[發(fā)明專利]一種非真空狀態(tài)下無取向電工鋼加鈣方法有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201710045965.6 | 申請(qǐng)日: | 2017-01-20 |
| 公開(公告)號(hào): | CN108330246B | 公開(公告)日: | 2020-01-31 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 宗震宇;曹偉;張勝軍;龔興東 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 寶山鋼鐵股份有限公司 |
| 主分類號(hào): | C21C7/00 | 分類號(hào): | C21C7/00 |
| 代理公司: | 11225 北京金信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 代理人: | 劉鋒;鄭丹 |
| 地址: | 201900 *** | 國(guó)省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 頂槍 鋼水 無取向電工鋼 非真空狀態(tài) 惰性氣體 鋼包渣 鋼包 加鈣 噴吹 惰性氣體流量 鈣鐵合金 精煉工位 轉(zhuǎn)爐出鋼 純凈化 大流量 浸漬管 連鑄 澆鑄 | ||
本發(fā)明公開了一種非真空狀態(tài)下無取向電工鋼加鈣方法,其包括如下步驟:(a)鋼包吊至帶有頂槍處理的精煉工位后,頂槍下降,噴吹大流量惰性氣體將鋼包渣面吹開,惰性氣體流量1.0~2.0Nm3/min,持續(xù)時(shí)間為10?30s;(b)鋼包渣面吹開后,鋼包上部的浸漬管下降插入鋼水中;(c)調(diào)整頂槍噴吹惰性氣體的流量至0.5~1.5Nm3/min;(d)加入0.5~1.7kg/t鈣鐵合金;(e)攪拌時(shí)間2~3min后提頂槍。本發(fā)明在通過頂槍攪拌的方式,對(duì)轉(zhuǎn)爐出鋼后的鋼水進(jìn)行成分和溫度的調(diào)整,使鋼水成分均勻及純凈化,滿足連鑄澆鑄的條件。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及無取向電工鋼的冶煉工藝。具體涉及一種非真空狀態(tài)下無取向電工鋼加鈣方法。
背景技術(shù)
研究表明,影響無取向硅鋼磁性的夾雜物尺寸主要集中在0.11~0.40μm,而通過鋼水加鈣處理工藝后,可以有效減少這些微細(xì)夾雜物的數(shù)量,顯著提高成品的磁性能。土居等指出,鈣可以對(duì)鋼中氮化物的微細(xì)析出進(jìn)行有效抑制,同時(shí)降低該氮化物對(duì)粒子成長(zhǎng)的妨礙作用,但其對(duì)氮化物微細(xì)析出的作用機(jī)理尚不清楚。
由于電工鋼系超低碳鋼,因此鋼水必須經(jīng)過精煉真空脫碳、合金化處理后,其成分才能滿足工藝控制要求。但是,眾所周知,在真空度≤266pa的高真空情況下,鋼水中的鈣元素變成變成鈣蒸汽而被排出鋼水中,因此,在確保鋼水能夠循環(huán)的要求最低真空度條件下,無論加入多少鈣鐵合金,最終成品鈣的收得率非常低,無法達(dá)到一定數(shù)量的成品鈣含量。
從目前國(guó)內(nèi)成品市場(chǎng)上樣品分析結(jié)果來看,還未發(fā)現(xiàn)成品卷上有鈣含量的痕跡,其鈣含量均≤0.0001%以下。
CN101358317A公開了一種高硅含鈣的無取向電工鋼的制備方法,采用高Si加一定量的Ca的無取向電工鋼鑄坯為熱軋?jiān)希M(jìn)行熱軋、常化、酸洗、冷軋、退火、涂層,得到最終磁性優(yōu)良的高牌號(hào)無取向電工鋼產(chǎn)品;其熱軋?jiān)铣煞衷O(shè)計(jì)要求滿足:C≤0.005%,Si 2.5~3.2%,Mn 0.1~0.6%,Al 0.1~1.2%,P≤0.02%,S≤0.005%,N≤0.008%,O≤0.015%,Ca0.0010~0.02%且Ca/S=0.2~4.0,其余為Fe和不可避免的雜質(zhì),均為質(zhì)量百分比;鑄坯熱軋鋼板經(jīng)常化、酸洗后采用70~90%冷軋壓下率冷軋成薄鋼帶,然后進(jìn)行氫氮混合氣體保護(hù)的最終去應(yīng)力退火工藝處理,得到磁性優(yōu)良的高牌號(hào)無取向電工鋼;且其產(chǎn)品最終磁性能為:0.35mm厚時(shí),P1.5/50=2.23~2.37W/kg,B5000/50=1.69~1.71T;0.50mm厚時(shí),P1.5/50=2.31~2.49W/kg,B5000/50=1.68~1.73T。
CN103882293A,CN103667902A等公開了RH精煉喂CaSi線去除無取向硅鋼中的非金屬夾雜物的方法,在冶煉過程中,采用鈣、稀土處理,依靠Ca、RE與S的結(jié)合力遠(yuǎn)大于Mn和S,可以起到很好的固硫作用以及避免熱軋、熱處理過程中MnS析出的目的。1%及以下Si含量爐次,在鈣、稀土處理之后,鋼中大顆粒的夾雜物去除和變性十分有效,析出物數(shù)量明顯減少、尺寸粗化,在不進(jìn)行常化處理的條件下,鐵損可以降低0.4~0.8W/kg;對(duì)于0.8%~1.6%Si電工鋼而言,通過添加適量的Pr、Nd稀土元素,以及采用合理的軋制工藝,還可以粗化晶粒,有效降低磁滯損耗,同時(shí)還可以改善鋼板的組織結(jié)構(gòu),提高磁感應(yīng)強(qiáng)度。
CN102899448A公開了如下處理方法:將未經(jīng)真空脫氣處理和鈣處理的鋼水在真空度為3毫巴以下的條件下進(jìn)行真空脫氣處理,得到中間鋼水,然后在真空度為50-200毫巴的條件下,向所述中間鋼水中加入硅鈣鋇合金,以進(jìn)行鈣處理。根據(jù)本發(fā)明的所述方法可以改善鋼水中的硫化物夾雜和氧化物夾雜。
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