[實用新型]基于堿性吸收劑細小顆粒的SO3脫除系統有效
| 申請號: | 201720420080.5 | 申請日: | 2017-04-20 |
| 公開(公告)號: | CN206867999U | 公開(公告)日: | 2018-01-12 |
| 發明(設計)人: | 鄭鵬;王洪亮;唐堅;路光杰;姚宣 | 申請(專利權)人: | 北京國電龍源環保工程有限公司 |
| 主分類號: | B01D53/83 | 分類號: | B01D53/83;B01D53/50;B01D53/46 |
| 代理公司: | 北京中建聯合知識產權代理事務所(普通合伙)11004 | 代理人: | 王靈靈,朱麗巖 |
| 地址: | 100039 北京市海*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 基于 堿性 吸收劑 細小 顆粒 so3 脫除 系統 | ||
技術領域
本實用新型涉及煙氣脫SO3系統技術領域,特別是涉及一種基于堿性吸收劑細小顆粒的SO3脫除系統。
背景技術
煤炭燃燒產生的煙氣中含有一定濃度的SO2和SO3,其中SO2是煤炭在鍋爐中燃燒產生,濃度為1500~18000mg/m3,主要集中在3000~6000mg/m3;而SO3來源于兩部分,一部分是在鍋爐內直接燃燒產生,濃度約占SO2濃度的0.5%-1.5%;另一部分是SO2經過SCR脫硝反應器后被氧化成SO3,這部分的轉化率約占SO2濃度的0.5%-1.5%。因此,在SCR反應器出口煙氣中SO3濃度約占SO2濃度的1%-3%。
在通常的濕法脫硫過程中,只有一少部分SO3能被脫除,大部分還是被直接排入大氣中,SO3的大氣排放目前尚未制定統一的排放標準,由于SO3在煙氣中主要以氣溶膠的形式存在,造成煙囪最終排放“藍煙”、“煙羽拖尾”現象;SO3會加重霧霾和溫室效應;而且SCR脫硝過程中未反應的氨與SO3反應會生成硫酸氫銨,硫酸氫銨極易附著在空預器表面,吸附飛灰,造成空預器的壓降增大,排煙溫度升高,機組效率下降,運行成本增加,這種現象在負荷較低時尤為顯著,即便在高負荷下由于氨逃逸以及部分SO2催化轉化為SO3,同樣會生成硫酸氫銨,長期運行積累也會危及空預器正常運行。此外,SO3在空預器的低溫段造成煙氣中酸露點升高,空預器的低溫腐蝕嚴重,在SCR運行條件下,設備壽命下降。
目前,煙氣中SO3的控制技術有:燃用低硫煤、混煤,使用低低溫電除塵器,采用濕式靜電除塵器,爐內或爐后噴堿性吸收劑等。使用低硫煤、混煤簡單、直接,但是提高運行成本。使用低低溫電除塵器或濕式靜電除塵器對SO3的脫除率高,但由于處于環保島的末端,無法解決空預器積灰、腐蝕、堵塞等問題,不能降低空預器出口煙氣溫度,鍋爐熱效率低,投資成本高。
向爐內噴射堿性吸收劑,如Mg(OH)2,漿液迅速蒸發變成MgO顆粒,然后與SO3反應生成MgSO4,可有效脫除燃燒過程中產生的SO3,降低SCR反應器入口煙氣中SO3的濃度,但是鍋爐內的溫度較高,有700-1000℃,技術控制上難度較大,堿性吸收劑在進入鍋爐內時瞬時蒸發成細小顆粒,分散效果差,對煙氣中SO3的脫除效率不高,造成堿性吸收劑的消耗量較大,運行成本較高,而且對SCR中產生的SO3的脫除效率相對較低。
在爐后煙氣中噴入堿性吸收劑,如MgO、NaHSO3、Na2CO3、天然堿等,若直接噴入堿性吸收劑顆粒,顆粒較大,利用效率不高;若霧化后干燥為細小顆粒,需額外增加配套的干燥設備,提高運行成本;且噴入位置一般在省煤器或SCR與空氣預熱器之間,可有效降低SO3的濃度,但是堿性吸收劑的噴射量較高,而鈣基的吸收劑會增加飛灰的比電阻,會降低電除塵器的效率;在空預器后噴入堿性吸收劑則不能避免空預器的積灰、腐蝕和堵塞問題,空預器出口的煙氣溫度較高,鍋爐的熱效率低下。
實用新型內容
本實用新型提供一種提高能源利用率、堿性吸收劑顆粒粒徑細小、SO3脫出效率高、不需要額外增加設備、運行成本低的基于堿性吸收劑細小顆粒的SO3脫除系統。
解決的技術問題是:現有脫除煙氣中SO3的方法,或運行成本高,或無法避免空預器的積灰、腐蝕和堵塞問題,或堿性吸收劑的利用率低下,或堿性吸收劑顆粒分散均勻性差。
為解決上述技術問題,本實用新型采用如下技術方案:
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