[發明專利]一種45-70鋼種線材冶煉脫氧工藝在審
| 申請號: | 201810284250.0 | 申請日: | 2018-04-02 |
| 公開(公告)號: | CN110343808A | 公開(公告)日: | 2019-10-18 |
| 發明(設計)人: | 湯群偉;李寧寧;于瑞波 | 申請(專利權)人: | 濰坊特鋼集團有限公司 |
| 主分類號: | C21C7/06 | 分類號: | C21C7/06;C21C7/00 |
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| 地址: | 261000 山*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 脫氧 鋼種 線材 轉爐出鋼 鋼水 冶煉 流出 工藝要求 硅錳合金 轉爐生產 底吹氬 硅鈣鋇 合金化 硬線鋼 增碳劑 轉爐 出鋼 鋼包 硅鐵 鋼材 全程 生產 | ||
本發明提供了一種45?70鋼種線材冶煉脫氧工藝,轉爐生產45?70鋼種線材時,出鋼碳≥0.15%,轉爐出鋼過程全程鋼包底吹氬,流出鋼水1/5時,開始依次加入硅鐵、硅錳合金、增碳劑,鋼水流出4/5前,上述物料加入完畢。生產45?70硬線鋼時,在轉爐出鋼C≥0.15%條件下,轉爐不用硅鈣鋇脫氧,通過Si、Mn合金化的同時脫氧,鋼材的氧含量能達到工藝要求,并能降低成本。
技術領域
本發明涉及鋼種冶煉技術,具體地說,是涉及一種45-70鋼種線材冶煉脫氧工藝。
背景技術
45-70鋼的線材一般稱為硬線,其主要用于拉拔,其對鋼材的夾雜物、純凈度要求較高。
傳統工藝生產硬線鋼時,轉爐使用硅鈣鋇、或硅鋁鋇等脫氧劑脫氧,需生產有利于夾雜物上浮的復合型夾雜物,才能不影響最終盤條的拉拔性能。
生產硬線鋼時,在轉爐使用硅鈣鋇、硅鋁鋇等脫氧劑,能使鋼水純凈度達到要求,但成本較高。
隨著轉爐冶煉技術的提高,高拉碳出鋼也成為轉爐冶煉的一項成熟工藝技術。在高拉碳出鋼的條件下,由于鋼水中碳氧平衡,鋼水中氧含量較低,出鋼氧基本≤200ppm。在這種氧勢下,鋼水中形成的夾雜物較少,再經過LF精煉,絕大部分都可以上浮。從而可以考慮轉爐直接用Si\Mn合金在合金化過程中脫氧。
發明內容
本發明的目的在于克服上述傳統技術的不足之處,提供一種45-70鋼種線材冶煉脫氧工藝,生產45-70硬線鋼時,在轉爐出鋼C≥0.15%條件下,轉爐不用硅鈣鋇脫氧,通過Si、Mn合金化的同時脫氧,鋼材的氧含量能達到工藝要求,并能降低成本。
本發明的目的是通過以下技術措施來達到的:一種45-70鋼種線材冶煉脫氧工藝,轉爐生產45-70鋼種線材時,出鋼碳≥0.15%,轉爐出鋼過程全程鋼包底吹氬,流出鋼水1/5時,開始依次加入硅鐵、硅錳合金、增碳劑,鋼水流出4/5 前,上述物料加入完畢。
進一步地,轉爐出鋼溫度為1610℃-1680℃。
進一步地,出鋼后,使用擋渣錐或滑板擋渣,確保下渣厚度≤30mm。
進一步地,生產45-70鋼種線材時,加入硅鐵、硅錳合金、增碳劑后再經鋼包精煉爐精煉工序。
進一步地,線材到精煉爐Si含量不低于0.12%。
由于采用了上述技術方案,與現有技術相比,本發明的優點是:
生產45-70硬線鋼時,在轉爐出鋼C≥0.15%條件下,轉爐不用硅鈣鋇脫氧,通過Si、Mn合金化的同時脫氧,鋼材的氧含量能達到工藝要求,并能降低成本。
具體實施方式
實施例:根據轉爐鋼水碳氧積理論,按碳氧積0.0022%,出鋼碳≥0.15%時,鋼水氧含量約147ppm,此時,通過硅鐵、及小部分增碳劑脫氧,能達到到LF精煉鋼水氧含量≤50ppm,滿足LF精煉生產、及鋼材品質要求。
轉爐生產45-70鋼種線材時,轉爐出鋼溫度按1610-1680℃,出鋼碳≥0.15%。轉爐出鋼過程全程鋼包底吹氬,流出鋼水1/5時,開始依次加入硅鐵、硅錳合金、增碳劑。鋼水流出4/5前,以上物料加入完畢。
出鋼后,使用擋渣錐或滑板擋渣,確保下渣厚度≤30mm。
以上鋼種通過合金配比計算,到精煉爐Si含量不低于0.12%。
轉爐不用硅鈣鋇脫氧,相當于需多加部分硅鐵,具體數據如下:
兩種工藝鋼水到LF精煉工位及出LF精煉爐,鋼水氧含量水平相當。
不適用硅鈣鋇脫氧與使用硅鈣鋇脫氧工藝的成本比較:
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