[實用新型]一種精脫硫反應槽有效
| 申請號: | 201420328586.X | 申請日: | 2014-06-19 |
| 公開(公告)號: | CN203947086U | 公開(公告)日: | 2014-11-19 |
| 發明(設計)人: | 郭榮華;周明松;羅瑞源;馬俊宗 | 申請(專利權)人: | 師宗煤焦化工有限公司 |
| 主分類號: | C10K1/34 | 分類號: | C10K1/34 |
| 代理公司: | 昆明正原專利商標代理有限公司 53100 | 代理人: | 徐玲菊 |
| 地址: | 655700 云*** | 國省代碼: | 云南;53 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 脫硫 反應 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種反應槽,特別是一種精脫硫反應槽,屬于化學反應設備設計制造技術領域。
背景技術
目前國內焦爐煤氣制甲醇裝置均設有精脫硫工序,目的在于脫除煤氣中的有機硫或無機硫。在精脫硫槽中填裝有不同型號、不同用途的催化劑層,并在催化劑層的上、下方設置起支撐作用的耐火球、鋼絲網及鋼格柵,以便煤氣進入脫硫槽后,在自上往下的流動過程中穿過催化劑層而將其中的有機、無機硫脫除。現有的上述填裝結構在實際生產中存在下列不足:一是催化劑層上、下部填裝的耐火球較多且粒度均為一種,較為密實,使煤氣流通阻力增大;二是所用鋼絲網眼較細,容易被煤氣中的塵粒堵塞,進而增大煤氣流通阻力;三是催化劑最上層所設鋼格柵固定于槽壁上,給催化劑的裝卸帶來較大困難。因此有必要對現有技術加以改進。
發明內容
為解決現有精脫硫反應槽因內部填裝結構不合理,容易被煤氣中的塵粒堵塞,導致煤氣流通阻力大,以及裝卸催化劑較為困難等問題,本實用新型提供一種精脫硫反應槽。
本實用新型通過下列技術方案完成:一種精脫硫反應槽,包括槽體,設于槽體頂部的進氣口,設于槽體底部的出氣口,設于槽體上、下部的檢修孔,設于槽體內的催化劑層,其特征在于所述催化劑層的上方依次設置鋼絲網、小粒徑耐火球層、大粒徑耐火球層,下方依次設置鋼絲網、小粒徑耐火球層、大粒徑耐火球層、鋼格柵,以降低煤氣流通阻力。
所述催化劑層上、下方的鋼絲網為12目,以便起支撐作用的同時防止被煤氣中的塵粒堵塞。
所述小粒徑耐火球層的高度為8~15mm,小粒徑耐火球的直徑為20~30mm,以保證高效脫硫。
所述大粒徑耐火球層的高度為8~15mm,大粒徑耐火球的直徑為40~60mm,以在保證高效脫硫的同時,降低煤氣流通阻力,縮小槽內上、下部壓差,保障安全生產。
本實用新型具有下列優點和效果:采用上述方案,可在保證高效脫硫的同時,通過不同粒徑的耐火球層的設置,降低煤氣流通阻力,縮小槽內上、下部壓差,保障安全生產,再通過大孔徑鋼絲網的設置,有效防止鋼絲網被煤氣中的塵粒堵塞而影響煤氣流通,本實用新型取消最上層的固定式鋼格柵,使催化劑的更換、裝卸非常方便,節約時間,保障生產的順利進行。本實用新型結構簡單,使用方便,安全可靠,脫硫效果好。
附圖說明
圖1為本實用新型的結構示意圖。
具體實施方式
下面結合附圖對本實用新型做進一步描述。
本實用新型提供的精脫硫反應槽,包括槽體2,設于槽體2頂部的進氣口1,設于槽體2底部的出氣口11,設于槽體2上、下部的檢修孔14、13、12,設于槽體1內的催化劑層6,其中所述催化劑層6的上方依次設置鋼絲網5、小粒徑耐火球層4、大粒徑耐火球層3,下方依次設置鋼絲網7、小粒徑耐火球層8、大粒徑耐火球層9、鋼格柵10;所述催化劑層6上、下方的鋼絲網5、7為12目,以便起支撐作用的同時防止被煤氣中的塵粒堵塞;所述小粒徑耐火球層4、8的高度為10mm,小粒徑耐火球的直徑為25mm,以保證高效脫硫;所述大粒徑耐火球層3、9的高度為10mm,大粒徑耐火球的直徑為50mm,以在保證高效脫硫的同時,降低煤氣流通阻力,縮小槽內上、下部壓差,保障安全生產。
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