[發(fā)明專利]一種將提釩轉(zhuǎn)爐過渡為煉鋼爐的生產(chǎn)方法在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 201710317767.0 | 申請日: | 2017-05-08 |
| 公開(公告)號: | CN107058671A | 公開(公告)日: | 2017-08-18 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 王譽沄;汪盼;郭振宇 | 申請(專利權(quán))人: | 攀鋼集團西昌鋼釩有限公司 |
| 主分類號: | C21C5/28 | 分類號: | C21C5/28;C21C5/36 |
| 代理公司: | 北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司11227 | 代理人: | 李海建 |
| 地址: | 615032 四川省*** | 國省代碼: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 將提釩 轉(zhuǎn)爐 過渡 煉鋼爐 生產(chǎn) 方法 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及鋼鐵冶金技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種將提釩轉(zhuǎn)爐過渡為煉鋼爐的生產(chǎn)方法。
背景技術(shù)
提釩轉(zhuǎn)爐主要用于氧化提取含釩鐵水中的釩,同時兼?zhèn)錈掍撋a(chǎn)功能。在用于提釩作業(yè)時,提釩轉(zhuǎn)爐內(nèi)常含有較多高熔點的酸性釩渣,當從提釩作業(yè)轉(zhuǎn)為煉鋼作業(yè)時,爐內(nèi)殘余的釩渣會嚴重影響爐渣堿度,所以,與普通頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐相比,提釩轉(zhuǎn)爐過渡為煉鋼爐時更容易出現(xiàn)鋼水磷成分超標問題。
因此,如何能夠更好地使提釩轉(zhuǎn)爐過渡為煉鋼爐,以提高鋼水的產(chǎn)品質(zhì)量,成為了本領(lǐng)域技術(shù)人員亟待解決的技術(shù)問題。
發(fā)明內(nèi)容
有鑒于此,本發(fā)明的目的是提供一種將提釩轉(zhuǎn)爐過渡為煉鋼爐的生產(chǎn)方法,減小釩渣對煉鋼作業(yè)的影響,以提高鋼水的產(chǎn)品質(zhì)量。
為了達到上述目的,本發(fā)明提供如下技術(shù)方案:
一種將提釩轉(zhuǎn)爐過渡為煉鋼爐的生產(chǎn)方法,包括:
在用作提釩轉(zhuǎn)爐的最后三爐時,將所述最后三爐的每一爐的半鋼出鋼溫度控制在1360~1380℃;
在用作煉鋼爐的第一爐時,所述第一爐使用提釩半鋼進行冶煉,且吹煉過程采用兩次造渣,一次造渣時爐渣的二元堿度控制在2.0~2.5,二次造渣時爐渣的二元堿度控制在4.0~4.5。
優(yōu)選地,在上述生產(chǎn)方法中,在用作提釩轉(zhuǎn)爐的最后三爐時,出半鋼結(jié)束后,以32000~36000m3/h的流量向爐口進行氧氣吹掃。
優(yōu)選地,在上述生產(chǎn)方法中,所述氧氣吹掃的時間為3~5min。
優(yōu)選地,在上述生產(chǎn)方法中,所述一次造渣時,吹煉開始后的1~2min內(nèi)加入所需的全部造渣材料,將爐渣的成渣結(jié)束時間控制在吹煉開始后的第3min至第4min的時段內(nèi),當吹煉時間達到5~6min時,將氧槍上提并對所述一次造渣的爐渣進行倒渣處理。
優(yōu)選地,在上述生產(chǎn)方法中,在一次造渣之后的吹煉過程中,距離吹煉結(jié)束時間1~2min時,將氧槍上提并對所述二次造渣的爐渣進行倒渣處理,且所述二次造渣的爐渣的排出量為爐渣總量的一半。
優(yōu)選地,在上述生產(chǎn)方法中,在對所述二次造渣的爐渣進行倒渣處理后,向爐內(nèi)以每噸鋼配5~6kg的比例加入活性石灰,補吹至少40s后出鋼。
優(yōu)選地,在上述生產(chǎn)方法中,在用作煉鋼爐的第一爐時,出鋼溫度控制在1660~1700℃。
根據(jù)上述技術(shù)方案可知,本發(fā)明提供的將提釩轉(zhuǎn)爐過渡為煉鋼爐的生產(chǎn)方法中,用作提釩轉(zhuǎn)爐的最后三爐生產(chǎn)時,每一爐的半鋼出鋼溫度提高到1360~1380℃,而且,用作煉鋼爐的第一爐生產(chǎn)時,二次造渣使爐渣的二元堿度提高到4.0~4.5,通過提高提釩半鋼溫度以及煉鋼時二元堿度,該生產(chǎn)方法能夠減小釩渣對煉鋼作業(yè)的影響,有利于避免鋼水磷成分超標的問題,達到提高鋼水產(chǎn)品質(zhì)量的目的。
附圖說明
為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)提供的附圖獲得其他的附圖。
圖1是本發(fā)明實施例提供的一種將提釩轉(zhuǎn)爐過渡為煉鋼爐的生產(chǎn)方法的示意圖。
具體實施方式
為了便于理解,下面結(jié)合附圖對本發(fā)明作進一步的描述。
參見圖1,為本發(fā)明實施例提供的一種將提釩轉(zhuǎn)爐過渡為煉鋼爐的生產(chǎn)方法的示意圖。
本發(fā)明實施例提供的將提釩轉(zhuǎn)爐過渡為煉鋼爐的生產(chǎn)方法包括:
在用作提釩轉(zhuǎn)爐的最后三爐時,將最后三爐的每一爐的半鋼出鋼溫度控制在1360~1380℃;
在用作煉鋼爐的第一爐時,第一爐使用提釩半鋼進行冶煉,且吹煉過程采用兩次造渣,一次造渣時爐渣的二元堿度控制在2.0~2.5,二次造渣時爐渣的二元堿度控制在4.0~4.5。
堿度是指堿性氧化物與酸性氧化物的比例,“二元堿度”是指CaO/SiO2。
本發(fā)明提供的將提釩轉(zhuǎn)爐過渡為煉鋼爐的生產(chǎn)方法中,用作提釩轉(zhuǎn)爐的最后三爐生產(chǎn)時,每一爐的半鋼出鋼溫度提高到1360~1380℃,而且,用作煉鋼爐的第一爐生產(chǎn)時,二次造渣使爐渣的二元堿度提高到4.0~4.5,通過提高提釩半鋼溫度以及煉鋼時二元堿度,該生產(chǎn)方法能夠減小釩渣對煉鋼作業(yè)的影響,有利于避免鋼水磷成分超標的問題,達到提高鋼水產(chǎn)品質(zhì)量的目的。
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