[發(fā)明專利]一種低成本轉(zhuǎn)爐煉鋼脫氧工藝有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201610255520.6 | 申請日: | 2016-04-21 |
| 公開(公告)號(hào): | CN105695664B | 公開(公告)日: | 2018-08-31 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 蒲銳;張?jiān)铺?/a>;孫作迎;朱國軍;王剛 | 申請(專利權(quán))人: | 日照寶華新材料有限公司 |
| 主分類號(hào): | C21C7/06 | 分類號(hào): | C21C7/06;C21C7/064;C21C5/28 |
| 代理公司: | 上海宣宜專利代理事務(wù)所(普通合伙) 31288 | 代理人: | 劉穎 |
| 地址: | 276800 山東省日照*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 低成本 轉(zhuǎn)爐 煉鋼 脫氧 工藝 | ||
本發(fā)明公開一種低成本轉(zhuǎn)爐煉鋼脫氧工藝,該工藝的特征是轉(zhuǎn)爐出鋼過程中,加入碳粉和復(fù)合脫氧劑進(jìn)行分段脫氧,通過控制脫氧時(shí)機(jī)和優(yōu)化出鋼脫氧操作過程來降低鋼水中全氧含量,使用廉價(jià)碳粉和復(fù)合脫氧劑代替?zhèn)鹘y(tǒng)鋁鐵脫氧劑,可大大降低脫氧成本,同時(shí)減少非金屬夾雜,該脫氧工藝可使鋼中夾雜物級(jí)別≤1.5的比例提高至98.21%,連鑄絮流率降低至0.32%,噸鋼脫氧成本降低1.58元,提高鋼品質(zhì)的同時(shí)為企業(yè)增加利潤空間。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于煉鋼生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種低成本轉(zhuǎn)爐煉鋼脫氧工藝。
背景技術(shù)
轉(zhuǎn)爐煉鋼冶煉末期鋼水溶入過量氧,過量的氧在鋼液凝固時(shí)析出形成氧化物夾雜和氣泡,直接影響鑄坯、鋼產(chǎn)品的質(zhì)量。因此在煉鋼過程中需要降低轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧含量,這是鋼中夾雜物的源頭。目前,國內(nèi)工業(yè)煉鋼生產(chǎn)過程中使用脫氧方法主要有:鋁脫氧法,在出鋼時(shí)向鋼包內(nèi)的鋼水加入金屬鋁,這種脫氧法方法比較簡單,但脫氧效果不穩(wěn)定,易生成Al2O3類非金屬夾雜,該類夾雜顆粒小不易上浮成渣,造成鋼中非金屬夾雜增加,且鋁價(jià)格超過1萬元/噸,噸鋼成本高;碳脫氧法,在出鋼前向鋼包內(nèi)加入含碳材料,這種脫氧方法也比較簡單,脫氧效果也不穩(wěn)定,容易產(chǎn)生鋼水“翻包”出現(xiàn)安全隱患,且會(huì)使鋼水增碳;還有硅鈣合金脫氧法、芯線脫氧法等方法,這些方法脫氧雖然效果較好,但成本較高。
如專利《轉(zhuǎn)爐煉鋼脫氧劑》(申請?zhí)枺?9105941.5)公開出鋼前向鋼包內(nèi)投入脫氧劑進(jìn)行脫氧,脫氧劑成分為(重量%):65~96%CaC2,4~35%SiC,該方法由于脫氧能力是Si、Ca>C,在鋼液中Si、Ca先行脫氧,碳容易反應(yīng)不完全產(chǎn)生增炭;專利《一種低成本電弧爐出鋼脫氧工藝》(申請?zhí)枺篊N200710031301)公開采用碳粉預(yù)脫氧、硅鐵淺脫氧、鋁塊深脫氧的三步脫氧工藝,該方法雖能降低脫氧成本但是加入大量鋁產(chǎn)生Al2O3類夾雜,該類夾雜不易成渣去除,且使鋼水粘度增加,易造成鑄機(jī)絮流。
因此轉(zhuǎn)爐脫氧急需要一種新的低成本脫氧技術(shù),凈化鋼液的同時(shí)降低轉(zhuǎn)爐脫氧成本。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的技術(shù)任務(wù)是針對以上現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種低成本轉(zhuǎn)爐煉鋼脫氧工藝,采用分段脫氧,利用低成本脫氧劑代替部分高成本脫氧劑,在達(dá)到同樣的脫氧效果下降低轉(zhuǎn)爐脫氧成本,并且能夠有效的控制鋼中夾雜,穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。
本發(fā)明解決其技術(shù)問題的技術(shù)方案是:一種低成本轉(zhuǎn)爐煉鋼脫氧工藝,其特征在于包括以下:
(1)出鋼后加入單質(zhì)碳粉,最早加入時(shí)間為出鋼后20S,單質(zhì)碳粉在出鋼后60S時(shí)間范圍內(nèi)加完;
(2)碳粉加完間隔20S~30S后,加入1.2~1.8kg/t的復(fù)合脫氧劑,全部復(fù)合脫氧劑在出鋼后180S時(shí)間范圍內(nèi)加完;
其中所述復(fù)合脫氧劑成分為40.5~49.3%硅、18.5~26.0%鈣、27.7~31.5%鋇、0~2%的鋁。
所述的復(fù)合脫氧劑具體的加入時(shí)間長短取決于出鋼的數(shù)量,但需要在出鋼后180S時(shí)間范圍內(nèi)全部加完。
與現(xiàn)有技術(shù)相比較,本發(fā)明具有以下突出的有益效果:
1、產(chǎn)品脫氧效果好,采用分段脫氧工藝,出鋼前期加入單質(zhì)碳粉,保證鋼中增碳<100ppm,避免加入碳粉過量反應(yīng)不完全增碳的同時(shí)脫氧量最大,碳粉利用率50%,達(dá)到碳粉脫氧的最佳效果。在出鋼180S內(nèi)加入含40.5~49.3%硅、18.5~26.0%鈣、27.7~31.5%鋇及0~2%鋁,借助轉(zhuǎn)爐出鋼良好動(dòng)力學(xué)條件使夾雜物上浮,鋼中全氧含量有由48ppm,降低至35ppm,減少13ppm且脫氧及夾雜物控制效果好。
2、脫氧成本低,使用本發(fā)明的脫氧方式,鋁鐵使用量噸鋼降低1.57kg,脫氧成本由噸鋼14.23元降至12.65元;噸鋼脫氧成本降低1.58元,脫氧成本降低有效提高企業(yè)的效益空間。
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