[發明專利]一種1,3?二苯甲酸丙酯工業生產設備在審
申請號: | 201611128776.7 | 申請日: | 2016-12-09 |
公開(公告)號: | CN107089911A | 公開(公告)日: | 2017-08-25 |
發明(設計)人: | 陳進 | 申請(專利權)人: | 彭州市運達知識產權服務有限公司 |
主分類號: | C07C67/08 | 分類號: | C07C67/08;C07C67/48;C07C67/54;C07C69/78 |
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摘要: | |||
搜索關鍵詞: | 一種 苯甲酸 工業生產 設備 | ||
技術領域
本發明涉及一種生產系統,特別是一種1,3-二苯甲酸丙酯工業生產設備。
背景技術
1,3-二本甲酸丙酯,CAS號為2451-86-7,是一種非常用化工醫藥中間體,可以作為內給電子體用于丙烯聚合催化劑的制備,所制備的催化劑用于丙烯聚合時,聚合活性高,聚合物的立體定向性好,在不使用外給電子體時,也可得到等規度較高的聚合物,且所得聚合物的相對分子質量分布較寬,有利于開發不同牌號的聚合物產物。但現有的聚丙烯生產工業采用催化劑聚合的工藝非常少,1,3-二苯甲酸丙酯還僅能夠通過實驗室合成得到,沒有工業化生產的工藝,催化劑使用成本極高。現有的文獻中報道有通過碳酸鉀催化反應合成β-二醇二苯甲酸酯類化合物的方法,但都只停留在實驗室階段,有化工生產與實驗室階段不同,物質的量呈現數億倍的放大,實驗室的反應方法不能直接應用于工業生產上。
發明內容
本發明的發明目的在于:針對上述存在的問題,提供一種工業化生產1,3-二苯甲酸丙酯,能夠降低丙烯聚合催化劑生產成本,促進丙烯聚合工藝發展的1,3-二苯甲酸丙酯工業生產設備。
本發明采用的技術方案如下:
本發明的一種1,3-二苯甲酸丙酯工業生產設備,包括順序連接的攪拌器,反應塔,精餾塔和分離塔,所述攪拌器設有若干物料進口,所述分離塔連回至攪拌器,所述精餾塔連回至反應塔。
由于采用了上述技術方案,通過催化初反應能夠通過碳酸鉀將反應物1,3-二丙醇和苯甲酸甲酯活化;而反應廢液中包括未能反應的反應物、催化劑、副產物等,成分復雜,將廢液與反應物混合后,能夠加速反應物的催化活化。
本發明的一種1,3-二苯甲酸丙酯工業生產設備,所述攪拌器通過升溫器與反應塔塔底相連。
由于采用了上述技術方案,將經過活化的反應物先升溫后再入塔反應,使得反應達到活性條件,促使反應的發生。
本發明的一種1,3-二苯甲酸丙酯工業生產設備,所述反應塔塔頂通過冷卻器和離心泵與精餾塔塔底相連,所述精餾塔塔頂與分離塔塔底相連。
由于采用了上述技術方案,經過初步活化反應后,塔頂餾出物種夾雜少量的催化劑,以及大量的反應物,副產物甲醇以及少量其他副產物,甲醇可作為溶劑進一步的促進反應發生,經過冷卻器后離心,碳酸鉀催化劑分離出來后,使得相對較純的反應進入精餾塔中進行反應,從而保證產品的純度。
本發明的一種1,3-二苯甲酸丙酯工業生產設備,所述精餾塔中段設有兩回流管,分別為回流一管和回流二管,所述回流一管一端與精餾塔中段相連,另一端與反應塔相連;所述回流二管一端與精餾塔中段相連,另一端通過重沸器與反應塔相連。
由于采用了上述技術方案,一部分餾出液回流至反應塔中,能夠調整反應體系中副產物的含量,使其維持在一個恒定的水平,從而促使新進反應物反應合成目標產物反應,而非其異構體,從而提高轉化率,轉化率約為53%。
本發明的一種1,3-二苯甲酸丙酯工業生產設備,所述分離塔塔頂與冷卻器相連,所述冷卻器連回至分離塔,所述分離塔中段連有兩餾出管,分別為餾出一管和餾出二管,所述餾出一管連回至攪拌器,所述餾出二管通過熱交換器與收集裝置相連。
由于采用了上述技術方案,通過分離路線,產物與其他副產物分離開,得到的產物純度為91%,基本能夠滿足丙烯聚合催化劑生產需要,大部分的副產物均通過兩條回流路線與副反應產物分離開。
本發明的一種1,3-二苯甲酸丙酯工業生產設備,所述攪拌器內溫度為60℃。
由于采用了上述技術方案,在溫度60℃的條件下將反應物以及反應廢液混合后能夠對反應物料進行活化
本發明的一種1,3-二苯甲酸丙酯工業生產設備,所述升溫器能夠迅速將反應物溫度升至120攝氏度。
本發明的一種1,3-二苯甲酸丙酯工業生產設備,所述反應塔和精餾塔內增壓,所述增壓為2.0個標準大氣壓。
由于采用了上述技術方案,通過增壓提高反應溫度,從而增加了提供給反應的活化能,促使反應的發生。
綜上所述,由于采用了上述技術方案,本發明的有益效果是:
1、工業化生產1,3-二苯甲酸丙酯,能夠降低丙烯聚合催化劑生產成本,促進丙烯聚合工藝發展。
2、得到的產物純度為91%,基本能夠滿足丙烯聚合催化劑生產需要,反應物的轉化率約為53%。
附圖說明
圖1是一種1,3-二苯甲酸丙酯工業生產設備。
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