成目的與功效易于明白了解,下面結(jié)合具體圖示,進一步闡述本實用新型。
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