[發(fā)明專利]一種能夠在線連續(xù)脫除溶劑中重芳烴的方法在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 201610873649.3 | 申請日: | 2016-09-30 |
| 公開(公告)號: | CN106632236A | 公開(公告)日: | 2017-05-10 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 沈江紅;汪開保;黃賢弟;夏鵬飛;邱全山;馬克任;王永林;方亮青;尹德祥;徐浩 | 申請(專利權(quán))人: | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 |
| 主分類號: | C07D333/48 | 分類號: | C07D333/48;C10C1/18 |
| 代理公司: | 蕪湖安匯知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司34107 | 代理人: | 朱圣榮 |
| 地址: | 243003 安徽省馬*** | 國省代碼: | 安徽;34 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 能夠 在線 連續(xù) 脫除 溶劑 芳烴 方法 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及煤化工領(lǐng)域。
背景技術(shù)
以環(huán)丁砜為溶劑的液液萃取工藝中,在煤化工苯加氫行業(yè)中占有重要地位。環(huán)丁砜液液萃取用于芳烴抽提能獲得較高的芳烴收率和產(chǎn)品質(zhì)量。但工業(yè)運行中環(huán)丁砜的劣化一直是困擾芳烴抽提工藝的突出問題。
環(huán)丁砜在抽提過程中存在劣化,使其抽提能力下降,主要表現(xiàn)為環(huán)丁砜顏色變深、pH值下降、溶劑中夾雜重質(zhì)芳烴和一些膠質(zhì)體并形成沉積物以及溶劑損失量增加等。正常工業(yè)規(guī)模生產(chǎn)時,除了運行系統(tǒng)氣密性絕對嚴(yán)密外,環(huán)丁砜溶劑的連續(xù)在線脫除雜質(zhì)的工藝刻不容緩,否則無高質(zhì)量的溶劑,會影響苯加氫系統(tǒng)正常生產(chǎn),大大影響產(chǎn)品收率和質(zhì)量。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是實現(xiàn)一種能夠在線連續(xù)脫除溶劑中重芳烴的方法。
為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用的技術(shù)方案為:一種能夠在線連續(xù)脫除溶劑中重芳烴的方法:
1)取出回收塔內(nèi)小于總貧溶劑循環(huán)量2%的溶劑進(jìn)行在線脫除重芳烴;
2)將取出溶劑與回收塔內(nèi)取出的水混合;
3)將混合物通過一級分離器、二級分離器的靜置分離;
4)取出溶劑從一級分離器、二級分離器分離出新溶劑注入濕溶劑槽中,二級分離器分離出的脫重重組分油送入重組分收集槽;
5)濕溶劑槽內(nèi)的新溶劑通過泵回注回收塔。
所述1)中取出溶劑占總貧溶劑循環(huán)量的1%。
所述2)中回收塔內(nèi)取出的水通過以下方法獲得:將回收塔內(nèi)汽提后的油氣和水汽經(jīng)冷凝器輸送至油水分離槽,將分離出的水輸送至管道混合器與取出溶劑混合。
所述2)中取出溶劑與回收塔內(nèi)取出的水重量比為10:1。
所述重組分收集槽內(nèi)脫重重組分油用泵送至油庫裝車系統(tǒng)的清洗油塔,清洗油塔內(nèi)的脫重油定期用罐車送至煤焦油蒸餾系統(tǒng)。
基于所述能夠在線連續(xù)脫除溶劑中重芳烴的方法的連續(xù)脫離設(shè)備,回收塔貧溶劑出口經(jīng)管道連接貧溶劑泵,所述貧溶劑泵輸送貧溶劑至管道混合器,所述回收塔上方設(shè)置管道收取汽提后的油氣和水汽并輸送至冷凝器,所述冷凝器輸送混合液至油水分離槽,所述油水分離槽的分離水出口經(jīng)管道連接水泵,所述水泵將分離水輸送至管道混合器,所述管道混合器出液口通過一級分離器、二級分離器的靜置分離,所述一級分離器、二級分離器的底部靴斗排入槽區(qū)的濕溶劑槽中,所述二級分離器頂部分離出的脫重重組分油輸送至重組分收集槽,所述濕溶劑槽經(jīng)新溶劑泵所述新溶劑至回收塔。
所述新溶劑泵輸出口經(jīng)管道連接富溶劑泵的輸入口,該管道通過第一三通閥連接萃取塔的出液口,所述富溶劑泵輸出口經(jīng)管道連接回收塔。
所述貧溶劑泵的出液口管道設(shè)有第二三通閥,所述第二三通閥一個出口連接管道混合器,另一個出口連接萃取塔。
本發(fā)明的優(yōu)點在于在正常生產(chǎn)時,將貧溶劑循環(huán)量的約1%量進(jìn)行連續(xù)在線脫除重質(zhì)芳烴和雜質(zhì),從而確保進(jìn)萃取塔貧溶劑質(zhì)量,提高萃取塔的萃取效率,提高芳烴和非芳烴的分離效率,提高芳烴產(chǎn)品和非芳烴產(chǎn)品質(zhì)量,減少貧溶劑的損耗。同時對脫重后的重質(zhì)芳烴進(jìn)行綜合利用,將其用于裝車時的清洗油塔內(nèi),從而也也解決了洗油的現(xiàn)場逸散氣味,也解決了清洗油塔的洗油堵塞問題,清洗油塔多余的脫重油,可通過罐車將其送至焦油蒸餾系統(tǒng),回收利用。
附圖說明
下面對本發(fā)明說明書中每幅附圖表達(dá)的內(nèi)容作簡要說明:
圖1為在線連續(xù)脫除溶劑中重芳烴工藝流程圖。
具體實施方式
如圖1所示,將貧溶劑出口的總貧溶劑循環(huán)量(約60噸/h),切出600kg/h(約1%)溶劑進(jìn)入在線脫重系統(tǒng),與從回收塔水泵出口切出60kg/h(與溶劑的比值為1:10)的系統(tǒng)工藝分離水在管道混合器中混合,然后通過一級分離器、二級分離器的靜置分離,溶劑從一二級分離器的底部靴斗排入槽區(qū)的濕溶劑槽中,二級分離器頂部分離出的脫重重組分油(簡稱脫重油),進(jìn)入重組分收集槽,用泵送至油庫裝車系統(tǒng)的清洗油塔,用于清洗油塔的循環(huán)和吸收裝車的苯類氣體,清洗油塔內(nèi)的脫重油定期用罐車送至煤焦油蒸餾系統(tǒng),最終形成煤焦油產(chǎn)品。
此工藝將采用系統(tǒng)自身的工藝分離水,并與溶劑混合后再進(jìn)入系統(tǒng),系統(tǒng)內(nèi)部建立水平衡,不需另外增加軟水。溶劑在線連續(xù)外切脫重量與溶劑補(bǔ)充量形成動態(tài)平衡,形成各槽、塔及流量處于穩(wěn)定狀態(tài)。
將苯加氫溶劑連續(xù)在線脫重,確保了溶劑和產(chǎn)品質(zhì)量的同時,大大的降低了溶劑消耗,連續(xù)在線脫重可以代替原有的再生塔系統(tǒng),從而降低了導(dǎo)熱油及煤氣的耗量,該系統(tǒng)運行后,無論系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)效益成效顯著,尤其是還有潛在的環(huán)保效益。
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