[發(fā)明專利]降低半鋼冶煉終點(diǎn)鋼水氧活度的方法在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 201610035307.4 | 申請日: | 2016-01-19 |
| 公開(公告)號(hào): | CN105506213A | 公開(公告)日: | 2016-04-20 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 陳均;曾建華;梁新騰;陳永;楊森祥;龔洪君;黃德勝;陳路 | 申請(專利權(quán))人: | 攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼鐵研究院有限公司 |
| 主分類號(hào): | C21C5/30 | 分類號(hào): | C21C5/30 |
| 代理公司: | 成都希盛知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 51226 | 代理人: | 張徭堯;柯海軍 |
| 地址: | 617000 四*** | 國省代碼: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 降低 冶煉 終點(diǎn) 鋼水 氧活度 方法 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及降低半鋼冶煉終點(diǎn)鋼水氧活度的方法,屬于冶金技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù)
半鋼煉鋼由于其碳質(zhì)量百分?jǐn)?shù)較一般鐵水低(3.4%~4.0%),半鋼中硅、錳發(fā)熱成渣元素 含量為痕跡,因此半鋼冶煉具有吹煉過程中酸性成渣物質(zhì)少、渣系組元單一、并且熱量不足 等特點(diǎn),這使得半鋼煉鋼比鐵水煉鋼更加困難,補(bǔ)吹、深吹爐次偏高。轉(zhuǎn)爐冶煉后期的補(bǔ)吹 將導(dǎo)致終點(diǎn)鋼水氧活度偏高、終點(diǎn)爐渣全鐵含量偏高,不僅加劇了對爐襯的侵蝕,鋼水中較 高的氧活度還增加出鋼脫氧合金用量,并產(chǎn)生大量夾雜物影響鋼水潔凈度。因此,降低轉(zhuǎn)爐 終點(diǎn)鋼水氧活度成為半鋼冶煉時(shí)的重要任務(wù)。
在現(xiàn)有的技術(shù)中已有轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水預(yù)脫氧的報(bào)道。申請?zhí)枮?00710052076.9的發(fā)明專利 公開了大氣量頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)低氧控制方法,通過在轉(zhuǎn)爐非工作時(shí)疏通底吹透氣磚,從而 增加底吹供氣流量以達(dá)到轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)低氧的控制。該專利主要是通過單一的底吹控制來達(dá)到降 低終點(diǎn)鋼水氧含量,實(shí)現(xiàn)難度較大,且效果較差。申請?zhí)枮?00910075212.5的發(fā)明專利公開 了一種煉鋼轉(zhuǎn)爐內(nèi)鋼水預(yù)脫氧工藝,通過在轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)時(shí)向爐內(nèi)加入含碳或含硅的脫氧產(chǎn) 物,并采用頂吹氮?dú)獾姆椒p少了后期向轉(zhuǎn)爐內(nèi)吹入氧氣的量,從而減少了鋼水氧含量,同 時(shí)加入的還原劑能降低轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)爐渣中氧化鐵含量。該方法能降低終點(diǎn)鋼水氧活度,但是吹 煉末期向轉(zhuǎn)爐了內(nèi)吹入氮?dú)鈱?dǎo)致鋼液劇烈增氮,影響鋼水質(zhì)量,同時(shí)吹氮鋼液溫降大,終 點(diǎn)溫度難以精確控制,影響轉(zhuǎn)爐出鋼。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明解決的技術(shù)問題是提供降低半鋼冶煉終點(diǎn)鋼水氧活度的方法。
本發(fā)明降低半鋼冶煉終點(diǎn)鋼水氧活度的方法,通過對供氧制度、氧槍槍位以及底吹供氣 制度的合理選擇,從而降低終點(diǎn)鋼水氧活度;
所述供氧制度為:冶煉前期供氧強(qiáng)度為2~3m3/min·t鋼,冶煉中期供氧強(qiáng)度為3~ 4.5m3/min·t鋼,冶煉后期供氧強(qiáng)度為2~3m3/min·t鋼;
所述氧槍槍位為:冶煉前期氧槍槍位為1.8~2.5m,冶煉中期氧槍槍位為1.5~2m,冶煉 后期氧槍槍位為1.0~1.6m;
所述底吹供氣為:冶煉前期底吹供氮?dú)猓瑥?qiáng)度為0.04~0.08m3/min·t鋼,冶煉中期底 吹供氮?dú)猓瑥?qiáng)度為0.02~0.04m3/min·t鋼,冶煉后期底吹供氬氣,強(qiáng)度為0.1~0.2m3/min ·t鋼。
在吹煉過程中,一般以吹氧進(jìn)度來劃分冶煉前期、冶煉中期和冶煉后期,其中,冶煉前 期為吹氧進(jìn)度為0~30%的階段,冶煉中期為吹氧進(jìn)度為31~80%的階段,冶煉后期為吹氧 進(jìn)度為81~100%的階段。
本發(fā)明提出了一種降低半鋼轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)鋼水氧活度的方法。該方法通過對供氧制度、 氧槍槍位制度及底吹供氣制度的合理選擇,從而實(shí)現(xiàn)降低終點(diǎn)鋼水氧活度的目標(biāo)。該方法操 作簡單,無需加入額外的物料,可行性強(qiáng),能有效減少出鋼脫氧合金用量,提高鋼水質(zhì)量, 同時(shí)能降低高氧化性爐渣對爐襯的侵蝕。
通過本發(fā)明方法,能顯著降低轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水氧活度,使轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳氧反應(yīng)更趨于平衡, 碳氧濃度積低于0.0023。
具體實(shí)施方式
本發(fā)明降低半鋼冶煉終點(diǎn)鋼水氧活度的方法,通過對供氧制度、氧槍槍位以及底吹供氣 制度的合理選擇,從而降低終點(diǎn)鋼水氧活度;
所述供氧制度采用分段式供氧,采用低-高-低的供氧模式,即冶煉前期(吹氧進(jìn)度0~ 30%),供氧強(qiáng)度為2~3m3/min·t鋼,冶煉中期(吹氧進(jìn)度31~80%),供氧強(qiáng)度為3~4.5m3/ min·t鋼,冶煉后期(吹氧進(jìn)度81~100%),供氧強(qiáng)度為2~3m3/min·t鋼。
所述氧槍槍位操作采用高-低-低的模式,即冶煉前期(吹氧進(jìn)度0~30%)槍位控制在1.8~ 2.5m之間,冶煉中期(吹氧進(jìn)度31~80%),槍位控制在1.5~2m之間,冶煉后期(吹氧進(jìn) 度81~100%),槍位控制在1.0~1.6m之間。
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