[發明專利]改性硅鋁陶瓷微珠制備油井防漏氣固井試塊及性能測試在審
| 申請號: | 201711167608.3 | 申請日: | 2017-11-21 |
| 公開(公告)號: | CN107860899A | 公開(公告)日: | 2018-03-30 |
| 發明(設計)人: | 王金萍 | 申請(專利權)人: | 淄博職業學院 |
| 主分類號: | G01N33/38 | 分類號: | G01N33/38;G01N1/38 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 255086 山東省淄博*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 改性 陶瓷 制備 油井 漏氣 固井試塊 性能 測試 | ||
技術領域
本發明涉及改性硅鋁陶瓷微珠制備油井防漏氣固井試塊及性能測試,屬于材料技術領。
背景技術
目前,國內外在油井固井中,對于高溫高壓油井采用超低密度水泥,但采用粉煤灰漂珠,抗壓強度低,水泥漿密度變化率大,在水泥漿靜止凝固后,出現漏氣、漏井,此外,粉煤灰漂珠等減輕劑的比例必須控制在40%以內,否則,減輕劑會影響固井水泥試塊的抗壓強度,減輕劑在40%以內水泥試塊的密度在1.2g/cm3以上,單靠增加減輕劑的比例來降低水泥試塊的密度是不可行的。
發明內容
采用改性陶瓷材料作為減輕劑,提高了固井試快的抗壓、抗折、耐高溫、耐腐蝕的性能,在水泥漿中加入發泡劑,形成膨脹的漿液,降低漿液的密度,防止漿液在固井中因失重,導致漏氣,抗壓能力下降。
其技術方案為:
改性硅鋁陶瓷微珠制備油井防漏氣固井試塊及性能測試,包括以下步驟:
A、改性閉孔空心硅鋁陶瓷微珠的制備:
第一步、基料的配料:取粒徑10~35μm二氧化硅粉、粒徑5~20μm氧化鋁粉、粒徑10~20μm氧化鐵粉、粒徑10~30μm氧化鎂粉,按重量百分比為:70~85wt%:15~20wt%:1~2wt%:0.5~1.5wt%,得到混合粉,其中以上各組分重量百分比之和為100%;
第二步、基料的改性燒制:取粒徑10~35μm二氧化硅粉、粒徑5~20μm氧化鋁粉、粒徑10~20μm氧化鐵粉、粒徑10~30μm氧化鎂粉,按第一步的重量百分比取樣混合得到混合粉,攪拌均勻,放入1500~1600℃電爐中燒結,保溫燒結的時間為6~8小時,經過置換反應得到改性硅鋁陶瓷塊體,改性的硅鋁化學成分發生改變,氧化鋁耐溫性提高,硅鋁陶瓷微珠的抗壓、抗折、抗侵蝕、抗老化、耐酸堿、耐高溫性能提高;
第三步、改性硅鋁實心陶瓷微珠的制備:將第二步得到硅鋁塊體在球化機上加工制成粒徑5~20μm圓球狀的實心硅鋁陶瓷微珠,球化加工是風機將物料吹起,物料之間的旋轉運動相互摩擦呈圓球狀顆粒,壁厚均勻,圓球狀的顆粒在每個質點應力分布均勻,抗壓強度大;
第四步、改性硅鋁陶瓷漿液制作:硅鋁漿液的百分比組成為:粒徑5~20μm硅鋁實心陶瓷微珠65~70wt%:水30~35wt%,其中以上各組分重量百分比之和為100%;
第五步、加入發泡劑:向第四步制作的硅鋁陶瓷漿液中加入尿素,濃度為1~3g/L,用N2H4CO作為發泡劑,當爐內的溫度升高到135℃時,分解產生CO2和NH3,使陶瓷微珠體積增大。
第六步、改性閉孔空心硅鋁陶瓷微珠制備:將第五步混合漿液充分攪拌過濾,采用高壓噴射高速離心旋轉噴霧法,形成微球,在多區垂直下落分別控制的富氧燃燒爐上經過脫水、膨脹、高溫燒結、表面熔融?;?、成球,經過風力清選分級得到壁厚50~100μm、粒徑100~350μm的閉孔空心硅鋁陶瓷微珠,無機礦物質材料制作的漂珠壁厚人為可控,抗壓強度在120~200MPa,抗壓強度取決于硅鋁的含量以及經過高溫燒結形成改性陶瓷;
B、改性閉孔空心硅鋁陶瓷微珠制備油井防漏氣固井試塊:
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