[實(shí)用新型]一種直流爐穩(wěn)壓吹管系統(tǒng)有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201620060691.9 | 申請日: | 2016-01-21 |
| 公開(公告)號: | CN205332246U | 公開(公告)日: | 2016-06-22 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 呂蒙;劉銘;劉德榮;趙峰 | 申請(專利權(quán))人: | 華北電力科學(xué)研究院(西安)有限公司 |
| 主分類號: | F23J3/02 | 分類號: | F23J3/02 |
| 代理公司: | 西安通大專利代理有限責(zé)任公司 61200 | 代理人: | 徐文權(quán) |
| 地址: | 710065 陜西省西安市*** | 國省代碼: | 陜西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 直流 穩(wěn)壓 吹管 系統(tǒng) | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及火電機(jī)組鍋爐蒸汽吹管的系統(tǒng)改進(jìn),尤其是一種在除氧器 加熱能力不足的情況下直流爐穩(wěn)壓吹管系統(tǒng)。
背景技術(shù)
鍋爐蒸汽吹管是新建火電機(jī)組投產(chǎn)的一個重要調(diào)試工序。對于直流鍋爐和 低倍率復(fù)合循環(huán)鍋爐的吹管方式一般推薦采用穩(wěn)壓吹管法。穩(wěn)壓吹管一般要求 蒸發(fā)量大,鍋爐須投入煤粉燃燒,需要充足的連續(xù)補(bǔ)水量。為了便于主、熱蒸 汽溫度的控制,往往需要較高的給水溫度。從而使鍋爐壓力和汽溫的變化率及 變化幅度在合適的范圍內(nèi),保證對鍋爐承壓部件產(chǎn)生較小的熱應(yīng)力。一般吹管 過程中給水溫度的提高只依靠除氧器來的輔助蒸汽加熱。但新建機(jī)組由于啟動 鍋爐蒸發(fā)量不足,出力有限,除氧器加熱往往不能達(dá)到理想的效果,導(dǎo)致給水 溫度較低。這就增加了鍋爐燃燒的煤耗和油耗。燃燒量的增加使吹掃蒸汽溫度 過高,對冷段再熱蒸汽管道及臨時吹掃管路均造成威脅。
實(shí)用新型內(nèi)容
本實(shí)用新型的目的是提供一種直流鍋爐穩(wěn)壓吹管系統(tǒng),其克服了新建機(jī)組 中除氧器加熱能力不足而導(dǎo)致給水溫度偏低的缺陷。降低了吹管期間的能耗, 同時使主汽溫度、再熱蒸汽溫度穩(wěn)定可控,有效避免了再熱冷段管道超溫。同 時也降低了主、再熱蒸汽的減溫水用量。在一定程度上也降低了電動給水泵的 電耗。由于加熱器疏水的回收利用,也降低了吹掃期間的蒸汽浪費(fèi),回收了部 分工質(zhì)。連續(xù)穩(wěn)定的吹掃,減少了降壓打靶的次數(shù),降低了由于鍋爐壓力和汽 溫的頻繁變化給鍋爐承壓部件帶來的熱應(yīng)力及交變應(yīng)力。減少了鍋爐承壓部件 的疲勞損傷,保障了鍋爐的安全。
按照如上構(gòu)思,本實(shí)用新型是通過如下的技術(shù)方案來實(shí)現(xiàn)上述目的的。
一種直流爐穩(wěn)壓吹管系統(tǒng),包括與高壓缸相連的主蒸汽管道和與中壓缸相 連的再熱蒸汽管道,再熱蒸汽管道上聯(lián)通有低壓旁路管道;所述高壓缸與中壓 缸相連,中壓缸經(jīng)再熱蒸汽管道與再熱器相連,其中,在高壓缸與再熱器之間 連通有第一蒸汽吹掃管路,在中壓缸上分別連通有第二蒸汽吹掃管路和低旁減 溫水管,在第二蒸汽吹掃管路上設(shè)有通過連通管連接的高壓加熱器抽汽管路, 高壓加熱器抽汽管路分別連通有三個高壓加熱器,三個高壓加熱器通過加熱器 臨時疏水管路分別連通至蒸發(fā)冷卻塔回收池和排至地溝。
進(jìn)一步,所述第二蒸汽吹掃管路上連接有消音器。
進(jìn)一步,所述第一蒸汽吹掃管路依次上連接有過熱器靶板和集粒器。
進(jìn)一步,連接所述過熱器靶板的第一蒸汽吹掃管路在吹掃初期由高壓缸輸 出端通過兩個暖管旁路管道引出進(jìn)行暖管。
進(jìn)一步,所述低旁減溫水管上設(shè)有減溫水調(diào)節(jié)閥。
進(jìn)一步,所述連通管上設(shè)有截止閥a和疏水閥b。
進(jìn)一步,與所述三個高壓加熱器相連通的高壓加熱器抽汽管路上分別設(shè)有 抽汽電動門和疏水閥。
進(jìn)一步,三個高壓加熱器輸出管路上分別設(shè)有事故疏水調(diào)節(jié)閥。
進(jìn)一步,通過加熱器臨時疏水管路連通至蒸發(fā)冷卻塔回收池和排至地溝的 管路上分別設(shè)有閥門。
本實(shí)用新型優(yōu)點(diǎn)在于:
1)提高了給水溫度,降低了吹管期間的能耗。鍋爐燃燒煤量的降低,減少 了煙氣量。
2)高壓加熱器的提早投入,也實(shí)現(xiàn)了加熱器汽側(cè)的熱態(tài)沖洗,為整套啟動 期間水質(zhì)的達(dá)標(biāo)提供了保障。同時也暴露了高壓加熱器在投用過程中的缺陷, 使其能夠盡早的消缺完善。為下一步的整套啟動節(jié)省了時間,縮短了工期。
3)參數(shù)穩(wěn)定的穩(wěn)壓吹掃,減少了鍋爐吹管及降壓打靶的次數(shù)。降低了由于 鍋爐壓力和汽溫的頻繁變化給鍋爐承壓部件帶來的熱應(yīng)力及交變應(yīng)力。減少了 鍋爐承壓部件疲勞壽命損傷。達(dá)到鍋爐吹掃目的的同時也為之后的整套啟動及 商業(yè)運(yùn)行夯實(shí)了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4)由于減溫水量的大量減少,也在一定程度上降低了電動給水泵的電耗, 降低了廠用電量。實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)壓吹管期間的節(jié)能降耗。
5)蒸汽吹掃期間,通過加熱器的蒸汽經(jīng)過換熱凝結(jié)成疏水,通過臨時管路 引至蒸發(fā)冷卻塔回收池。減少了吹掃蒸汽的排放浪費(fèi),回收了部分工質(zhì),經(jīng)過 化學(xué)處理再次投入使用,節(jié)省了廠用水量。
附圖說明
此處所說明的附圖用來提供對本實(shí)用新型的進(jìn)一步理解,構(gòu)成本申請的一 部分,并不構(gòu)成對本實(shí)用新型的不當(dāng)限定,在附圖中:
圖1為本實(shí)用新型結(jié)構(gòu)示意圖。
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