[發(fā)明專(zhuān)利]一種硫酸鋇連續(xù)化合反應(yīng)及反應(yīng)終點(diǎn)自動(dòng)檢測(cè)裝置及方法有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201811037434.3 | 申請(qǐng)日: | 2018-09-06 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN109115763B | 公開(kāi)(公告)日: | 2021-01-15 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 趙卓成;李盛龍;付榮華;趙國(guó)旗;彭斌 | 申請(qǐng)(專(zhuān)利權(quán))人: | 竹山縣秦巴鋇鹽有限公司 |
| 主分類(lèi)號(hào): | G01N21/79 | 分類(lèi)號(hào): | G01N21/79 |
| 代理公司: | 上海精晟知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 31253 | 代理人: | 馮子玲 |
| 地址: | 442200 *** | 國(guó)省代碼: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 硫酸鋇 連續(xù) 化合 反應(yīng) 終點(diǎn) 自動(dòng)檢測(cè) 裝置 方法 | ||
本發(fā)明涉及一種硫酸鋇連續(xù)化合反應(yīng)及反應(yīng)終點(diǎn)自動(dòng)檢測(cè)裝置,包括依次串聯(lián)在一起的第一化合罐、第二化合罐、第三化合罐和第四化合罐,所述第一化合罐、第二化合罐和第三化合罐內(nèi)分別設(shè)置有攪拌裝置和檢測(cè)器;所述檢測(cè)器外側(cè)設(shè)置有攝像頭,所述攝像頭將對(duì)應(yīng)檢測(cè)器內(nèi)的液體顏色通過(guò)圖像信號(hào)傳輸至控制系統(tǒng)以使控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)對(duì)應(yīng)電磁閥的開(kāi)合;涉及的方法包括以下步驟:S1、將硫酸鈉溶液和硫化鋇溶液通過(guò)電磁調(diào)節(jié)閥連續(xù)加料;S2、化合料漿依次流過(guò)第一化合罐、第二化合罐、第三化合罐和第四化合罐,并確保化合熟化完成后在第四化合罐出料;本發(fā)明能實(shí)現(xiàn)連續(xù)檢測(cè)終點(diǎn),提升產(chǎn)品品質(zhì),減少人工成本,提高生產(chǎn)效率。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及化工生產(chǎn)領(lǐng)域,尤其涉及一種硫酸鋇連續(xù)化合反應(yīng)及反應(yīng)終點(diǎn)自動(dòng)檢測(cè)裝置及方法。
背景技術(shù)
硫酸鋇化合反應(yīng)主要是將濃度為12%-14%硫化鋇溶液和濃度25%--27%硫酸鈉溶液在化合罐中進(jìn)行復(fù)分解反應(yīng),生成硫酸鋇和硫化鈉的反應(yīng)過(guò)程。反應(yīng)方程如下:
BaS +Na2SO4= BaSO4 + Na2S,
長(zhǎng)期以來(lái)國(guó)內(nèi)主要規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)都化合過(guò)程全部采用化合反應(yīng)釜間歇式組織生產(chǎn)。采用連續(xù)化合生產(chǎn)的技術(shù)數(shù)十年來(lái)一直沒(méi)有取得突破。造成這種局面的根本原因是化合終點(diǎn)一直采用手工間斷式取樣檢測(cè),連續(xù)檢測(cè)終點(diǎn)技術(shù)未能獲得突破性進(jìn)展。極大的限制了化合過(guò)程的對(duì)機(jī)械化、自動(dòng)化和信息化的應(yīng)用。
間歇式反應(yīng)、手工檢測(cè)終點(diǎn)的方法是:向空反應(yīng)罐同時(shí)加入12%—14%硫化鋇和和25%--27%硫酸鈉溶液,邊攪拌邊加料。當(dāng)加入到罐內(nèi)容積的1/2時(shí),開(kāi)始手工測(cè)終點(diǎn)。方法是,舀取反應(yīng)料漿,用漏斗和定性濾紙過(guò)濾到兩個(gè)干凈的試管中。分別向試管中堿液滴加10%硫酸鈉溶液和10%硫化鋇溶液。觀察試管中堿液有無(wú)白色渾濁產(chǎn)生。如果滴加硫酸鈉產(chǎn)生渾濁,說(shuō)明料漿中硫化鋇過(guò)量,則需要補(bǔ)充添加硫酸鈉。反之,如果試管中滴加硫化鋇出現(xiàn)白色渾濁,則說(shuō)明硫酸鈉過(guò)量,需要補(bǔ)充硫化鋇。如此反應(yīng)添加尋找,直到加入任何一種檢測(cè)劑,都不出現(xiàn)渾濁,則為反應(yīng)到終點(diǎn)(俗稱(chēng)“兩清”)。這是一個(gè)不斷試錯(cuò)的過(guò)程,直到調(diào)節(jié)完成。經(jīng)常出現(xiàn)罐內(nèi)物料加滿仍然找不到終點(diǎn)的情況。
手工檢測(cè)終點(diǎn)的弊端非常明顯:
1、加料加料過(guò)程類(lèi)似于“盲操作”,僅靠事后手工檢測(cè),效率十分低下;
2、手工檢測(cè)受檢測(cè)人員主觀因素和責(zé)任心影響極大,難以保證每批產(chǎn)品都反應(yīng)到終點(diǎn),當(dāng)反應(yīng)終了時(shí)硫酸鈉過(guò)量,則硫化堿產(chǎn)品鐵離子增多,顏色變紅,品質(zhì)嚴(yán)重下降,如果硫化鋇過(guò)量,則硫酸鋇產(chǎn)品中游離鋇嚴(yán)重超標(biāo),導(dǎo)致產(chǎn)品不合格;
3、間歇式操作物料在每個(gè)罐中停留時(shí)間不同,熟化程度不一樣,產(chǎn)品批次之間質(zhì)量波動(dòng)很大;
4、間歇式操作時(shí),由于每次加料,罐內(nèi)物料由少變多,物料體積不斷上漲,對(duì)于一個(gè)固定的硫化鋇或硫酸鈉加料速度來(lái)說(shuō),原料加入罐內(nèi)瞬間的濃度分布梯度是在變化的,濃度分布梯度的變化帶來(lái)反應(yīng)速度的變化,反應(yīng)速度的變化顯著影響硫酸鋇產(chǎn)品粒徑的變化。
在上述方法中,試驗(yàn)和生產(chǎn)實(shí)踐都證實(shí),間歇反應(yīng)罐中,初始加料時(shí)由于原料在罐內(nèi)濃度梯度大,反應(yīng)速度快,粒徑較小,隨著罐內(nèi)物料的增多,恒定流入的原料液體被罐內(nèi)存料“稀釋”,濃度梯度變小,粒徑增大。因此間歇式反應(yīng)得到的硫酸鋇產(chǎn)品粒徑分布寬泛,品質(zhì)較低。
長(zhǎng)期以來(lái)這種局面未能改觀的原因是:
1、由于原料液尤其是硫化鋇,系采用重晶石礦焙燒生成,由于重晶石礦品質(zhì)不斷波動(dòng),焙燒條件穩(wěn)定性難以絕對(duì)控制,因此硫化鋇含量始終處于12%—14%之間波動(dòng),無(wú)法進(jìn)行精確控制,相同的流量不能保證其中的硫化鋇成分穩(wěn)定,這是工藝特性決定的。由于硫化鋇溶液容易結(jié)垢,無(wú)法采用精確儀器對(duì)其進(jìn)行準(zhǔn)確含量測(cè)量;
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G01N 借助于測(cè)定材料的化學(xué)或物理性質(zhì)來(lái)測(cè)試或分析材料
G01N21-00 利用光學(xué)手段,即利用紅外光、可見(jiàn)光或紫外光來(lái)測(cè)試或分析材料
G01N21-01 .便于進(jìn)行光學(xué)測(cè)試的裝置或儀器
G01N21-17 .入射光根據(jù)所測(cè)試的材料性質(zhì)而改變的系統(tǒng)
G01N21-62 .所測(cè)試的材料在其中被激發(fā),因之引起材料發(fā)光或入射光的波長(zhǎng)發(fā)生變化的系統(tǒng)
G01N21-75 .材料在其中經(jīng)受化學(xué)反應(yīng)的系統(tǒng),測(cè)試反應(yīng)的進(jìn)行或結(jié)果
G01N21-84 .專(zhuān)用于特殊應(yīng)用的系統(tǒng)





