[發(fā)明專利]一種磷銨生產(chǎn)中管式反應(yīng)器結(jié)垢的在線清除方法在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 201711397750.7 | 申請日: | 2017-12-21 |
| 公開(公告)號: | CN108212995A | 公開(公告)日: | 2018-06-29 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 孫建榮;汪軍;雍萬旗 | 申請(專利權(quán))人: | 甘肅甕福化工有限責(zé)任公司 |
| 主分類號: | B08B9/093 | 分類號: | B08B9/093;C01B25/28;C05B7/00 |
| 代理公司: | 甘肅省知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心 62100 | 代理人: | 孫惠娜 |
| 地址: | 737000 甘肅省*** | 國省代碼: | 甘肅;62 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 管式反應(yīng)器 結(jié)垢 清洗液 清洗液儲槽 在線清除 反應(yīng)器 輸送泵 磷銨 硫酸 控制閥門 企業(yè)效益 清除結(jié)垢 設(shè)備配置 在線運行 質(zhì)量分?jǐn)?shù) 裝置運行 出口管 吹掃管 配酸槽 水混合 送入管 質(zhì)量比 拆卸 除垢 對管 閥門 加熱 配制 蒸汽 生產(chǎn) 進(jìn)口 投資 | ||
本發(fā)明是一種磷銨生產(chǎn)中管式反應(yīng)器結(jié)垢的在線清除方法,包括:(1)配制清洗液,所用的清洗液由質(zhì)量分?jǐn)?shù)60%~98%硫酸和水混合組成,硫酸和水的質(zhì)量比為1∶25~30;(2)將清洗液儲槽的出口管與管式反應(yīng)器輸送泵的進(jìn)口連接;(3)在管式反應(yīng)器出現(xiàn)結(jié)垢時,關(guān)閉管式反應(yīng)器配酸槽槽底閥門,然后打開清洗液儲槽的控制閥門,將清洗液通過管式反應(yīng)器輸送泵送入管式反應(yīng)器內(nèi),再通過管式反應(yīng)器的氨吹掃管蒸汽進(jìn)行加熱,加速對管式反應(yīng)器及其相關(guān)管線的結(jié)垢清除。有益效果:不用拆卸管式反應(yīng)器,實現(xiàn)在線運行清除結(jié)垢,投資少、設(shè)備配置簡單;除垢十分明顯,提高了裝置運行效率,從而提高企業(yè)效益。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及磷肥生產(chǎn)裝置,進(jìn)一步來說,涉及磷銨生產(chǎn),具體而言,涉及磷銨生產(chǎn)中管式反應(yīng)器及其相關(guān)管線結(jié)垢的清除方法。
背景技術(shù)
目前大多數(shù)磷酸二銨的造粒生產(chǎn)采用單管或雙管反應(yīng)造粒工藝,該工藝以其結(jié)構(gòu)簡單、反應(yīng)迅速、熱利用率高等諸多優(yōu)點在磷銨生產(chǎn)中被廣泛應(yīng)用。在磷酸二銨肥料的生產(chǎn)中通常采用“傳統(tǒng)法”或“中和料漿濃縮”法生產(chǎn)。由于磷礦石中含有大量的Ca、Mg、Al、SiO2等大量雜質(zhì),導(dǎo)致磷銨料漿在管式反應(yīng)器的中和過程中,管式反應(yīng)器內(nèi)壁會有一層比較堅硬的結(jié)垢,影響管式反應(yīng)器的正常運行、甚至還會對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響。為了清除結(jié)垢,傳統(tǒng)的做法是全系統(tǒng)停車將管式反應(yīng)器拆卸離線,再逐段拆解,人工進(jìn)行敲擊清除,顯然這種方法耗時費力且對管式反應(yīng)器造成損傷甚至破壞。長期以來在采用管式反應(yīng)器生產(chǎn)磷酸二銨的裝置中對管式反應(yīng)器的清理一直制約著生產(chǎn)的穩(wěn)定運行,對此也沒有很好的解決這一難題的方法。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的就在于提供一種磷銨生產(chǎn)中管式反應(yīng)器及其相關(guān)管線結(jié)垢的在線清除方法,以解決管式反應(yīng)器及其相關(guān)管線結(jié)垢的難題。
本發(fā)明采用的技術(shù)方案是:一種磷銨生產(chǎn)中管式反應(yīng)器結(jié)垢的在線清除方法,包括:
(1)配制清洗液
所用的清洗液由硫酸和水2種原料組成,2種原料液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)和質(zhì)量比例如下:
60%~98%硫酸
硫酸和水的質(zhì)量比例為1∶25~30
將所述的2種原料在容器中混合均勻后成為清洗液,備用;
(2) 將稀釋硫酸的容器同時作為清洗液的儲槽,儲槽設(shè)清洗液出口管,清洗液出口管與管式反應(yīng)器輸送泵的進(jìn)口連接,在清洗液出口管上安裝控制閥門調(diào)節(jié)清洗液的進(jìn)入;
(3) 在管式反應(yīng)器出現(xiàn)結(jié)垢時,關(guān)閉管式反應(yīng)器配酸槽與管式反應(yīng)器輸送泵進(jìn)口相連的槽底閥門,然后打開清洗液儲槽與管式反應(yīng)器輸送泵相連的管路上的控制閥門,將清洗液通過管式反應(yīng)器輸送泵送入管式反應(yīng)器內(nèi),再通過管式反應(yīng)器的氨吹掃管蒸汽進(jìn)行加熱,加速對管式反應(yīng)器及其相關(guān)管線的結(jié)垢清除。
優(yōu)選的是:上述第(3)步中清洗液對管式反應(yīng)器及其相關(guān)管線的結(jié)垢清除每次持續(xù)的時間為10~20min/次;所用蒸汽是壓力為1.9MPa的中壓蒸汽,加熱溫度為140℃~170℃。
上述第(1)步中混料的容器為容量4t的貯槽,每貯槽配置清洗液的量為3.5t。
本發(fā)明取得的有益效果是:采用本發(fā)明提供的方法進(jìn)行管式反應(yīng)器的清洗,不用拆卸、拆解管式反應(yīng)器,實現(xiàn)在線運行清除結(jié)垢,投資少,機(jī)動靈活、設(shè)備配置簡單;除垢十分明顯,根據(jù)磷酸二銨生產(chǎn)中酸質(zhì)不同,每天只需清洗1~3次即可。徹底消除了管反器結(jié)垢影響生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的弊端。既提高了裝置運行效率,也極大的降低了工人的勞動強(qiáng)度。適用于采用管式反應(yīng)器進(jìn)行磷銨生產(chǎn)的企業(yè)。
附圖說明
圖1為本發(fā)明方法的清洗流程示意圖;
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