[發(fā)明專利]一種鋼包精煉爐精煉渣循環(huán)利用方法有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201710452164.1 | 申請(qǐng)日: | 2017-06-15 |
| 公開(公告)號(hào): | CN107326149B | 公開(公告)日: | 2019-05-17 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 劉洪銀;郝帥;楊波;王孝科;路峰;胡增躍;鄒春峰;亓偉偉;孫建衛(wèi);袁鵬舉;王奉縣 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 山東鋼鐵股份有限公司 |
| 主分類號(hào): | C21C7/064 | 分類號(hào): | C21C7/064 |
| 代理公司: | 北京方安思達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11472 | 代理人: | 陳琳琳;李彪 |
| 地址: | 271104 山*** | 國(guó)省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 鋼包 精煉爐 精煉 循環(huán) 利用 方法 | ||
本發(fā)明公開了一種鋼包精煉爐爐精煉渣循環(huán)利用方法,包括將鋁鎮(zhèn)靜鋼的精煉廢渣自然冷卻,挑選出大塊鑄余鋼后,對(duì)精煉棄渣進(jìn)一步破碎,并磁選出其中的鐵粒,然后通過網(wǎng)狀篩子對(duì)磁選后的精煉棄渣進(jìn)行篩分,篩分并回收塊狀精煉棄渣和粉狀精煉棄渣。本發(fā)明將精煉棄渣在冶金中重新循環(huán)利用,不僅解決了堆放精煉棄渣占用大量土地的問題,而且使精煉棄渣變廢為寶,起到代替煉鋼輔料的作用,節(jié)約了資源。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于鋼鐵冶金技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種鋼包精煉爐(LF爐)爐精煉渣循環(huán)利用方法。
背景技術(shù)
LF爐精煉廢渣是鋼包內(nèi)鋼水在連鑄澆鑄完后,倒入渣盆中的鋼包頂渣,目前對(duì)于冶金精煉廢渣主要的處理方法為將其與普通轉(zhuǎn)爐廢渣混合堆放在渣場(chǎng)待處理,其占用了大量的土地資源。由于冶金精煉廢渣中CaO含量較高,該渣很難在水泥、陶瓷等行業(yè)中大規(guī)模利用,其目前主要用于筑路,其外售價(jià)格約為幾元每噸。這種處理方法不僅環(huán)境污染嚴(yán)重,且利用價(jià)值極低,浪費(fèi)了大量資源。
煉鋼過程中產(chǎn)生的LF精煉爐廢渣屬于污染嚴(yán)重的一種廢棄物,若采用自然冷卻的方法冷卻LF精煉爐廢渣,在冷卻過程中,熔點(diǎn)高的組分首先析出凝固結(jié)晶,然后熔點(diǎn)低的組分隨著溫度的進(jìn)一步的降低而結(jié)晶凝固。在LF精煉爐棄渣的組分中間,熔點(diǎn)最高、,含量相對(duì)較高的組分是游離氧化鈣和硅酸二鈣(2130℃)首先析出,析出結(jié)晶凝固以后,隨著溫度的進(jìn)一步的降低,硅酸二鈣會(huì)發(fā)生γ-2CaO·SiO2→β-2Ca0·SiO2的晶型轉(zhuǎn)變,晶型轉(zhuǎn)變過程中伴隨有5%的體積膨脹,造成2CaO·SiO2晶體碎裂成為一個(gè)個(gè)的小顆粒晶體,也就是日常生產(chǎn)中所說的白渣粉化現(xiàn)象。
白渣中間的硅酸二鈣粉化以后,成為粒度小于1mm的粉末狀渣粒,極易隨風(fēng)起舞,也容易在裝卸過程中漫天飛舞,其為精煉爐棄渣產(chǎn)生污染的最主要的原因。白渣中間的粉化部分的總量占LF精煉爐棄渣的三分之二。粉狀渣中含有大量游離態(tài)CaO,易吸收空氣中的水分生成Ca(OH)2,直接加入鋼水中易引起鋼水增H,會(huì)引起鋼材的質(zhì)量問題,迄今粉末狀渣粒一直沒有一個(gè)很好的利用途徑。
LF精煉爐棄渣中間的鋁酸鈣鹽(mCaO·nAl2O3)為主的低熔點(diǎn)的物質(zhì)析出凝固后,以鋁酸鈣的形式存在;在溫度的降低以后,以固態(tài)塊狀的物質(zhì)形式存在,在短時(shí)間內(nèi)不會(huì)發(fā)生粉化現(xiàn)象,會(huì)相對(duì)穩(wěn)定的以固態(tài)的形式存在一段時(shí)間,其成分主要為鋁酸鈣鹽。鋁酸鈣鹽是含CaO、Al2O3的造渣料在精煉過程中的高溫環(huán)境下相互作用、反應(yīng)而成,在精煉過程中CaO、Al2O3已經(jīng)進(jìn)行了充分反應(yīng),具有“熟料”的特點(diǎn),有很好的熔化特性。
很多鋼廠做過熱態(tài)LF爐精煉渣的循環(huán)利用研究,但是由于每爐次的精煉渣渣量較多,渣量約為20~30kg/噸鋼,且硫含量較高,硫含量約為0.3~0.8%,把這些熱態(tài)LF爐精煉渣全部倒入下一爐次的鋼包中會(huì)引起渣量大、取樣困難、鋼液脫硫困難、石灰消耗增大等問題,并且把精煉渣從一個(gè)鋼包倒入另一個(gè)鋼包的過程給行車的組織運(yùn)行帶來較大的不便,甚至需要增加行車。
利用轉(zhuǎn)爐出鋼階段對(duì)鋼包頂渣進(jìn)行預(yù)熔化已經(jīng)成為鋼廠的普遍做法,利用出鋼過程中3~5分鐘時(shí)間內(nèi)出鋼鋼流的攪拌作用盡可能的使鋼包頂渣熔化,有利于提高后續(xù)鋼水精煉過程中的鋼渣反應(yīng)時(shí)間,提高精煉效果和鋼水質(zhì)量。
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