[發(fā)明專利]一種脫硫廢水回收利用裝置在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 201710416670.5 | 申請日: | 2017-06-06 |
| 公開(公告)號: | CN107089690A | 公開(公告)日: | 2017-08-25 |
| 發(fā)明(設計)人: | 鄭德海;冉圣環(huán);趙紫江;張利亞 | 申請(專利權)人: | 大唐貴州發(fā)耳發(fā)電有限公司 |
| 主分類號: | C02F1/00 | 分類號: | C02F1/00;E02B15/10;B63B17/00;C02F103/18 |
| 代理公司: | 貴陽派騰陽光知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙)52110 | 代理人: | 谷慶紅 |
| 地址: | 553017 *** | 國省代碼: | 貴州;52 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 脫硫 廢水 回收 利用 裝置 | ||
技術領域
本發(fā)明涉及脫硫廢水處理技術領域,具體來說,涉及一種脫硫廢水回收利用裝置。
背景技術
火電廠采用石灰石—石膏濕法煙氣脫硫技術脫除煙氣中的SO2。在濕法煙氣脫硫工藝中,為了維持系統(tǒng)穩(wěn)定運行和保證石膏產(chǎn)品質(zhì),需要控制漿液中Cl-濃度不能過高,因此需排出一部分漿液,從而產(chǎn)生脫硫廢水。火電廠脫硫廢水的雜質(zhì)來自煙氣和脫硫用的石灰石,主要包括懸浮物、過飽和的亞硫酸鹽、硫酸鹽以及重金屬:其中很多是國家環(huán)保標準中要求控制的第一類污染物由于水質(zhì)的特殊性,脫硫廢水處理難度較大;同時,由于各種重金屬離子對環(huán)境有很強的污染性,因此,必須對脫硫廢水進行單獨處理。我國電廠脫硫廢水的處理方式種類繁多,大至分為二種:(1)高濃度的脫硫廢水噴入爐渣中,通過爐渣吸收脫硫廢水中的重金屬和鹽,達到降低溶液中重金屬和氯鹽的濃度的目的,實踐結論告訴我們此方法確實有一定的功效,但是重金屬、氯鹽含量還是很高,再次回用此溶液時,常常引起噴淋裝置的噴淋頭堵塞(鹽含量太高,蒸發(fā)結晶太快,引起堵塞);(2)采用化學沉淀法(俗稱三聯(lián)箱沉淀)處理脫硫廢水,處理后的脫硫廢水水量較小但含鹽量很高,直接排放后容易造成二次污染。因此,迫切需要研究出一種能夠有效處理脫硫廢水的裝置或工藝。
發(fā)明內(nèi)容
有鑒于此,本發(fā)明的目的是提供一種能夠有效處理脫硫廢水的利用裝置,以解決脫硫廢水處理難度較大而存在的技術問題。
本發(fā)明通過以下技術方案解決上述技術問題:
一種脫硫廢水回收利用裝置,包括廢水池、管道、法蘭、閥門、水泵以及撈渣機,廢水池、水泵以及撈渣機依次通過管道連接,管道通法蘭連接,在管道上設有閥門。
所述撈渣機下槽體底板全部襯砌玄武巖鑄石板。
所述撈渣機斜升段槽體和水平段下槽體采用的是結構鋼Q235-A制作而成。
所述撈渣機與脫硫廢水直接接觸的內(nèi)板采用QDH-1型厚將環(huán)氧瀝青漆涂刷形成涂層。
所述涂層厚度不小于150μm。
所述廢水池上設有進水口。
所述廢水池、法蘭、閥門以及水泵均采用304不銹鋼、氧化銅或鎳基合金材料制成。
所述管道采用聚四氟乙烯或不銹鋼材料制成。
本發(fā)明的有益效果在于:由于脫硫廢水含鹽量較高,脫硫廢水的排放會直接造成土壤和水體理化性質(zhì)的改變,破壞土壤生態(tài)、影響水生生物以及地表和地下水源,本發(fā)明用脫硫廢水來補水撈渣機船體水位運行,減少循環(huán)水的補水量,節(jié)省水資源。另外,本發(fā)明結構簡單,操作方便。
附圖說明
圖1為本發(fā)明的結構示意圖。
圖中:1~進水口;2~廢水池;3~法蘭;4~水泵;5~閥門;6~管道;7~撈渣機。
具體實施方式
為了方便本領域的技術人員理解,下面將結合實施例和附圖對本發(fā)明做進一步的描述。實施例僅僅是對該發(fā)明的舉例說明,不是對本發(fā)明的限定,實施例中未作具體說明的步驟均是已有技術,在此不做詳細描述。
實施例一
一種脫硫廢水回收利用裝置,如圖1所示,包括廢水池2、管道6、法蘭3、閥門5、水泵4以及撈渣機7,廢水池2、水泵4以及撈渣機7依次通過管道6連接,管道6通過法蘭3連接,通過采用法蘭將管道6連接,在管道6需要檢修或者更換時拆卸方便,在管道6上設有閥門5,通過閥門5控制通過管道6內(nèi)的水量。所述廢水池2上設有進水口。
脫硫廢水全部引入零溢流濕排渣系統(tǒng)前,脫硫廢水量必須小于或等于因鍋爐輻射蒸發(fā)帶走的水與濕排渣帶走的水量之和,濕排渣水處理系統(tǒng)車運渣帶走的水約占總渣量的25~30%。根據(jù)經(jīng)驗及初步估算,1臺600MW機組零溢流時,補水量在15~30t/h之間便可達到水量平衡及熱量平衡。正常狀況下,1臺600MW機組的脫硫廢水全部補入水浸式刮板撈渣機7船體時,撈渣機7不存溢流問題。有時還需要用循環(huán)水來補充維持撈渣機7船體正常水位運行。脫硫廢水未引入濕排渣系統(tǒng)前化學分析的Cl-濃度為1200~1800mg/L,脫硫廢水全部引入零溢流濕排渣系統(tǒng)混和后化學分析的Cl-濃度為2800~3200mg/L,根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示Cl-在渣水系統(tǒng)中對設備的腐蝕率約為0.8mm/a,為了保證撈渣機7的安全運行,對撈渣機進行具體的防腐保護,輸送脫硫廢水的水泵4、管道6、法蘭3以及閥門5均應采用耐脫硫廢水腐蝕的材料制成。優(yōu)選地,所述廢水池2、法蘭3、閥門5以及水泵4均采用304不銹鋼、氧化銅或鎳基合金材料制成。所述管道6采用聚四氟乙烯或不銹鋼材料制成。
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