[實(shí)用新型]一種濕法脫硫廢水高效自循環(huán)加藥系統(tǒng)有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201721334438.9 | 申請(qǐng)日: | 2017-10-17 |
| 公開(公告)號(hào): | CN207375805U | 公開(公告)日: | 2018-05-18 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 苑志華;鄭煜銘;汪曉江 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 中國科學(xué)院城市環(huán)境研究所 |
| 主分類號(hào): | C02F1/52 | 分類號(hào): | C02F1/52;C02F103/18 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 361021 福建*** | 國省代碼: | 福建;35 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 濕法 脫硫 廢水 高效 循環(huán) 系統(tǒng) | ||
本實(shí)用新型公開了一種濕法脫硫廢水高效自循環(huán)加藥系統(tǒng),該系統(tǒng)利用稱量器自動(dòng)稱量所需藥劑,采用反應(yīng)后出水配藥代替?zhèn)鹘y(tǒng)自來水配藥,突破了傳統(tǒng)配藥方式對(duì)配藥濃度的限制;利用自動(dòng)控制系統(tǒng)連接儲(chǔ)藥箱、稱量器、配藥箱和儲(chǔ)水箱,根據(jù)所需藥劑濃度和藥劑消耗量,自動(dòng)配制所需藥劑,減少了人工參與度,使配藥更加高效;該系統(tǒng)利用反應(yīng)出水配藥,達(dá)到廢水系統(tǒng)內(nèi)自循環(huán),避免引入工藝外水量,比常規(guī)工藝減少20%以上的水量,降低了后續(xù)膜濃縮和蒸發(fā)的工程投資和運(yùn)行成本,并減少了濃水的產(chǎn)生量,同時(shí),突破配藥濃度的限制,提高了藥劑利用率,降低了藥劑成本和污泥處理費(fèi),自動(dòng)加藥使藥劑利用更加精準(zhǔn)和高效。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種燃煤電廠脫硫廢水預(yù)處理加藥系統(tǒng),屬于環(huán)保技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù)
燃煤發(fā)電是我國能源供給的主要來源,但是燃煤電廠在運(yùn)行過程中會(huì)產(chǎn)生大量廢水,其中濕法脫硫廢水污染物種類多,含鹽量高,成分復(fù)雜,是電廠最難處理的一股廢水。脫硫廢水傳統(tǒng)處理方法主要采用化學(xué)沉淀法,去除廢水中的懸浮物、重金屬離子等,使廢水達(dá)標(biāo)排放,然而,脫硫廢水處理達(dá)標(biāo)后,廢水中仍然含有較高的含鹽量和眾多污染物。近年來,隨著水污染的加劇,脫硫廢水達(dá)標(biāo)排放已經(jīng)不能滿足越來越嚴(yán)格的環(huán)保要求,這使得脫硫廢水實(shí)現(xiàn)零排放或近零排放的任務(wù)越來越迫切。目前,部分電廠已經(jīng)率先建成了脫硫廢水零排放工程,取得很好的社會(huì)效益。
脫硫廢水污染大,污染物種類繁多,主要污染特征有:(1)含鹽量高,達(dá)到30-60g/L,這使得脫硫廢水要達(dá)到排放或回用的目的,都必須進(jìn)行有效脫鹽;(2)鈣、鎂和硫酸根離子含量高,這些離子會(huì)對(duì)后續(xù)的脫鹽處理產(chǎn)生嚴(yán)重影響,需要在預(yù)處理階段去除。除了以上兩個(gè)特征外,還有懸浮物含量高、重金屬種類多等特點(diǎn)。目前,脫硫廢水的處理工藝主要使用雙堿法進(jìn)行預(yù)處理,除去鈣、鎂和硫酸根離子等,再進(jìn)行膜法濃縮減量,后續(xù)進(jìn)行蒸發(fā)固化,達(dá)到脫硫廢水零排放的目的。雙堿法分為一級(jí)反應(yīng)和二級(jí)反應(yīng),一級(jí)反應(yīng)是使用氫氧化鈣除去鎂離子和硫酸根離子,出水再經(jīng)過二級(jí)反應(yīng)除去鈣離子。雙堿法預(yù)處理是后續(xù)處理工藝的基礎(chǔ),其處理效果的好壞直接關(guān)系到膜法濃縮減量能否正常運(yùn)行。目前,雙堿法處理脫硫廢水存在較多問題,主要有:(1)由于鈣、鎂和硫酸根離子含量高,需要?dú)溲趸}和碳酸鈉的量較大,而這兩種藥劑使用時(shí)一般采用自來水配制質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%的懸浮液,這使得引入自來水量較大。據(jù)計(jì)算,處理1噸脫硫廢水,可以引入0.2-0.5噸自來水;(2)使用氫氧化鈣濃度較高,極大地影響藥劑利用率,在工程上,氫氧化鈣利用率在50-80%,大量藥劑未被有效利用,不僅增加藥劑成本,而且增加了廢棄污泥量;(3)配藥濃度無法精準(zhǔn)控制,現(xiàn)有工程上,配藥受到各種因素影響,無法準(zhǔn)確配制藥劑濃度,這使得加藥更加不準(zhǔn)確,影響處理效率,也增加了處理費(fèi)用。這些情況使得脫硫廢水預(yù)處理出水水量增大,廢棄污泥量增多,極大地增加了處理成本,目前,脫硫廢水預(yù)處理成本已經(jīng)成為零排放工藝的主要處理成本,這從一定程度上阻礙了脫硫廢水零排放工程的推廣和應(yīng)用。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種脫硫廢水高效自循環(huán)加藥系統(tǒng)。針對(duì)目前預(yù)處理加藥出現(xiàn)的問題,通過廢水自循環(huán)和精準(zhǔn)配藥,達(dá)到藥劑高效利用、不引入自來水和精準(zhǔn)加藥的目的,從而大量降低預(yù)處理成本、減少污水量和污泥量、提高淡水回收率。預(yù)處理出水水量的減少,又使得后續(xù)處理的水量減少,從而降低了工程的整體造價(jià)。
本發(fā)明的技術(shù)流程是采用氫氧化鈣計(jì)量器稱取氫氧化鈣,再使用一級(jí)反應(yīng)沉淀出水配藥,而碳酸鈉配制時(shí)則采用碳酸鈉計(jì)量器稱取,使用二級(jí)反應(yīng)沉淀出水。這樣的方式使得廢水在工藝內(nèi)部自循環(huán),從而不引入外部自來水,這也使得氫氧化鈣濃度不會(huì)限制到10%,可以使用更低濃度的氫氧化鈣懸浮液,以增加藥劑利用率。一級(jí)反應(yīng)出水已經(jīng)把鎂離子和硫酸根離子降到較低濃度,含鹽量與進(jìn)水也較為接近,用該股廢水配制氫氧化鈣藥劑,不會(huì)增加廢水的鹽度,同時(shí)出水中殘留的鎂離子和硫酸根離子在配藥時(shí)可以進(jìn)一步降低。配制碳酸鈉時(shí),采用二級(jí)反應(yīng)出水配藥,有益效果與一級(jí)反應(yīng)出水配藥類似。
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