[發明專利]一種原厚型環保縮花牛革的生產工藝有效
| 申請號: | 201810794138.1 | 申請日: | 2018-07-19 |
| 公開(公告)號: | CN108950100B | 公開(公告)日: | 2021-07-09 |
| 發明(設計)人: | 孫輝永;牛澤;楊義清;王小卓;溫會濤;李永振 | 申請(專利權)人: | 興業皮革科技股份有限公司 |
| 主分類號: | C14C1/00 | 分類號: | C14C1/00;C14C1/08;C14C3/02;C14C3/28;C14C9/02;C14B1/58;C14B1/42;C14B1/40 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 原厚型 環保 縮花牛革 生產工藝 | ||
本發明涉及制革化學與工程技術領域,提供一種原厚型環保縮花牛革的生產工藝,通過采用二次縮紋的方法,并對鞣前處理、鞣制及濕態染整進行搭配調整,使得制備的原厚型縮花革粒面花紋飽滿有凸出感、身骨柔軟豐滿有棉泡感,并且整身均勻而富有彈性,解決了原厚型縮花革因部位差及厚度大而引起的花紋不一致、凸出感不夠及分布不均勻等問題,該工藝在實施過程中采用無氨脫灰軟化技術、無鉻鞣制及復鞣技術等清潔生產技術,所制備的原厚型縮花革不含鉻,生態綠色環保,并且從源頭上消除重金屬鉻的污染,且大幅度減輕氯離子和氨氮污染,整體流程簡單易實現,操作方便簡捷,實用性強,是為一種適合產業化的制革生產清潔工藝。
技術領域
本發明涉及制革化學與工程技術領域,特別涉及一種原厚型環保縮花牛革的生產工藝。
背景技術
一直以來,縮花革都是一種非常受歡迎的特殊風格效應種類皮革,在鞋面、沙發、包袋、汽車坐墊等中有著廣泛的應用。傳統縮花革的制作工藝主要是采用鉻鞣法,但鉻吸收利用率僅為65-75%,25-35%的鉻隨廢液排放,會造成極大的資源浪費和嚴重的環境污染。據統計,2014年我國制革行業廢水產生量約為1.42億m3,CODCr產生量約為42.71萬噸,氨氮產生量約為2.85萬噸,還有大量的固體廢棄物。這些污染物,尤其是含鉻廢水、含鉻污泥及含鉻革屑,處理困難,排放入環境中會造成嚴重的污染,已經成為制約我國皮革工業發展的瓶頸。此外,縮花革要求“花紋飽滿突出、整身均勻一致”,但是在縮花革制造過程中往往會遇到花紋大小不一、突感不夠及分布均勻等問題,特別是制備原厚型縮花革,因為原料皮各個部位纖維編制不一致和厚度太厚(往往厚度超過3mm),這些問題更加突出,并且還會往往使得成革身骨較硬,不夠柔軟。因此,開發出一種制備原厚型縮花革的環保工藝具有很大的應用前景。
發明內容
因此,針對上述的問題,本發明提出一種原厚型環保縮花牛革的生產工藝,通過采用二次縮紋的方法,并對鞣前處理、鞣制及濕態染整進行搭配調整,使得制備的原厚型縮花革粒面花紋飽滿有凸出感、身骨柔軟豐滿有棉泡感,并且整身均勻而富有彈性,解決了原厚型縮花革因部位差及厚度大而引起的花紋不一致、凸出感不夠及分布不均勻等問題,該工藝在實施過程中采用無氨脫灰軟化技術、無鉻鞣制及復鞣技術等清潔生產技術,所制備的原厚型縮花革不含鉻,生態綠色環保,并且從源頭上消除重金屬鉻的污染,且大幅度減輕氯離子和氨氮污染,整體流程簡單易實現,操作方便簡捷,實用性強,是為一種適合產業化的制革生產清潔工藝。
為實現上述技術問題,本發明采取的解決方案為:一種原厚型環保縮花牛革的生產工藝,依次包括如下工序:灰裸皮去肉、稱重→復灰→脫灰→軟化→鞣制→水洗→靜置、擠水、削勻、稱重→濕繃板→回濕→中和→復鞣填充→加脂→后整理,還包括工序縮花1和縮花2,所述縮花1在軟化后、鞣制前進行,所述縮花2在中和后、復鞣填充前進行。
進一步的是,試劑用量以去肉后灰裸皮重量的百分比計,所述復灰為:在轉鼓內加入20-25℃的水100-200%、3-5%的石灰、0.3-0.5%的硫化鈉、0.1-0.3%的浸灰助劑和0.1-0.3%的脫脂劑,轉動20min,然后轉5min,停55min,重復5-8次,再補加20-25℃的水100-200%、3-5%的石灰和0.1-0.3%的浸灰助劑,轉動10min,然后轉5min,停55min,重復5-8次,排液。
進一步的是,試劑用量以去肉后灰裸皮重量的百分比計,所述脫灰、軟化采用同浴工藝,具體為:在轉鼓內加入28-32℃的水80-120%、1-2%的無氨脫灰劑、0.1-0.3%的脫脂劑,轉動60min,停30min,然后轉30min,停30min,重復2-4次,再加入1-2%無氨軟化酶、0.1-0.3%的脂肪酶,轉動30min,停30min,重復5-8次,臀部切口用酚酞檢查呈均勻無色狀態,排液。
進一步的是,試劑用量以去肉后灰裸皮重量的百分比計,所述縮花1為:在轉鼓內加入25-30℃的水50-150%、0.5-1%的純堿,轉動20min,加入1-3%的縮花劑,轉動10-60min,終點pH為8-9,排液并水洗;
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