[發明專利]氨基安替比林硫酸銨母液脫氨工藝在審
| 申請號: | 201510313600.8 | 申請日: | 2015-06-10 |
| 公開(公告)號: | CN105036435A | 公開(公告)日: | 2015-11-11 |
| 發明(設計)人: | 王英龍;曹玉娟;朱兆友;劉薇;馬藝心 | 申請(專利權)人: | 青島科技大學 |
| 主分類號: | C02F9/10 | 分類號: | C02F9/10;C01C1/10;C02F103/36 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 氨基 安替比林 硫酸銨 母液 工藝 | ||
【技術領域】
本發明屬于制藥行業的排水處理領域,具體涉及氨基安替比林硫酸銨母液氨氮脫除的工藝流程。
【背景技術】
安乃近是20世紀初發展起來的一種解熱鎮痛及非甾體抗炎鎮痛藥,解熱鎮痛作用快且強。其生產工藝過程中間體氨基安替比林的硫酸銨母液中氨氮含量超標,是需要處理后排放的廢水。該廢水存在排放量大、氨氮濃度高,處理難度大等突出問題。
含氮廢水如果不加以處理直接排入湖泊河流中,會造成水體的富營養化,導致水體生態平衡失調。氨氮具有很高的耗氧量,導致水體發黑發臭,水質下降,對水生動植物的生存造成影響。化工、煉油、化肥、焦化等企業是高濃度氨氮廢水的排放大戶。國家規定,排放廢水中氨氮含量不能超過25mg/L。
目前,氨氮廢水的脫除方法有很多種,如吹脫法、化學沉淀法、折點加氯法、膜吸收技術等。這些方法均可以達到一定的脫除效果,但存在很多問題。吹脫法二次污染嚴重,吹脫效率低,生產過程中有水垢生成;化學沉淀法處理成本高,廢水中氨氮殘留濃度較高,且藥劑的投加和沉淀物的生成會造成污染問題;折點加氯法中對液氯的完全使用和貯存要求高,處理成本較高;膜吸收技術中膜兩側的水相在壓差的作用下很容易發生滲漏,且膜分離法設備成本高,占用場地資源量大,設備折舊快,運行費用高。
中國專利201110426110.0,201010123251.0均提到汽提法脫氨氮。汽提法能達到較好的脫除效果,但裝置復雜,占地面積大,整個工藝流程需要多臺泵,若預處理的廢水是高溫有腐蝕性的溶液,則對裝置性能要求很高,成本高。
傳統的氨氮精餾吸收制氨水法采用的是兩塔操作,占地面積大,投資成本高。
中國專利203602435U提到常壓精餾脫氨氮。與本發明相比,在相同的進料條件及精餾塔基本參數相同的情況下,高壓精餾脫除效果更好,且能耗低。
【發明內容】
本發明克服了現有技術的不足,提出了一種氨基安替比林硫酸銨母液脫氨工藝,可對濃度范圍為3000-10000mg/L的高濃度氨氮廢水進行高效脫除。
本發明的技術方案為:一種氨基安替比林硫酸銨母液脫氨工藝,其步驟是:
a.用NaOH調節母液pH,使pH>11,調節好的母液直接進入預熱器,經預熱器預熱至75-80℃。
b.預熱后的母液從塔中部進入高壓精餾塔進行氨氮脫除。
c.高壓精餾塔塔釜物流出口與預熱器熱物流入口相連通,對進料進行預熱,熱集成節省能耗。
d.高壓精餾塔塔頂物流進入冷凝系統進行冷凝,得到高濃度氨水。
由于氨氮母液中存在大量的銨離子,調節好pH值的母液在堿性條件下經預熱器預熱后,氨由離子狀態轉化為分子狀態,并達到進入高壓精餾塔的要求。母液進入高壓精餾塔后,由于氨的揮發度大于水,在蒸汽的作用下,母液中的氨轉入氣相狀態。經過多次的氣液相平衡,氨分子以氨蒸汽的狀態分離出來后達到設計的濃度要求,進入冷凝系統進行液化,進過多級冷凝后得到高濃度、高品質氨水。
所述冷凝系統包括三級冷凝,采用循環水冷卻,節省成本。
所述冷凝器,一、二級為管殼式冷凝器,易清理污垢;三級冷凝器為板式冷凝器,占地面積小,換熱效果好。
所述高壓精餾塔填料層高度小于10m,進料位置約在高壓精餾塔中部,操作壓力為2-10atm,回流比為0.5-6。
本發明實現的原理為:
如圖1所示,調節好pH值的堿性母液經預熱器預熱至75-80℃后,由塔中部適當位置進入高壓精餾塔,將塔分為兩段,上段為精餾段,不含進料,下段含進料板為提餾段。利用混合物中各組分揮發能力的差異,通過液相和氣相的回流,使氣、液兩相逆向多級接觸,在熱能驅動和相平衡關系的約束下,使得易揮發組分(氨氣)不斷從液相往氣相中轉移,而難揮發組分卻由氣相向液相中遷移,使混合物得到不斷分離。最終,塔釜物流作為處理后的合格母液排出,塔頂熱物流進入冷凝系統進行冷凝。調節合適的回流比和最優的操作壓力,最終精餾塔塔頂可得到符合工業氨水濃度要求的高濃度氨水,塔底排水氨氮含量遠遠小于國家排放標準。
本發明具有如下有益效果:
(1)本發明提高了溶液中氨氮雜質的脫除效果。采用高壓精餾法脫除氨氮雜質時,工藝簡單,能耗低。塔頂可得到濃度為25%左右的氨水,符合工業氨水濃度要求,塔底排水氨氮含量小于20ppm,氨氮脫除率接近100%。很好地達到了應有的工藝效果。
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