[發(fā)明專(zhuān)利]一種鋅蒸發(fā)池底廢鐵元素高溫排除方法及裝置在審
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201810017280.5 | 申請(qǐng)日: | 2018-01-09 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN108015297A | 公開(kāi)(公告)日: | 2018-05-11 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 邱朗軒;邱峰 | 申請(qǐng)(專(zhuān)利權(quán))人: | 天津市賽洋工業(yè)爐有限公司 |
| 主分類(lèi)號(hào): | B22F9/12 | 分類(lèi)號(hào): | B22F9/12 |
| 代理公司: | 暫無(wú)信息 | 代理人: | 暫無(wú)信息 |
| 地址: | 300350 *** | 國(guó)省代碼: | 天津;12 |
| 權(quán)利要求書(shū): | 查看更多 | 說(shuō)明書(shū): | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 蒸發(fā) 廢鐵 元素 高溫 排除 方法 裝置 | ||
本發(fā)明提供了一種鋅蒸發(fā)池底廢鐵元素高溫排除方法及裝置,包括帶蓋的蒸發(fā)池,所述蒸發(fā)池底部附著有鐵基雜質(zhì),所述鐵基雜質(zhì)上方設(shè)置有高溫蓋板,所述高溫蓋板水平設(shè)置,兩端分別與蒸發(fā)池的側(cè)壁固定連接,所述蒸發(fā)池的側(cè)壁上由下到上依次安裝有排渣門(mén)、高溫燃燒器和鋅蒸發(fā)管,所述排渣門(mén)位于蒸發(fā)池的側(cè)壁或端底部,用于排放被熔化了的高溫液態(tài)鐵基雜質(zhì)等,所述高溫燃燒器和鋅蒸發(fā)管位于鐵基雜質(zhì)和高溫蓋板之間。本發(fā)明所述的一種鋅蒸發(fā)池底廢鐵元素高溫排渣方法及裝置,采用高溫熔融技術(shù)方法,將鐵基雜質(zhì)熔化后,從排渣門(mén)排出后,蒸發(fā)池即可重新投用,這一過(guò)程一般僅需3天左右即可恢復(fù)生產(chǎn),既不破壞蒸發(fā)池及爐體,經(jīng)濟(jì)及環(huán)境效益都十分顯著。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及廢金屬排除技術(shù)領(lǐng)域,尤其是涉及一種鋅蒸發(fā)池底廢鐵元素高溫排除方法及裝置。
背景技術(shù)
目前,用于高防腐涂料主原料的鋅粉,基本都是高溫蒸發(fā)方法制取,而由耐火材料砌筑成的蒸發(fā)池,一般經(jīng)半年使用后,其鋅錠內(nèi)殘存約2%左右的Fe元素等雜質(zhì)則留存在池底,日積月累蒸發(fā)池即被雜質(zhì)占滿(mǎn),蒸發(fā)管口被以Fe為主的雜質(zhì)堵死而報(bào)廢,這時(shí),要采用電錘、風(fēng)鎬等工具由人工割除池外鋼構(gòu)、鋼板,拆除各種耐火及保溫材料,而后再人工澆注、砌筑新的耐火材料,將鋼構(gòu)、鋼板重新焊接上去,整體砌筑等施工完成,再行烘爐。
這個(gè)工序完成后,待重新投用,約需45天時(shí)間,每年因此而影響約三個(gè)月正常生產(chǎn),而且因拆爐前冷卻,砌爐后烘爐而浪費(fèi)大量燃料,消耗許多優(yōu)質(zhì)耐材,每次割、拆、建、烘爐一個(gè)過(guò)程,約消耗20萬(wàn)元,浪費(fèi)了大量的資金。
發(fā)明內(nèi)容
有鑒于此,本發(fā)明旨在提出一種鋅蒸發(fā)池底廢鐵元素高溫排除方法及裝置,以縮短廢鐵元素清除工期,節(jié)約資金。
為達(dá)到上述目的,本發(fā)明的技術(shù)方案是這樣實(shí)現(xiàn)的:
一種鋅蒸發(fā)池底廢鐵元素高溫排除裝置,包括帶蓋的蒸發(fā)池,所述蒸發(fā)池底部附著有鐵基雜質(zhì),所述鐵基雜質(zhì)上方設(shè)置有高溫蓋板,所述高溫蓋板水平設(shè)置,兩端分別與蒸發(fā)池的側(cè)壁固定連接,所述蒸發(fā)池的側(cè)壁上由下到上依次安裝有排渣門(mén)、高溫燃燒器和鋅蒸發(fā)管,所述排渣門(mén)位于蒸發(fā)池的側(cè)壁底部,用于排放高溫液態(tài)的鐵基雜質(zhì),所述高溫燃燒器和鋅蒸發(fā)管位于鐵基雜質(zhì)和高溫蓋板之間。
進(jìn)一步的,所述排渣門(mén)、高溫燃燒器和鋅蒸發(fā)管的個(gè)數(shù)均為1個(gè)或多個(gè)。
進(jìn)一步的,高溫蓋板為弧形板。
基于相同的發(fā)明構(gòu)思,本發(fā)明提供了一種鋅蒸發(fā)池底廢鐵元素高溫排除方法,包括以下步驟:
(1)當(dāng)蒸發(fā)池內(nèi)鐵基雜質(zhì)過(guò)多、影響正常蒸發(fā)作業(yè)時(shí),暫停生產(chǎn),將高溫蓋板安裝于鐵基雜質(zhì)上方,將高溫燃燒器和鋅蒸發(fā)管安裝于蒸發(fā)池的側(cè)壁上,關(guān)閉排渣門(mén);
(2)啟動(dòng)高溫燃燒器,通過(guò)高溫燃燒器的高溫?zé)禳c(diǎn)火,保證蒸發(fā)池下部的溫度≥1400℃,使附著于蒸發(fā)池底部的鐵基雜質(zhì)融化,同時(shí)蒸發(fā)池內(nèi)的鋅元素通過(guò)排渣門(mén)排出渣;
(3)開(kāi)啟排渣門(mén),使高溫液態(tài)的鐵基雜質(zhì)從排渣門(mén)流出蒸發(fā)池,排出完畢后關(guān)閉排渣門(mén),即可準(zhǔn)備再次生產(chǎn)。
相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明所述的一種鋅蒸發(fā)池底廢鐵元素高溫排除方法及裝置具有以下優(yōu)勢(shì):
本發(fā)明所述的一種鋅蒸發(fā)池底廢鐵元素高溫排除方法及裝置,蒸發(fā)池的側(cè)壁上由下到上依次安裝有排渣門(mén)、高溫燃燒器和鋅蒸發(fā)管,當(dāng)蒸發(fā)池內(nèi)存鐵基雜質(zhì)過(guò)多、影響正常蒸發(fā)作業(yè)時(shí),暫停生產(chǎn),采用高溫熔融技術(shù)方法,將鐵基雜質(zhì)熔化后,從排渣門(mén)排出后,蒸發(fā)池即可重新投用,這一過(guò)程一般僅需3天左右即可恢復(fù)生產(chǎn),既不破壞蒸發(fā)池及爐體,也沒(méi)有了廢磚、廢澆注料后序處理問(wèn)題,節(jié)省了大量人工費(fèi),經(jīng)濟(jì)及環(huán)境效益都十分顯著。
附圖說(shuō)明
構(gòu)成本發(fā)明的一部分的附圖用來(lái)提供對(duì)本發(fā)明的進(jìn)一步理解,本發(fā)明的示意性實(shí)施例及其說(shuō)明用于解釋本發(fā)明,并不構(gòu)成對(duì)本發(fā)明的不當(dāng)限定。在附圖中:
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